一种转炉冶炼高磷高钛铁水生产低磷钢的方法.pdf
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一种转炉冶炼高磷高钛铁水生产低磷钢的方法.pdf
本发明一种转炉冶炼高磷高钛铁水生产低磷钢的方法,属于冶金技术领域,转炉内采用单渣工艺冶炼高磷高钛铁水,转炉磁选转炉渣加入量为废钢总加入量的20‑30%;吹炼前期调整炉渣碱度为1.3-1.6,炉渣中TFe质量分数20‑30%;吹炼前中期吹炼枪位采取高‑低模式控制,全程大流量进行吹炼,控制吹炼前期向中期过渡阶段炉渣中TFe质量分数为15‑20%。本发明在转炉中直接冶炼高磷高钛铁水,无需在吹炼前中期提枪倒渣,保证脱磷率在89%以上,同时避免了喷溅事故的发生。
一种高磷铁水冶炼低磷钢的转炉操作方法.pdf
一种高磷铁水冶炼低磷钢的转炉操作方法,属于转炉冶炼技术领域。以100t转炉为例,原料配比是铁水94‑96t,板边废钢14‑16t,随废钢加入红泥或矿石1500‑2000kg;开吹时第一批料加入红泥或矿石1500‑2000kg,白灰1500‑2000kg,石灰石1500‑2500kg,轻烧200‑500kg,吹炼4‑6min后进行倒渣,再次开吹加入白灰和红泥或矿石;炉渣返干时,加入萤石,吹炼9‑11min;再次加入白灰和红泥或矿石;吹炼过程枪位在1.4‑1.6m,氧枪氧气流量为18000‑18500Nm
一种基于高硅高磷铁水转炉低渣料消耗冶炼低磷钢的方法.pdf
本发明涉及钢铁工艺流程冶炼工艺方法,具体是指一种基于高硅高磷铁水转炉低渣料消耗冶炼低磷钢的方法,包括以下步骤:在入炉铁水0.55%≤Si≤0.8%,0.17%≤P≤0.22%的条件下采用单渣操作;铁水温度大于1250℃,废钢比>25%;采用少渣料加入冶炼模型控制辅料加入量。一般入炉铁水[Si]≥0.6%或[P]≥0.12%时,转炉采用双联法或双渣法。本发明操作在无铁水“三脱”预处理及转炉双联法脱磷的情况下,采用单渣法,实现转炉石灰消耗小于40kg/t、新渣料消耗总量小于70kg/t的前提下,同时,保
鞍钢260t转炉“高磷”铁水冶炼低磷钢生产实践.pdf
鞍钢260t转炉“高磷”铁水冶炼低磷钢生产实践张志文张越温铁光郭猛王小善王鹏飞(鞍钢股份有限公司第三炼钢连轧厂,鞍山114001)摘要随着高炉铁水磷的不断升高,转炉生产低磷钢种的难度加大。本文结合鞍钢高炉铁水磷的变化对转炉冶炼的影响,定义[P]≥0.085%的铁水为“高磷”铁水。通过优化铁水硅含量,采用高碱度单渣法冶炼工艺、双渣法冶炼工艺、复合冶炼工艺、出钢后炉外脱磷等工艺进行低磷钢生产实践。分别得出了不同工艺对“高磷”铁水生产低磷钢的控制效果,对稳定转炉终点磷的控制起到了有益的作用。1关键词“高磷”铁水
利用低温低硅铁水在转炉中冶炼高磷钢的方法.pdf
低温低硅铁水用转炉冶炼高磷钢的方法,其步骤:在转炉中加入废钢;第一次加入活性石灰,并使氧枪枪位低于正常位置10~20厘米吹氧;在吹氧进行到50~60秒时一次性加入白云石;在吹氧进行到90~110秒时,将氧枪枪位提升到正常吹氧位置,并再次加入活性石灰;出钢。本发明充分利用低温低硅铁水在降低磷脱除率方面的条件冶炼高磷钢;并能将脱磷率由目前常规冶炼的85%以上降低至40~50%的水平,有效提高冶炼终点磷含量,石灰的加入量由40~60kg/吨钢减少到不超过25kg/吨钢,磷合金使用量也会得到降低;并能减少废渣排放