预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN103031411A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN103031411A(43)申请公布日2013.04.10(21)申请号201210425940.6(22)申请日2012.10.30(71)申请人鞍钢股份有限公司地址114000辽宁省鞍山市铁西区环钢路1号(72)发明人张志文王鹏郭猛王小善王鹏飞简龙孙艳霞毛志勇赵志刚(74)专利代理机构鞍山嘉讯科技专利事务所21224代理人张群(51)Int.Cl.C21C7/10(2006.01)权利要求书权利要求书11页页说明书说明书11页页(54)发明名称一种缓解真空室插入管结渣的方法(57)摘要本发明涉及一种缓解真空室插入管结渣的方法,包括以下步骤:1)转炉出钢温度控制在1700~1710℃,出钢时间控制在6min以上;2)转炉出钢过程加入萤石,出钢后吹氩搅拌;3)钢水进真空精炼炉温度控制在1590℃以上,插入管浸入钢水深度采用变深控制,即浸入深度每罐在前罐的基础上增加20~50mm,直至本浇次处理结束;4)真空精炼炉处理时间控制在15~22min;5)钢水进钢包精炼炉LF处理,造渣萤石加入量相应减少0.5~1.5kg/t钢。本发明的优点是:有效的缓解了插入管结渣的程度,稳定钢水处理,保证了连续稳定生产。CN1034ACN103031411A权利要求书1/1页1.一种缓解真空室插入管结渣的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)转炉出钢温度控制在1700~1710℃,出钢时间控制在6min以上;2)转炉出钢过程加入萤石0.5~1.5kg/t钢,出钢后吹氩搅拌3~5min,流量控制在50~90Nm3/h;3)钢水进真空精炼炉温度控制在1590℃以上,插入管浸入钢水深度采用变深控制,即浸入深度每罐在前罐的基础上增加20~50mm,直至本浇次处理结束;4)真空精炼炉处理时间控制在15~22min;5)钢水进钢包精炼炉LF处理,造渣萤石加入量相应减少0.5~1.5kg/t钢。2CN103031411A说明书1/1页一种缓解真空室插入管结渣的方法技术领域[0001]本发明涉及一种缓解真空室插入管结渣的方法。背景技术[0002]冶炼高级别管线钢时转炉出钢后,钢水要经过真空精炼炉进行处理,由于转炉沸腾出钢加入的锰合金发生氧化,造成钢包内炉渣流动较差,当钢水在真空精炼炉进行处理时钢包顶渣与真空室插入管接触,造成真空室插入管粘渣严重,影响后继钢水处理。发明内容[0003]为克服现有技术的不足,本发明的目的是提供一种缓解真空室插入管结渣的方法,缓解真空室插入管结渣,稳定钢水处理。[0004]为实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:[0005]一种缓解真空室插入管结渣的方法,包括以下步骤:[0006]1)转炉出钢温度控制在1700~1710℃,出钢时间控制在6min以上;[0007]2)转炉出钢过程加入萤石0.5~1.5kg/t钢,出钢后吹氩搅拌3~5min,流量控制在50~90Nm3/h;[0008]3)钢水进真空精炼炉温度控制在1590℃以上,插入管浸入钢水深度采用变深控制,即浸入深度每罐在前罐的基础上增加20~50mm,直至本浇次处理结束;[0009]4)真空精炼炉处理时间控制在15~22min;[0010]5)钢水进钢包精炼炉LF处理,造渣萤石加入量相应减少0.5~1.5kg/t钢。[0011]与现有技术相比,本发明的有益效果是:[0012]有效的缓解了插入管结渣的程度,稳定钢水处理,保证了连续稳定生产。具体实施方式[0013]下面对本发明进行详细地描述,但是应该指出本发明的实施不限于以下的实施方式。[0014]一种缓解真空室插入管结渣的方法,包括以下步骤:[0015]1)转炉出钢温度控制在1700~1710℃,出钢时间控制在6min以上;[0016]2)转炉出钢过程加入萤石0.5~1.5kg/t钢,出钢后吹氩搅拌3~5min,流量控制在50~90Nm3/h;[0017]3)钢水进真空精炼炉温度控制在1590℃以上,插入管浸入钢水深度采用变深控制,即浸入深度每罐在前罐的基础上增加20~50mm,直至本浇次处理结束;[0018]4)真空精炼炉处理时间控制在15~22min;[0019]5)钢水进钢包精炼炉LF处理,造渣萤石加入量相应减少0.5~1.5kg/t钢。[0020]本发明有效的缓解了插入管结渣的程度,稳定钢水处理,保证了连续稳定生产。3