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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111455194A(43)申请公布日2020.07.28(21)申请号202010333731.3(22)申请日2020.04.24(71)申请人金川集团股份有限公司地址737103甘肃省金昌市金川路98号(72)发明人卢英杰李自玺黄登科喻勇杨磊权金平卿敬成李金生(74)专利代理机构中国有色金属工业专利中心11028代理人李子健(51)Int.Cl.C22B15/06(2006.01)C22B7/04(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种降低PS转炉渣中含铜量的方法(57)摘要本发明公开了一种降低PS转炉渣中含铜量的方法,包括以下步骤:1)物料加入:在渣温1200-1280℃条件下加入含铜物料进行吹炼;2)洗渣:在放渣前再次进铜锍吹炼5-10分钟;3)静渣:吹炼停止后进行渣沉降,渣沉降时间为3-7分钟;4)渣层控制:前期渣每次放渣炉内保留30-60mm渣层;5)筛炉渣控制:最后筛炉阶段将炉渣彻底放净,筛炉渣回至其它转炉内进行再利用。本发明能够提高转炉冶炼效率,完善转炉吹炼工艺,最终减少资源浪费。CN111455194ACN111455194A权利要求书1/1页1.一种降低PS转炉渣中含铜量的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)物料加入:在渣温1200-1280℃条件下加入含铜物料进行吹炼;2)洗渣:在放渣前再次进铜锍吹炼5-10分钟;3)静渣:吹炼停止后进行渣沉降,渣沉降时间为3-7分钟;4)渣层控制:前期渣每次放渣炉内保留30-60mm渣层;5)筛炉渣控制:最后筛炉阶段将炉渣彻底放净,筛炉渣回至其它转炉内进行再利用。2.根据权利要求1所述的降低PS转炉渣中含铜量的方法,其特征在于,吹炼风量为25000m3/h-35000m3/h。2CN111455194A说明书1/4页一种降低PS转炉渣中含铜量的方法技术领域[0001]本发明属于铜冶炼领域,具体是一种降低PS转炉渣中含铜量方法。背景技术[0002]目前铜的冶炼方式主要为火法,通行的工艺炉窑配置为熔炼炉—吹炼炉—精炼炉,其中在吹炼阶段绝大部分企业采取PS转炉(以下简称转炉)吹炼。渣中含铜量(以下简称渣含铜)直接影响系统直收率,也是制约转炉吹炼工艺要素之一。转炉渣进入渣选进行再次回收过程中有部分有价金属是不可回收的,渣含铜越高造成永久损失有价金属越多,增加冶炼成本,不利于有价金属可持续回收,造成资源浪费。发明内容[0003]针对上述已有技术存在的不足,本发明提供一种降低PS转炉渣中含铜量方法,以提高转炉冶炼效率,完善转炉吹炼工艺,最终减少资源浪费。[0004]本发明是通过以下技术方案实现的。[0005]第一步:物料合理加入[0006]在渣温1200-1280℃条件下加入含铜物料进行吹炼。[0007]对物料进行分析后确定在渣型良好、渣温1200-1280℃前提下加入物料,能够改善渣含铜量。[0008]第二步:洗渣操作[0009]在放渣前再次进铜锍吹炼5-10分钟,渣含铜会明显降低。[0010]经研究发现,当炉内铁含量少于5%时,造渣反应的同时也会有部分Cu2S氧化产生Cu2O进一步反应生成Cu:[0011]Fe≥6%2FeS+O2+SiO2=2FeO·SiO2+2SO2(造渣反应)[0012]Fe≤5%FeS+O2+SiO2=2FeO·SiO2+2SO2(造渣反应)[0013]Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2(造铜反应)[0014]炉内Fe量高于6%造铜反应不会产生,对降低渣含铜有帮助。因此为补充足够Fe量,在放渣前再次进铜锍吹炼5-10分钟后放渣,渣含铜会明显降低。[0015]第三步:静渣操作[0016]吹炼停止后进行渣沉降,渣沉降时间为3-7分钟。[0017]转炉吹炼时,每个小时鼓入炉内风量在25000m3/h-35000m3/h,风量剧烈搅拌熔体。虽然渣、铜比重不同,但是剧烈的搅拌会使铜中有渣、渣中有铜的现状产生,随着转炉吹炼停止后渣沉降时间延长而使渣和铜逐步分层、分离。通过大量不同沉降时间对渣取样化验分析后,渣沉降时间和渣含铜存在一定关系,对数据分析整理后具体如下表:[0018]转炉渣沉降时间和渣含铜对照表[0019]序号沉降时间(min)渣含铜(%)1133CN111455194A说明书2/4页232351.5471.4591.36151.27301[0020]上表是在相同冶炼条件下根据渣沉降不同时间取样化验分析数据,由表中数据可知,在渣型良好状况下,渣沉降时间越长渣含铜越低。但是转炉吹炼过程中沉降时间越长炉内熔体热量损失越多,炉内热量损失过多不利于转炉操作控制,不利于物料加入,不利于硫酸烟气回收。同时转炉用于匹配系统生产,沉降时间过长,影响系统运行,炉窑