一种缓解真空室插入管结渣的方法.pdf
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一种缓解真空室插入管结渣的方法.pdf
本发明涉及一种缓解真空室插入管结渣的方法,包括以下步骤:1)转炉出钢温度控制在1700~1710℃,出钢时间控制在6min以上;2)转炉出钢过程加入萤石,出钢后吹氩搅拌;3)钢水进真空精炼炉温度控制在1590℃以上,插入管浸入钢水深度采用变深控制,即浸入深度每罐在前罐的基础上增加20~50mm,直至本浇次处理结束;4)真空精炼炉处理时间控制在15~22min;5)钢水进钢包精炼炉LF处理,造渣萤石加入量相应减少0.5~1.5kg/t钢。本发明的优点是:有效的缓解了插入管结渣的程度,稳定钢水处理,保证了连续
一种控制真空室结渣的方法.pdf
本发明公开一种控制真空室结渣的方法,生产IF钢时,RH炉采取压力控制:0-2min真空室压力控制在25KPa;2-3min真空室压力控制在15KPa;3min以后取消压力控制。生产中碳钢,当工艺路线由LF炉处理后直接上机浇注变更为由RH炉处理后直接上机时,转炉出钢碳重量控制在0.03-0.06%,转炉出钢过程中只调整铝、硅、锰成分,出钢温度在原LF炉工艺路线基础上提高10-15℃,减少RH炉升温吹氧量,RH炉终脱氧结束,对碳成分进行调整。从而缓解钢水的喷溅,减少真空室结渣,降低合金下料斗堵料几率,减轻操作
一种减少RH插入管粘渣的方法.pdf
本发明公开了一种减少RH插入管粘渣的方法,属于冶金技术领域,提供一种可有效减少RH插入管粘渣的方法;可提高RH插入管使用寿命及RH连续作业率。本发明通过加入改性剂,以对钢包渣实现改性有效地解决了插入管粘渣的情况;以及通过控制RH处理的碳含量和氧含量;可有效的提高插入管使用寿命,插入管平均使用寿命提高到90次以上,IF钢RH平均连续处理炉数大约提高了3.71炉/次,RH最高连续处理能力提高到15炉/次以上,作业率大幅提高,显著改善了其生产控制水平和冶金效果。
一种RH真空炉插入管钢胆气室用防漏气方法.pdf
本发明公开了一种RH真空炉插入管钢胆气室用防漏气方法,S1、添加外槽部件:首先准备一个外槽部件,接着将外槽部件固定在真空炉的外表面;S2、插入管、真空炉表面和外槽部件坡口处理:接着将插入管的端口采用机械刨边方式加工焊接坡口,本发明涉及RH真空炉技术领域。该RH真空炉插入管钢胆气室用防漏气方法,对插入管、真空炉表面和外槽部件做出相应的处理,再通过氩弧焊方式进行焊接,减少气室管与筒体之间的焊接面积,气室管的焊接点不受外槽部件和真空炉表面氧化的影响,不会出现漏气情况,解决了现有的RH真空炉在使用的过程中,当槽钢
一种利用飞灰循环缓解锅炉结渣的方法.pdf
一种利用飞灰循环缓解锅炉结渣的方法,针对目前大型电站锅炉结渣的问题提出,即将一定量的飞灰与煤粉掺混后送入炉膛,以达到缓解锅炉结渣的目的。研究发现,飞灰中SiO2以及Al2O3成分含量较高,将飞灰与煤粉按照一定的比例进行掺混,对锅炉结渣有一定的缓解作用。首先根据飞灰中硅铝比SiO2/Al2O3的值及飞灰的灰熔融软化温度ST确定能否采用此方法。为保证掺入飞灰对煤粉在炉膛内的着火及时性不产生严重影响,同时起到缓解结渣的作用,需要根据飞灰中SiO2/Al2O3的值确定掺混飞灰的量。此方法对锅炉的结渣有一定的缓解作