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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106222356A(43)申请公布日2016.12.14(21)申请号201610792602.4(22)申请日2016.08.31(71)申请人云南德胜钢铁有限公司地址651200云南省楚雄彝族自治州禄丰县金山镇(72)发明人刘德斌岑明安张华税宗鲜陈劲松胡科红(74)专利代理机构成都市集智汇华知识产权代理事务所(普通合伙)51237代理人李华温黎娟(51)Int.Cl.C21C5/28(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法(57)摘要本发明公开了一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,包括加料、吹炼、脱氧合金化、出钢,在加料过程中,入炉铁水温度≥1250℃,铁水中S≤0.050%,入炉废钢中钢坯头、废钢材之和的比例大于生铁;入炉铁水温度<1250℃,铁水中S>0.050%,入炉废钢中生铁比例大于钢坯头、废钢材之和;若铁水中S≥0.065%,入炉废钢全为生铁。具有上述步骤参数的转炉炼钢方法,大大降低了钢铁料的消耗,降低了成本,提高了经济效益。CN106222356ACN106222356A权利要求书1/1页1.一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,包括加料、吹炼、脱氧合金化、出钢,其特征在于:在加料过程中,入炉铁水温度≥1250℃,铁水中S≤0.050%,入炉废钢中钢坯头、废钢材之和的比例大于生铁;入炉铁水温度<1250℃,铁水中S>0.050%,入炉废钢中生铁比例大于钢坯头、废钢材之和;若铁水中S≥0.065%,入炉废钢全为生铁。2.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:在吹炼过程的前、中期分批加入球团矿;吹炼后期禁止加入球团矿。3.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:在吹炼过程中,利用0.85MPa氧气进行大于60秒深吹。4.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:在吹炼时加入活性石灰;吹炼前期加入活性石灰总量的2/3,吹炼后期加入1/3。5.根据权利要求4所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:首次出钢温度普通钢材为1590~1610℃,低合金钢为1600~1620℃。6.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:留渣量增大至2-2.5吨;增大留渣量,即在原有基础上增加0.5~1吨底渣;氧枪枪位上调至900~1000mm,提前成渣。7.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:在吹炼最后600秒,将氧气氧压调制0.85Mpa,氧枪枪位降至700mm。8.根据权利要求1所述的一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,其特征在于:入炉铁水温度≥1250℃,铁水中S≤0.050%,入炉废钢中钢坯头、废钢材占废钢的60-70%,生铁占30-40%;入炉铁水温度<1250℃,铁水中S>0.050%,入炉废钢中生铁占废钢的60-70%,钢坯头占30-40%;若铁水中S≥0.065%,入炉废钢全为生铁。2CN106222356A说明书1/3页一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法技术领域[0001]本发明涉及一种转炉炼钢的方法。背景技术[0002]钢铁料消耗是转炉炼钢生产中的一项重要指标,亦是炼钢厂工艺装备、工艺操作和各项管理水平的综合体现,且占炼钢生产总成本80%左右。组织钢铁料消耗攻关,就是将影响钢铁料消耗的各项因素逐项分析,查找可改善的因素,达到钢铁料消耗攻关的目的。[0003]钢铁消耗增大的主要原因有:1铁水质量差(带渣量大,S、P偏高,Si、S波动大),2石灰质量差(活性度低、粉末多、有效CaO过低)。发明内容[0004]有鉴于此,本发明提供一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,用于降低转炉炼钢时钢铁料的消耗。[0005]为解决以上技术问题,本发明的技术方案为:一种低钢铁料消耗的转炉炼钢方法,包括加料、吹炼、脱氧合金化、出钢,在加料过程中,入炉铁水温度≥1250℃,铁水中S≤0.050%,入炉废钢中钢坯头、废钢材之和的比例大于生铁;入炉铁水温度<1250℃,铁水中S>0.050%,入炉废钢中生铁比例大于钢坯头、废钢材之和;若铁水中S≥0.065%,入炉废钢全为生铁。[0006]作为一种改进,在吹炼过程的前、中期分批加入球团矿;吹炼后期禁止加入球团矿。在铁水S不高的情况下,通过增加球团矿用量,可有效增加钢水量,从而降低钢铁料消耗,因此在实际炉料结构中可适当提高铁水消耗,降低废钢消耗,增加球团矿消耗的工艺措施。[0007]作为一种改进,在吹炼过程中,利用0.85MPa氧气进行大于60秒深吹。降低终点炉渣FeO含量。[0008]作为一种优选,在吹炼时加入活性石灰;吹炼前期加入活性石灰总量的2/3,吹炼后期加入1