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梅山铁矿铁精矿降硅选矿工艺试验 梅山铁矿是我国一座重要的铁矿石矿床,在矿石开采、选矿、冶炼等方面有着广泛的应用价值。其中铁精矿是梅山铁矿的主要矿石资源,但其含硅量较高,影响了铁矿石的品质和冶炼效果。因此,本文对梅山铁矿铁精矿进行了降硅选矿工艺试验研究。 一、选矿原理 梅山铁矿铁精矿主要成分为赤铁矿、磁铁矿和硅酸盐等。其中,赤铁矿和磁铁矿是有价值的铁矿物,而硅酸盐则是铁精矿的主要杂质。因此,降硅选矿工艺的主要原理是针对铁精矿中硅酸盐的特点,采用去除杂质、分离矿物的方法,使铁精矿的硅酸盐含量降低,达到提高矿石品质的效果。 二、选矿流程 本次试验采用的降硅选矿工艺流程为:磁选-重选-浮选。具体步骤如下: 1.磁选 铁精矿经过初选后,通过磁选机进行进一步的分离,将磁性物质(赤铁矿和磁铁矿)与非磁性物质(硅酸盐)分离出来。磁选的工艺条件为:磁感应强度为0.1T,进料浓度为20%,磁选时间为5min。 2.重选 经过磁选后,非磁性物质(硅酸盐)与一些磁性物质混杂在一起,需要通过重选进一步分离。重选的工艺条件为:浓密度为30%,进料粒度为-0.074mm,重选时间为10min。通过筛分可将非磁性物质(硅酸盐)与磁性物质(主要为磁铁矿)分离出来。 3.浮选 经过前两个步骤的处理,铁精矿中硅酸盐的含量已经明显降低。为进一步提高铁精矿品质,需要通过浮选的方法去除残留的硅酸盐。浮选的工艺条件为:加入药剂(丁基黄草酸、苏打灰)后进行浮选,浮选时间为5min,废渣回收。 三、试验结果 经过上述选矿工艺的处理,得到的铁精矿含硅量明显降低,从原来的8.65%降至2.53%,降幅为70.8%。同时,铁精矿的铁品位得到提高,从原来的63.95%提高至68.55%。试验结果表明,本次降硅选矿工艺能够有效去除铁精矿中的硅酸盐,并提高铁品位,达到了预期的效果。 四、工艺优化 在实际生产中,存在铁精矿中硅酸盐含量高、铁品位低、回收率不高等问题。本试验的选矿工艺仅是一个初步的尝试,还需要进行进一步的优化和改进。 1.磁选过程中,磁选机的磁感应强度和磁选时间对选矿效果有直接影响。因此,需要进行工艺参数的合理选择,以达到最佳的分离效果。 2.在重选过程中,浓密度和重选时间的选择也会影响选矿效果。应该根据铁精矿的矿物组成和粒度特点进行合理选择,提高重选效率和品位。 3.在浮选过程中,药剂的种类和用量对选矿效果有较大的影响。因此,应该对药剂种类和用量进行优化,以达到最佳浮选效果。 五、结论 本文基于梅山铁矿铁精矿中硅酸盐含量高、铁品位低、回收率不高等问题,采用磁选-重选-浮选的选矿工艺进行试验研究。试验结果表明,该工艺能够有效去除铁精矿中的硅酸盐,并提高铁品位,达到了预期的效果。在实际生产中,可以根据铁精矿的特点进行工艺优化和改进,以提高选矿效率和品位。