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技师专业论文 工种:污水处理 题目:浮选5#-8#池改造后的运行评价 姓名:朱丹 身份证号:360403196211041815 等级:技师 准考证号: 培训单位: 鉴定单位: 日期:年月日 浮选5#-8#改造后的运行评价 作者:朱丹(中国石化集团资产公司九江分公司排水车间) 时间:2007年10月 摘要:浮选5#-8#池改造前为部分回流压力溶气浮选,采用的射流器吸气方式和法兰式释放器,回流比为100%-150%,存在问题是能耗高,溶气效果不稳定,释放器易堵塞,需经常排空检修。改造后仍为部分回流压力溶气浮选,但从压缩风线上引空气,采用了TR-8型内装填料的溶气罐,TV-Ⅲ释放器,回流比30%-40%,运行效果好,能耗下降明显。在原油劣质化以后,物理除油在整个污水处理过程中显得尤重要,因此对浮选运行还需进一步优化。 关键词:浮选改造释放器节能 论文主体: 1前言 炼油污水处理场一级浮选有8间池,处理量为1000m3/h,其中1#、2#池是在传统浮选池的基础上改为国产涡凹气浮,改造前3#-8#池为部分回流加压溶气浮选;二级浮选为韦欧姆式搅拌浮选,处理量为500m3/h。而浮选5#-8#池列入为改造项目,是由上海同济大学建筑设计研究院环境分院设计,上海亚同环保实业有限公司施工完成的。项目于2006年5月开始施工,6月29日投入试运行。 改造的浮选池是5#-8#,设计处理能力为500m3/h,进水指标油含量为80-100mg/L,平均投药量(有机、或无机絮凝剂)40mg/L;出水水质指标SS≤20mg/L、油≤30mg/L(工艺卡片要求)。 主要工艺流程图: 浮选池 斜板隔油池 平流隔油池 总进口 鼓曝池 一级生化 二级浮选机 均质罐 暴雨池 A/O系统 二沉池 外排 2改造前后的工况对比 2.1改造前为射流式溶气浮选,即利用高压水泵提供的高速压力水流经射流器时,形成负压,从大气压中吸入空气,并在射流器形成初步气水渗混液,之后渗混液进入压力溶器罐内进行接触溶解,然后通过其释放系统(采用法兰式释放器)释放溶气水。存在问题有回流比过高,需运行2台75千瓦电机,即能耗高,溶气气泡控制不稳定,易冒大泡,释放器易堵塞,且须排空检修。 2.2改造后为加压溶气浮选,采用TR-8型内装填料式,溶气效率高达99%,接近饱和值。原理是压缩空气与回流水在溶气罐中通过传质、扩散、溶解过程而使空气大量溶入水中,形成气水混合液,然后通过其释放系统(采用布气均匀、高效的TV-Ⅲ型释放器)释放溶气水,。 2.3自动控制方面采用了液位自动控制装置,操作管理方便,同时确保释放器稳定工作。即连续进水,间歇进气的方式,即溶气罐内置液位球阀与压缩风线上的电磁阀联锁,液位高时电磁阀动作,打开阀门引气入罐,反之,液位低时,关闭电磁阀,确保溶气水平衡。 2.4采用了PLC控制的释放器自动吹扫系统,可编程控制吹扫次数,设定为24小时吹扫一次,也可视情况手动吹扫。 3改造主要内容 3.1拆除原溶气罐、射流器、释放器、回流泵,采用新型TR-8溶气罐和TV-Ⅲ释放器,引入压缩风当气源。 3.2采用PLC控制的自动吹扫释放器系统,做到高效、稳定、无堵塞运行。 3.3采用液位与电磁阀联动控制,自动调节水气比。 3.4将重力自流式投药系统改为计量泵输送的加药系统。 3.5计量泵、高位池液位显示、搅拌机联锁控制,做到连续、准确投药。 4项目验收、调试、运行评价。 4.1本项目于6月27日正式验收并开始调试,29日投入试运行。 4.2项目标定于8月23日至25日进行为期三天的集中标定,而平常也进行常规的化验分析。为了检验浮选改造后的除油效果,故做了大量统计工作。 4.3三天集中标定的情况 8月23日的进水水质、加药量、工况运行基本符合设计要求,而出水合格为50%,除油率为51.4%,8月24日、8月25日进水水量、水质(油、COD)大大超过了设计要求,故合格率不达标,但除油率仍为59.4%。 4.4常规分析的情况 8月1至8月31日浮选出水合格率为52.9%,除油率为36.4%(见表3) 5改造后的运行评价 5.1改造前的浮选出水合格率及除油率情况对比 5.1.12005年1月至12月浮选出水合格率平均值为:25.0%除油率:34.3%(见表1) 5.1.22006年1-3月份(注:4至7月油份仪坏了)浮选出水合格率平均为12.8%,除油率为36.6%(见表2) 5.1.3改造前后浮选出水油含量对比 改造前2005年浮选出水油含量平均值为52.62mg/L;2006年1-3月浮选出水油含量平均值为76.4mg/L;改造后即8月浮选出水油含量平均值为39.4mg/L,比2005年均值低13.2mg/L,比2006年1-3月低37.0mg/L。 表1200