预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110714106A(43)申请公布日2020.01.21(21)申请号201911048433.3(22)申请日2019.10.30(71)申请人沈忠凡地址400013重庆市渝中区双钢路28号20-8(72)发明人沈忠凡(74)专利代理机构上海光华专利事务所(普通合伙)31219代理人尹丽云(51)Int.Cl.C21B5/02(2006.01)C21C5/36(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种高钛型钒钛磁铁矿的高炉优化冶炼方法(57)摘要本发明涉及一种高钛型钒钛磁铁矿的高炉优化冶炼方法,将高钛型钒钛磁铁矿、普通铁矿、焦炭等以不同比例组成料批,加入炉内,通过风口向炉内送入富氧空气,进行冶炼,确保高钛型钒钛磁铁矿中的铁、钒、铬、钛等金属元素充分还原出来;并在炉缸下部喷吹富氧压缩空气,使钒钛矿成渣带平面以下、渣铁介面以上的区域内维持强氧化气氛,使从结晶体TiO2还原出来的钛氧化成非结晶体TiO2炉渣,抑制了TiC+TiN难熔混合物的生成,有利于渣铁分离;冶炼过程中,通过改变钒钛矿和普通铁矿的用量使炉渣中的TiO2含量小于26%以内,并控制好铁水中的硅和钛水平以确保炉温稳定,从而确保操作稳定,炉况顺行,使渣铁分离好畅流,提高铁、钒、铬等金属的回收率,提高经济效益。CN110714106ACN110714106A权利要求书1/1页1.一种高钛型钒钛磁铁矿的高炉优化冶炼方法,其特征在于,包括:将高钛型钒钛磁铁矿、普通铁矿、焦炭和石灰石组成料批,加入高炉中,通过风口向炉内送入富氧空气进行冶炼;并在高炉炉缸内下部喷吹富氧压缩空气,使高炉内钒钛矿成渣带平面以下、渣铁界面以上的区域维持强氧化气氛,使从结晶体TiO2还原出来的钛(Ti)氧化成非结晶体TiO2热熔炉渣,然后及时将铁水和炉渣从铁口和渣口放出炉外;冶炼过程中,通过改变钒钛矿或普通铁矿的用量使炉渣中的TiO2含量小于26%,并控制好铁水中的硅(Si)和钛(Ti)水平以确保炉温稳定。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,高炉烧结矿中,含铁(Fe)47.5%,二氧化钛(TiO2)11~13%。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述料批中,普通铁矿用量为高钛型钒钛磁铁矿用量的5%以内;和/或,所述铁水中的硅(Si)含量控制在0.17%,钛(Ti)含量控制在0.16%。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述焦炭的灰份为11~13%,粒度>5cm,转鼓指数为500kg;和/或,所述高炉入炉风温为1200~1250℃;和/或,所述炉顶压力为1.2~1.5kg/cm2。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述富氧空气的送风压力大于0.25MPa,富氧量占入炉风量的4~5%(v/v)。6.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述富氧压缩空气的压力0.25~0.30MPa,所述富氧压缩空气中的富氧量为压缩空气量的2.0~2.5%。7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述高炉炉缸内下部设有用于喷吹富氧压缩空气的喷吹口,所述喷吹口的位置设于炉缸内下部的渣口平面以上。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述喷吹口的数量为3-5套;优选地,所述喷吹口的数量为4套;和/或,所述喷吹口的标高比上渣口高150-250cm;优选地,所述喷吹口的标高比上渣口高200-250cm;最优选地,所述喷吹口的标高比上渣口高200cm;和/或,相邻所述喷吹口之间的间隔角度根据高炉容积大小设计,为60-90°。9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铁水的出铁次数为12次/昼夜。10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,出铁场吊车的吨位为75/10吨,且出铁场要设置跨渣线和跨铁线。11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述铁水要进行脱硫,铁水脱硫后要进行转炉提钒;所述炉渣要进行提钛。2CN110714106A说明书1/6页一种高钛型钒钛磁铁矿的高炉优化冶炼方法技术领域[0001]本发明属于金属冶炼技术领域,具体涉及一种高钛型钒钛磁铁矿的高炉优化冶炼方法。由于攀西地区蕴藏有100亿钒钛磁铁矿资源,含有军工急需的钒、铬、铁等10余种战略金属。可向目前四川有四家年产铁2000万吨的高炉和其他来攀开发钒、铬、钛资源的开发商推广应用。背景技术[0002]高钛型钒钛磁铁矿高炉冶炼工艺,是大三线建设决定的工艺,又是世界性难题。1995年后,公司和铁厂领导利用钒钛矿高炉成渣带下移,易接受风量的特点,与普通矿高炉系数争高低。但一个劲地加大鼓风量,提高利用系数,结果造成炉况失常,炉内悬料、崩料和座料,使喷吹口设备烧坏,无法修复,最后取消炉缸仅喷吹压缩空气的喷吹装置。导致粘渣增多,事故不断。