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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102230732A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102230732A(43)申请公布日2011.11.02(21)申请号201110183460.9(22)申请日2011.07.01(71)申请人广州有色金属研究院地址510651广东省广州市天河区长兴路363号(72)发明人温旺光王英唐仁衡张峰高远陈怀杰李伟(74)专利代理机构广东世纪专利事务所44216代理人刘卉(51)Int.Cl.F27B15/09(2006.01)C22B34/12(2006.01)B01J8/24(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图2页(54)发明名称沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置(57)摘要一种沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,该排渣装置包括排渣管、渣罐及储渣斗,排渣管向下倾斜地装置在炉体的沸腾段上,其输入口与炉体的内腔相连通、输出口与渣罐的输入口相连通,渣罐的输出口位于储渣斗的腔体内,而且排渣装置通过渣罐内保留的炉渣构成第一道料封,通过自动排入储渣斗内的炉渣构成第二道料封。本发明是利用沸腾氯化炉内床层高度与物料量、床层压差成正比,以及自动溢流原理,能够实现密闭式自动溢流连续排渣,排渣时不需要停氯、停加料,生产全过程沸腾氯化炉床层高度自动保持稳定,获得稳定良好的流化质量,显著提高氯气利用率,并通过渣罐内的炉渣及储渣斗内的炉渣构成两道料封,氯气不会外泄,从根本上改善了劳动环境及条件。CN10237ACCNN110223073202230734A权利要求书1/1页1.一种沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,包括炉体(1)及与炉体(1)相连接的排渣装置(2),其特征在于所述排渣装置(2)包括排渣管(21)、渣罐(22)及储渣斗(23),所述排渣管(21)向下倾斜地装置在炉体(1)的沸腾段(12)上,所述排渣管(21)的输入口与炉体(1)的内腔相连通、输出口与渣罐(22)的输入口相连通,所述渣罐(22)的输出口位于储渣斗(23)的腔体内,所述排渣装置(2)通过渣罐(22)内保留的炉渣(27)构成第一道料封,并通过自动排入储渣斗(23)内的炉渣(27)构成第二道料封。2.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述排渣管(21)装置在沸腾段(12)的中下部。3.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述排渣管(21)的中心线与水平线之间的夹角β为30°~80°。4.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述排渣管(21)上设置有检查孔(24)。5.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述排渣装置(2)还包括炉渣自动输送装置,所述炉渣自动输送装置包括吸管(25)及其配套设备,所述吸管(25)的吸入口位于上述储渣斗(23)的腔体内。6.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述储渣斗(23)的底部设置有排渣口(26)。7.根据权利要求1所述沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置,其特征在于上述炉体(1)的底部设置有备用排渣口(11)。2CCNN110223073202230734A说明书1/3页沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置技术领域[0001]本发明涉及一种沸腾氯化炉,特别是一种沸腾氯化炉密闭式自动排渣装置。背景技术[0002]上世纪七十年代中期,广州有色金属研究院研究开发了无筛板沸腾氯化新技术,1979年实现工业化,它取代了传统的有筛板沸腾氯化炉,不仅可以氯化一般的高钛渣,还可以氯化含∑MgO+CaO高达7%~9%的攀枝花矿高钛渣,并通过了攀枝花矿钛资源国家重点科技攻关项目验收。由于无筛板沸腾氯化炉可以长期、稳定运转,现已应用于我国许多钛厂。但是,目前各厂家普遍采用间断式人工排渣法排出氯化炉炉渣,引起氯气等大量外泄污染环境等问题,以某厂为例,人工排渣操作过程如下:每6小时为一个周期,排渣一次,每次排出约四分之三炉渣;反应5.5小时后,停止加料、停止通氯,打开炉底排渣口,用铁钎等人工疏通排渣口,间断通氯搅动炉渣,使之从排渣口排出,随后关闭排渣口,排渣作业约需30分钟,接着继续加料、通氯,重新启动氯化炉。由上可见,排渣过程伴随有大量氯气、四氯化钛等有毒气体外泄,严重污染环境,劳动条件恶劣;另一方面,排渣前后沸腾氯化炉床层高度由低到高周期性大幅度变化,流化质量随之波动,使氯气利用率等显著降低。[0003]根据我们的理论分析及试验,可以把上述间断式人工排渣法的操作过程用图1表示,从图1可分析其弊病:假设床层高度为Lf,且Lf=100时沸腾氯化炉比较稳定(如MN线所示),A1A2为一个操作周期(6小时)。随着反应进行,Lf逐渐增加,如A1B1段(5.5小时)所示,B1A2段为排渣作业(0.5小时),A2A3为第二周期,如此类推,