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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110106304A(43)申请公布日2019.08.09(21)申请号201910328431.3(22)申请日2019.04.23(71)申请人邯郸钢铁集团有限责任公司地址056015河北省邯郸市复兴区复兴路232号申请人邯钢集团邯宝钢铁有限公司(72)发明人刘国庆程迪代红星陈达唐笑宇王学民武志杰(74)专利代理机构石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108代理人赵红强(51)Int.Cl.C21C5/35(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称超低氮IF钢的转炉冶炼方法(57)摘要本发明公开了一种超低氮IF钢的转炉冶炼方法,其方法工艺为:转炉原料中铁水/废钢的重量比为7~10;转炉吹氧时,氧气浓度≥99.6%,氧气压力为0.90~0.95MPa;氧枪控制过程为,吹炼开始时采用1800~1900mm枪位点火,点火成功后枪位提至2050~2150mm恒枪位操作,当钢水碳含量到达0.15~0.25%时枪位降至1700~1750mm直至吹炼结束;采用全程吹氩操作,氩气浓度≥99%;氩气强度控制过程为,吹炼初期的氩气强度为2.0~2.4m3/h·t,碳氧反应剧烈阶段的氩气强度为0.48~0.80m3/h·t,吹炼用氧量达到8000Nm3,至副枪测量前的氩气强度为1.6~2.08m3/h·t,副枪测量后再吹阶段的氩气强度为3.15~3.25m3/h·t;所述出钢过程中,当出钢至钢包1/3~2/5位置时,加入1.6~3.8kg/t钢的小粒石灰。本方法可将氮含量控制在0.0013%以下,有效保证了产品品质。CN110106304ACN110106304A权利要求书1/1页1.一种超低氮IF钢的转炉冶炼方法,其特征在于,其方法工艺为:转炉原料中铁水/废钢的重量比为7~10;转炉吹氧时,氧气浓度≥99.6%,氧气压力为0.90~0.95MPa;氧枪控制过程为,吹炼开始时采用1800~1900mm枪位点火,点火成功后枪位提至2050~2150mm恒枪位操作,当钢水碳含量到达0.15~0.25%时枪位降至1700~1750mm直至吹炼结束;采用全程吹氩操作,氩气浓度≥99%;氩气强度控制过程为,吹炼初期的氩气强度为2.0~2.4m3/h•t,碳氧反应剧烈阶段的氩气强度为0.48~0.80m3/h•t,吹炼用氧量达到8000Nm3至副枪测量前的氩气强度为1.6~2.08m3/h•t,副枪测量后再吹阶段的氩气强度为3.15~3.25m3/h•t;所述出钢过程中,当出钢至钢包1/3~2/5位置时,加入1.6~3.8kg/t钢的小粒石灰。2.根据权利要求1所述的超低氮IF钢的转炉冶炼方法,其特征在于:所述出钢过程中,出钢口的出钢流量为45~56t/min。3.根据权利要求1或2所述的超低氮IF钢的转炉冶炼方法,其特征在于:所述超低氮IF钢中,C≤0.003%、N≤0.0035%。2CN110106304A说明书1/4页超低氮IF钢的转炉冶炼方法技术领域[0001]本发明属于钢铁冶金领域,尤其是一种超低氮IF钢的转炉冶炼方法。背景技术[0002]随着社会的不断发展,对钢铁产品的要求越来越高,尤其是对钢中有害元素的控制,要求越来越严格。对于超低氮IF钢来说,钢中氮含量是一种典型的有害元素,其对钢材性能造成一定影响,会降低钢材的韧性以及成形性能。因此,在IF钢的转炉冶炼过程中,氮含量控制应越低越好。[0003]转炉冶炼过程中,脱氮主要在冶炼中期,碳氧反应最剧烈使时期进行,此时转炉熔池内产生大量的CO气泡,钢液中的氮会自发进入CO气泡中排出炉外达到脱氮的目的。影响转炉冶炼氮含量的主要因素有:(1)原料影响:铁水氮含量高,导致最终钢水氮高;废钢氮含量高,并且废钢块度大冶炼前期难于熔化,导致后期增氮。(2)气体介质影响:如氧气、氩气纯度不足,或冶炼过程采用底吹氮气均会增氮。(3)冶炼后期,由于碳氧反应减弱,无法有效形成炉内正压,当氧枪吹开渣层时,钢水与空气接触导致增氮。(4)由于转炉二级底吹模型程序中DB820数据块中数据的类型问题,使得wincc数据不能和PLC数据块中的数据对应上,导致转炉底吹氩含量控制出现问题。(5)出钢过程中,出钢量小和钢包采用脱氧合金化均会造成增氮;出钢口出钢量小,出钢时间长,导致钢液与空气接触时间长造成增氮;出钢过程中加入脱氧剂或合金会导致增氮,同时如果钢包无足够渣层覆盖在钢水表面同样会导致增氮。[0004]对于IF钢冶炼而言,其终点碳含量控制较低,冶炼后期碳氧反应明显减弱,易造成终点氮含量高;如采用常规冶炼方法,出钢后钢水氮含量无法满足最终产品要求,影响最终产品品质。[0005]目前,对于转炉冶炼IF钢超低氮含量控制的研究较少,其中公开号为