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改善永无止境 自我们实行精益生产和机制推行以来,艾瑞公司倡导管理人员和员工积极创新和改善,现出现了改善与创新的榜样: 铣床组王德忠,加工69013车床车长度两面(8:00-16:50),改善前标准工时2分钟,786件X2分=1572分。按照领班设计工装要求,通过改善加工夹具,一次性加工6件产品,按1分钟算,改善后时间:786件X1分钟=786分钟,提升效率为(786分钟÷440分钟)%=178%,通过改善保证了外观质量,有效提升了效率和产量,按铣床组制订机制,按现行产品单价一次性给予2倍单价的奖金。为786分X0.16元/分=125.76元X2倍=251元。现行标准工时修正为0.56分钟/件(效率达到100%)。 铣床组刘林祥,2月20日加工0210.4372产品,钻侧面孔φ1.6小孔,由于工件夹位小,多次尝试加工效果不理想,装夹难、慢,效率低下,产品质量不稳定。改善前标准工时0.8分钟,555件X0.8分=444分。经领班一起讨论改善,把夹具改成套模套钻,质量稳定,效率高,一次性加工16件产品,按0.27分钟算,改善后时间:555件X0.27分钟=150分钟,提升效率为(444分钟÷150分钟)%=296%,通过改善保证了质量,且有效提升了效率,按铣床组制订机制,按现行产品单价一次性给予2倍单价的奖金。为444分X0.16元/分=71.04元X2倍=142元。现行标准工时修正为0.27分钟/件(效率达到100%)。 下图为夹具改善示例: 改善活动有五心:信心:相信这些改善活动会带给你好处。决心:下定决心赶快去做,不要犹豫不决。耐心:要永远持续做下去,成果自然呈现。关心:对员工表示出你的关怀及重视之意。爱心:多用鼓励的方式来鼓舞员工士气。同时,我们公司在加工程序,产品夹具改善、快速换模、建线等方面正在有序开展,我们遵照改善活动五心的方法,相信在精益生产和改善创新方面在2012年取得重大突破.改善永远止境! 文/艾瑞何家刚 2012-2-25