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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112304504A(43)申请公布日2021.02.02(21)申请号202011226140.2(22)申请日2020.11.05(71)申请人新疆八一钢铁股份有限公司地址830022新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路1号(72)发明人周文胜王宗乐姜国才(74)专利代理机构北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙)11350代理人胡万臣(51)Int.Cl.G01M3/02(2006.01)G01M3/04(2006.01)权利要求书1页说明书2页(54)发明名称一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法(57)摘要本发明公开了一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法,通过制定高炉开炉气密性试验方案、试压试漏前必备条件确认、打压试漏过程控制及异常处理、查漏工具准备、人员培训等措施,在高炉开炉投产前对高炉本体、热风炉本体、送风和煤气处理系统的工况进行试压检漏,根据各部位工作情况,采用不同的压力分步进行,试压过程中安排人员进行及时查漏,并做好记号和记录,高炉降压或休风后处理漏点,然后再次打压查漏,直至测试合格。本发明方法可以降低气密耐压试验环节的不安全因素,防止发生意外事故,加快高炉顺利开炉点火投产的进程,并为高炉投产后能快速适应高压冶炼环境及正常生产提供可靠保障。CN112304504ACN112304504A权利要求书1/1页1.一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法,其特征在于按照下列步骤进行:(1)气密耐压试验在高炉烘炉结束后开始;(2)气密耐压试验冷风流向:风机房-冷风管道-热风炉-热风总管-热风围管-高炉-煤气上升管-煤气下降管-重力除尘-半净煤气管-热风炉布袋-净煤气管-调压阀组;(3)关闭单管放散处切断阀、眼睛阀,打开布袋箱体进口切断阀、眼睛阀,出口切断阀、眼睛阀;(4)根据各部位工作情况,采用不同的压力分步进行:第一步对高炉本体、煤气上升管、煤气下降管、重力除尘器、半净煤气管道、布袋箱体、调压阀组前的净煤气管道进行气密及耐压试验,系统压力达到0.27MPa;第二步对冷风管道、热风炉本体、热风主管及围管进行试压,系统压力达到0.45MPa;第三步用氮气对布袋除尘的1#~11#布袋箱体、打灰仓进行试压,系统压力达到0.3MPa;(5)控制风量与压力相匹配,当风机压力与风量不匹配时可适当调整风量,每次调节300m3/min,每次调节时风压调整小于20Kpa,否则风量分次调节;(6)每步升压待风量稳定5min再逐步提高,打压至规定压力稳定1h后,检漏人员进行检漏;(7)高炉顶压初步调节使用热风炉废气阀调节,风机微调至顶压要求。2CN112304504A说明书1/2页一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法技术领域[0001]本发明涉及一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法。背景技术[0002]高炉系统气密耐压试验是现代化大型高炉工程施工中的重要工序,在高炉投产前通过气密耐压试验,查出泄漏点后进行堵漏,检查整个高炉系统的流程工况是否满足高压生产的要求,是保证高炉正常生产的重要手段。八钢炼铁新区拥有A、B、C三座2500m3大型高炉,三座高炉配置相同,均设置有3个铁口,30个风口,采用了皮带上料、PW型串罐无料钟炉顶、陶瓷杯炉缸、薄壁炉衬、先进的炉体冷却系统、高风温旋切顶燃式热风炉、全静叶汽动鼓风机、煤气干法除尘及TRT发电等一系列新技术和装备。但因大型高炉起步晚,高炉气密耐压试验作业现场的环境较复杂,且高空、高温作业较多,气密耐压试验操作控制技术等方面还不完善,增加了气密耐压试验环节的不安全因素,会发生意外事故,延缓了高炉顺利开炉点火投产的进程。发明内容[0003]本发明的目的在于提供一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法,可以降低气密耐压试验环节的不安全因素,防止发生意外事故,加快高炉顺利开炉点火投产的进程,并为高炉投产后能快速适应高压冶炼环境及正常生产提供可靠保障。[0004]实现本发明目的的技术方案为,一种大型高炉开炉气密耐压试验的方法,按照下列步骤进行:(1)气密耐压试验在高炉烘炉结束后开始;(2)气密耐压试验冷风流向:风机房-冷风管道-热风炉-热风总管-热风围管-高炉-煤气上升管-煤气下降管-重力除尘-半净煤气管-热风炉布袋-净煤气管-调压阀组;(3)关闭单管放散处切断阀、眼睛阀,打开布袋箱体进口切断阀、眼睛阀,出口切断阀、眼睛阀;(4)根据各部位工作情况,采用不同的压力分步进行:第一步对高炉本体、煤气上升管、煤气下降管、重力除尘器、半净煤气管道、布袋箱体、调压阀组前的净煤气管道进行气密及耐压试验,系统压力达到0.27MPa;第二步对冷风管道、热风炉本体、热风主管及围管进行试压,系统压力达到0.45MPa;第三步用氮气对布袋除尘的1#~11#布袋箱体、打灰仓进行