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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110205437A(43)申请公布日2019.09.06(21)申请号201910621112.1(22)申请日2019.07.10(71)申请人攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司地址617000四川省攀枝花市东区桃源街90号(72)发明人陈路周伟吴国荣王建(74)专利代理机构成都虹桥专利事务所(普通合伙)51124代理人黄鑫(51)Int.Cl.C21C5/35(2006.01)C21C5/36(2006.01)权利要求书1页说明书3页(54)发明名称降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法(57)摘要本发明公开了一种降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,属于钢铁冶炼技术领域,包括以下步骤:向转炉兑入半钢后,加入活性石灰、高镁石灰和复合造渣剂,同时以氧枪供氧,底吹供气进行吹炼;所述底吹供气的气体为N2、CO2和Ar。本发明通过改变吹炼过程中气体的种类以及供气强度,可以有效降低转炉终渣中TFe的含量。CN110205437ACN110205437A权利要求书1/1页1.降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:向转炉兑入半钢后,加入活性石灰、高镁石灰和复合造渣剂,同时以氧枪供氧,底吹供气进行吹炼;所述底吹供气的气体为N2、CO2和Ar。2.根据权利要求1所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于,所述底吹供气的方式为:吹炼开始至吹炼1/3阶段,底吹气体为N2,;吹炼1/3阶段至吹炼2/3阶段,底吹气体为CO2;吹炼2/3阶段至吹炼结束,底吹气体为CO2和Ar。3.根据权利要求2所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于,所述底吹供气的方式为:吹炼开始至吹炼1/3阶段,供气强度为0.06~0.25Nm3/t·min;吹炼1/3阶段至吹炼2/3阶段,供气强度为0.10~0.35Nm3/t·min;吹炼2/3阶段至吹炼结束,供气强度为0.20~0.45Nm3/t·min。4.根据权利要求3所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于,所述底吹供气的方式为:吹炼开始至吹炼1/3阶段,供气强度为0.08~0.10Nm3/t·min;吹炼1/3阶段至吹炼2/3阶段,供气强度为0.12~0.20Nm3/t·min;吹炼2/3阶段至吹炼结束,供气强度为0.20~0.25Nm3/t·min。5.根据权利要求2~4任一项所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于,吹炼2/3阶段至吹炼结束,所述底吹气体中CO2和Ar的体积比为3:1。6.根据权利要求1所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于:活性石灰的添加量为10~14kg/t钢;高镁石灰的添加量为10~14kg/t钢;复合造渣剂的添加量为8~12kg/t钢。7.根据权利要求1或6所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于:所述活性石灰中CaO≥85wt%;所述高镁石灰含有48-55wt%的CaO和30-40wt%的MgO;所述复合造渣剂中SiO2≥40wt%;所述半钢的化学成分按重量百分比计为:C4.2~4.40%,Si0.10~0.15%,Mn0.01~0.03%,P≤0.07%,S≤0.03%,其余为Fe和不可避免杂质。8.根据权利要求1所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于:所述转炉终渣的碱度为3~4。9.根据权利要求1所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于:所述吹炼过程中,氧枪的枪位控制为:基本枪位为1.4-2m,吹炼枪位为1.4m-1.8m,开吹枪位为2m,拉碳枪位为1.4m。10.根据权利要求1所述的降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法,其特征在于:所述吹炼过程中,吹氧进度为0-40%,氧枪供氧强度为2.5-3.0m3/t·min,吹氧进度为40%-100%,氧枪供氧强度为3.5-4.5m3/t·min。2CN110205437A说明书1/3页降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法技术领域[0001]本发明属于钢铁冶炼技术领域,具体涉及一种降低半钢炼钢转炉终渣中TFe含量的方法。背景技术[0002]我国是钒钛磁铁矿大国,拥有丰富的钒钛磁铁矿资源,国内攀钢、承钢、昆钢、威钢等钢铁企业都是采用钒钛磁铁矿进行冶炼,与铁水炼钢相比,由于半钢中的Si含量为痕迹、C含量较铁水低而热源不足,所以半钢炼钢需要加入含有SiO2、FeO和Fe2O3的复合渣,冶炼后期需要控制补吹更多氧气来满足转炉终点温度控制要求,但其结果将导致半钢炼钢转炉终点钢水C含量较低、氧活度较高,转炉终点氧含量平均值为650ppm,转炉终点氧含量偏高,从而导致转炉终点TFe含量高。发明内容[0003]本发明的目