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此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。某火电厂降低锅炉漏风率的技术措施福建永安火电厂检修部366013摘要:本文简要介绍了福建永安火电厂5锅炉漏风情况,针对#5锅炉漏风率居高不下影响锅炉安全经济性运行的问题,通过对空气预热器进行改型更换和风烟道的消缺补漏,提高了锅炉的燃烧运行经济性。关键词:空气预热器、漏风率、热效率、风烟道1、引言福建永安火电厂#5炉武汉锅炉生产的高温高压固态排渣炉,型号为WGZ-410/100-7型,采用“Π”型布置,分别由炉膛、水平烟道、尾部烟道三部分组成,单汽包自然循环全露天布置。下降管、炉室、过热器、高温省煤器悬吊于炉顶构架上。二级[空气预热器、低温省煤器和一级空气预热器叠置于竖井构架上。#5炉于1984年投产生产,设计热风温度436.8℃,设计漏风率为17%,锅炉热效率设计值为85%。2、存在问题由于近些年煤质较差,“三管”受飞灰磨损严重,空气预热器、烟道、炉墙板磨损非常严重,尤其是空气预热器,受飞灰的长期冲刷磨损,管子减薄破漏严重,一级中部管箱管子破漏达25%,一级上部管箱管子破漏达15%,二级空气预热器管箱变形严重,管板裂入拱起,中间热风道三角尖护板开裂,管子磨损破漏,虽经多次的加防磨套管和堵管,都无法降低漏风率,反而一直采取堵管的方式消除泄漏,致使烟速提高,又加剧了未损坏管子的磨损,导致炉漏风率急剧升高,整台炉的漏风率从2002年8月22.05%猛升至2003年3月的60.78%,具体详见下表:02、802、902、1002、1102、1203、103、203、303、403、522.524.0831.3635.342.33停炉52.7560.78停炉停炉从上表看出,由于管子冲刷破漏严重,即使停炉进行堵管都无济于事,漏风量增加,严重影响了整台锅炉的安全经济运行:2.1因送风机的部分风量直接通过破漏的管子短路至烟侧,使得送到炉膛内的风量不足,使得入炉氧量不足,才2.1%。运行过程中送风出力不足,而由于部分风量短路至烟侧,再加上炉墙、风烟道的泄漏,引风量急剧增加,引风机的引风出力也不足,#9、10引风机电流已压红线运行,电流为78-80A,引风机转速为720min/h,炉膛负压难以保证,锅炉燃烧不稳定。2.2由于送风短路,以及烟道破损漏风,冷风从空气预热器冷端进入烟道,使得排烟温度较低,基本在110℃左右,进入电除尘的烟气因烟温较低,粉尘易粘附在极线上,同时烟气量增加,电除尘负荷增加,致使除尘效率降低,烟气排放超标,发生烟囱冒黑烟现象。2.3空气预热器的严重漏风及堵塞,使空气预热器换热能力变差,热风温度较低,平均才385℃。2.4由于除尘效率降低,粉尘无法全部收集下来,加剧了引风机叶轮的磨损,并且积灰易粘附在叶片上,导致叶轮平衡被破坏发生振动超标,已发生3次因轴承振动超标申请停役清灰。以上几种问题已严重影响了锅炉安全经济运行,2003年5月13日测得锅炉热效率为76.47%,机械不完全燃烧损失达18.308%,飞灰可燃物达30.8%,发电油耗率6.19g/kWh,发电标煤耗率438.75g/kWh。3、防治措施3.1利用大修机会将#5炉一级中上部管箱共24箱管箱由光管式改造为螺旋槽式管箱,以提高热交换效率。由于原管箱采用重叠式布置,因此管箱无法全部拆除进行更换,经研究,采用嵌入式安装,即旧管箱保留原管箱支撑管(133*10),将一级预热器中部旧管箱(前后12个管箱)按新管箱制作的安装尺寸割除吊离,腾出上部管箱拆装通道。然后将一级预热器上部旧管箱(前后12个管箱)按要求的尺寸,把靠右侧的4个旧管箱(前后各2个管箱)先割除并吊离。接着上2个上部新管箱(前后各1个管箱),进行有效固定后,利用上部新管箱吊装中部新管箱,再按割除1个旧管箱、上1个新管箱的顺序逐步安装中、上部新管箱。新旧管箱更换采用在左侧单边进出吊装施工,安装完后,为保证新管箱的联接牢固,新管箱吊装就位后,在上部管箱下管板与大板梁之间,每箱加焊2块三角钢板(δ=20mm)作支撑。为确保锅炉构件强度,在拆除前对旧管箱进行全面检查,将所有与旧管箱连接以及影响管箱吊装的大板梁上下底板部份割除,割除后的剩余底板与旧管箱支撑管及管板进行焊接,保正锅炉尾部构架的整体强度。3.2将二级空气预热器管箱共12管箱更换为螺旋槽管式空气预热器管箱。3.3将旧沙封拆除,更换为新型不锈钢膨胀补偿器,消除沙封漏风。3.4中间风道破损严重,采取全部贴补钢板的方式,不仅消除了漏风,同时减少通过中间风道泄漏对省煤器管子冲刷磨损破漏,防止了省煤器管泄漏的不安全隐患。3.5将热风道