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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN103289713103289713B(45)授权公告日2014.07.16(21)申请号201310231737.X与改进.《燃料与化工》.2010,第41卷(第6期),第21-22页.(22)申请日2013.06.10陈玉村等.7.63m焦炉PROven系统的参数(73)专利权人山西太钢不锈钢股份有限公司优化.《燃料与化工》.2010,第41卷(第4期),地址030003山西省太原市尖草坪街2号第18-20页.(72)发明人马卫华李守成殷喜和白相国张虹涛等.基于PID算法的焦炉碳化室压力康爱生付志龙赵吉江雄伟自动调节系统.《化工自动化及仪表》.2012,第(74)专利代理机构太原市科瑞达专利代理有限38卷(第9期),第1081-1083页.公司14101审查员林中君代理人卢茂春(51)Int.Cl.C10B41/00(2006.01)(56)对比文件DE3323358C1,1984.10.31,JP2007-2185A,2007.01.11,CN201665660U,2010.12.08,CN202705304U,2013.01.30,CN202369547U,2012.08.08,李守成等.7.63m焦炉PROven系统的操作权利要求书1页权利要求书1页说明书3页说明书3页(54)发明名称焦炉单孔炭化室压力调节方法(57)摘要焦炉单孔炭化室压力调节方法,包括压力测试,压力测试包括焦炉炉门底部压力测试和炭化室压力测试,其中炭化室压力测压点的位置选择,炭化室压力测压点设置在焦炉炉门的“Z”型刀边上,焦炉炉门刀边与焦炉炉门两侧的导烟通道相接;在焦炉炉门底部用压力表进行测量,同时在集气管上读取同一焦炉炉号的单孔炭化室压力;本发明依据焦炉炭化室在结焦过程中的压力变化情况,将PROven压力设定区间分为多个,确保整个结焦过程中的炭化室底部压力稳定在20~60Pa,达到焦炉环保的目的。本发明具有较高的推广应用价值。CN103289713BCN1032897BCN103289713B权利要求书1/1页1.焦炉单孔炭化室压力调节方法,包括压力测试,压力测试包括焦炉炉门底部压力测试和炭化室压力测试,其中炭化室压力测压点的位置选择,炭化室压力测压点设置在焦炉炉门的“Z”型刀边上,焦炉炉门刀边与焦炉炉门两侧的导烟通道相接;在焦炉炉门底部用压力表进行测量,同时在集气管上读取同一焦炉炉号的单孔炭化室压力;压力测量前固定单孔炭化室系统固定杯的开度值,固定杯的开度值、鹅颈管压力设定值、炭化室底部压力见下表;压力测量频次采取以结焦时间为界限,结焦前8小时,每30分钟测量1次,即装煤后,每30分钟测量1次,测量16次后,每1小时测量1次,直至出焦前1小时停止测量;。2CN103289713B说明书1/3页焦炉单孔炭化室压力调节方法技术领域[0001]本发明属于炼焦炉工艺,主要用于7.63m焦炉,具体涉及焦炉单孔炭化室压力调节方法。背景技术[0002]传统焦炉的所有炭化室压力是由集气管压力统一控制,通常集气管压力是一个固定的值。为确保焦炉炭化室砌体安全,要求炭化室内的压力任一水平均为正压,防止负压时发生砌体的砖缝内的石墨被烧掉,造成炉体窜漏,因此每年要求测量两次以上集气管压力和炭化室底部压力。传统焦炉的炭化室底部压力测量选择吸气管正下方的炭化室号(吸气管正下方吸力最大),在该炭化室结焦末期时进行测量(结焦末期的煤气发生量最小),测量时在该炭化室炉门测量孔插入测压管,读数时与集气管压力同时读数。最终集气管压力的设定值以测量结果出现炭化室底部压力为正5Pa时的集气管压力值为准。[0003]在实际测量过程中,发现采用传统测量炭化室压力的方法在7.63m焦炉上不适用。原因是传统焦炉测量是在结焦末期,这时炭化室内的焦炭已经成熟,气流通畅,在炉门上测压时可以读取到炭化室内的压力情况,而7.63m焦炉测量炭化室底部压力是结焦全过程测量,在结焦初期,炭化室内的煤料还有水份没有蒸发,测压管被湿煤紧紧压住,这个阶段测得的压力基本上是一个固定值,无法掌握炭化室内炉墙附近、炉门附近的压力变化情况。[0004]PROven系统又称为单孔炭化室压力调节系统,该系统由德国uhde公司设计,是7.63m焦炉的专有配套设备。与国内传统焦炉相比,7.63m焦炉采用集气管负压技术,通过PROven系统实现了炭化室压力可调,既可缓解结焦过程中炭化室向外界溢散荒煤气的污染问题,又提高了焦炉荒煤气操作的自动化水平,是目前国内最先进的焦炉控制技术之一。[0005]7.63m焦炉投产后,PROven压力调节一直采用德国uhde公司设计的原始参数控制,焦炉集气管压力波动大,炉门冒烟现象频繁,全炉的炭化室压力调节效