一种控制钢中硫含量的方法.pdf
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一种控制钢中硫含量的方法.pdf
本发明提供一种控制钢中硫含量的方法,铁水中硫含量控制在0.030~0.080%;转炉废钢采用渣钢冶炼或含硫废钢,白灰加入量3~3.5kg/t,出钢硫含量控制在0.020~0.060%,转炉出钢温度为1650~1680℃;精炼加热过程氩气250~350NL/min,成分调整氩气300~450NL/min,搅拌时间2~3min;LF炉脱硫率为0~10%,造渣熔剂配比为:硅灰石2.5~4.0kg/t,白灰1.0~1.5kg/t;LF炉脱硫率大于10%到20%,造渣熔剂配比为:硅灰石2.0~2.5kg/t,白灰2
一种重轨钢硫含量控制方法.pdf
本发明提一种重轨钢硫含量控制方法,通过控制转炉出钢硫重量、改善LF炉和VD炉造渣方式、调节铸机浇铸参数等措施,有效控制各工序脱硫速率,从而实现将重轨钢硫重量稳定控制在0.08-0.20%范围内的目的。与现有技术相比,本发明可实现LF炉和VD炉的大幅度脱硫可有效控制过程脱硫,解决由于VD炉大幅度脱硫形成的硫化物夹杂无法充分排出的问题,避免重轨钢硫化物超标缺陷,使中间包成品硫重量由实施前的0.0052%提高至0.0124%,S>0.008%的比例由实施前的42.6%提高到99.1%,显著提高重轨钢的质量合格率
一种控制高磷钢硫含量的方法.pdf
本发明涉及一种控制高磷钢硫含量的方法,包括以下步骤:1)废钢中不加入含硫废钢;在生产前至少连续两炉铁水采用硫含量≤0.010%的铁水进行冶炼;2)吹炼过程:转炉冶炼总渣量≥55kg/t钢;炉渣碱度≥3.5;造渣料在总吹炼时间的2/3前加完,测试后拉碳;3)终点温度=目标出钢温度+15℃~25℃;4)合金化作业;5)合金化结束后向钢水加入活性白灰,随后加入白灰助熔剂,两种物料在出钢量1/2前加完,同时开启底吹氩气,出钢结束后加入铝粉;6)钢水扒渣。优点是:实现转炉工序降低S含量50~200ppm,入炉铁水硫
转炉流程生产管线钢钢中硫含量的控制.docx
本钢转炉流程生产管线钢钢中硫含量的控制摘要随着我国石油、天然气资源的开发和利用,用于制造石油、天然气输送管线用的宽厚钢板的需求量将不断增加。具有高强度、高韧性、良好的可焊性、低温下的断裂抗力和抗H2S侵蚀能力,低合金高强度、高韧性的超纯净高级别管线钢将成为21世纪国民经济需求量较大的一类钢种。降低管线钢中有害元素特别是硫含量以及控制硫化物央杂物的形态和分布是冶金工作者一直探索的重要研究课题之一。本课题以管线钢硫含量的控制技术为核心,对本钢管线钢中硫含量进行理论计算与分析。探索各工艺的脱硫条件,并对各个因素
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