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1.1.1.1.1.2 tz-201003011 离合器总泵-助力器售后维修 项目指导书 编制:刘梅 审核:赵志峰 批准:张晓东 2010年9月 中国重汽特定维修项目指导书-201003011 前言 1、总泵技术参数: 总泵缸径:φ22、φ25.4、φ28.5 行程(包括空行程):36mm; 工作介质:符合DOT3标准的制动液(推荐福建莱克公司的莱克 901),(维修时,必须将原有制动液清理干净,并装用同一牌号的介质); 最大工作压力:液压12MPa; 工作温度:-40~+80℃。 2、总泵结构及工作原理 离合总泵结构示意图 工作原理:踩下离合器踏板时,推杆9推动离合器总泵活塞7左移, 活塞进油阀3在锥形弹簧和油压的作用下关闭,总泵压力腔与供油腔隔 离,压力腔压力上升,高压油从出油口排出,通过油管输向离合器助力 1 中国重汽特定维修项目指导书-201003011 器油腔;当松开离合器踏板时,总泵活塞7在回位弹簧1的作用下快速 右移至图示初始位置,限位螺钉5顶开活塞进油阀3,压力腔与供油腔 连通,油路管道中无油压。 3、助力器技术参数: 气缸直径:φ75、φ90、φ102mm 辅助油缸直径:φ22、φ25、 最大行程:60、75mm 最大工作压力:液压12MPa、气压1MPa; 工作温度:-40~+80°C; 工作介质: 1)、液压:符合DOT3标准的制动液(推荐福建莱克石化有限公司 生产的莱克901); 2)、气压:干燥压缩空气; 4、助力器结构及工作原理 2 中国重汽特定维修项目指导书-201003011 工作原理:1#为压缩空气输入口,4#为与离合器总泵连接的进液口, 31#为排气口,32#为液压腔放气口。 离合器分离:踩下踏板,总泵制动液从4#口输入A腔,作用在活塞杆 a上,使推杆b产生向左推力。同时,制动液经j道进入C腔,推动控制阀 杆c向左移动,打开气门f,压缩空气经g道流入B腔。在气压力和液压力 同时作用下,使推杆b继续往左移动,从而使离合器分离。 离合器啮合:松开踏板,4#口液压降为零。在回位弹簧d和气压的作 用下,控制阀杆c向右移动,关闭气门f,空气经控制阀杆的通道h由31# 口排向大气,活塞杆回位,推杆b在回位弹簧d的作用下亦同时回到起始 位置。 5、安装规范 5.1离合器总泵安装在离合器踏板上后,调节总泵推杆,保证推杆头部 与活塞球窝之间留有0.5~1mm的间隙(见附图故障1的图①),调好后拧 紧防松螺母。 5.2离合器总泵推杆安装的最大偏角不得大于3度,否则会容易引起 活塞偏磨,影响使用效果和使用寿命。 5.3离合器助力器装车时,助力器前部盖板上箭头指示方向必须向上安 装(见助力器结构及工作原理图),以利于液压腔内的空气顺利排出; 5.4手调式助力器安装时,调节助力器推杆,保证摇臂可向后转动3~ 5mm自由间隙; 5.5按图示在1#口连接气路,在4#口连接油管; 5.6离合器助力器推杆最大偏角为正负3度。(见附图故障2的图②) 3 中国重汽特定维修项目指导书-201003011 5.7离合器液压系统内存有空气,助力器推杆的有效行程就会减少, 使离合器分离不彻底,挂档困难。在装配或拆装油管时,先将助力器放 气螺钉松开,由储油罐内加入指定牌号的制动液,边踩离合器踏板边补 充制动液,直至从放气螺钉处溢出为止,拧紧放气螺钉。然后快踩离合 器踏板数次后踏板踩住不放,松开助力器放气螺钉直到没有气窜出,拧 紧放气螺钉。重复上述步骤2~3次,即可排尽液压系统内的空气。 一、总泵-助力器故障一般的检查、判断流程 检查摇臂间检查系统油检查系管路 检查 隙(分离轴压管路(包统气压排尽 总泵 承间隙)括接头)管路空气 推杆 间隙 说明助力缸和总泵没助力缸推杆行程 有问题,请检查离合器≥25mm 检测结果为 漏油和漏气 的失效件进 行更换初步分析可 拆解上试能是总泵或 验台检测助力缸失效 (有条件的原因 检测结果为 的服务 合格件必须助力缸推杆行程 站) 装上车重新<25mm 查其它部件离合重,踩不动, 检查离合系统 4 中国重汽特定维修项目指导书-201003011 二、常见故障判定及维修 序 故障现象主要原因(判定)解决办法(维修) 号 ①调整总泵推杆间隙(0.5~1mm) 1)总泵推杆间隙过大 踩离合时离合②(拆下推杆回位弹簧)调整推杆摇臂间隙 2)助力缸摇臂间隙过大 分离不彻底,或(3-5mm)(特指带回位弹簧式的) 3)制动液管路中有空气 踩踏板感觉无③反复排气,当踏板踩到接近(不到)底部 4)油管材质问题引起膨胀,行程 力时,踏板不松,挂挡--退挡--挂挡能正常 缩