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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112410488A(43)申请公布日2021.02.26(21)申请号202011038801.9(22)申请日2020.09.28(71)申请人甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司地址735100甘肃省嘉峪关市雄关区雄关东路12号(72)发明人陈保(74)专利代理机构成都弘毅天承知识产权代理有限公司51230代理人张悦(51)Int.Cl.C21B7/20(2006.01)C21B7/10(2006.01)C21B7/24(2006.01)C21B5/00(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法(57)摘要本发明涉及冶金设备技术领域,具体涉及一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法,包括以下步骤:(1)通过高炉布料器氮气调节阀将阀位传送至高炉炉顶系统PLC柜;(2)通过高炉炉顶压力变送器将炉顶压力传送到高炉炉顶系统PLC柜;(3)通过高炉布料器氮气流量计将布料器氮气流量传送到高炉炉顶系统PLC柜;(4)通过高炉布料器温度将布料器温度值传送到高炉炉顶系统PLC柜;(5)所述高炉炉顶系统PLC柜将传送过来的氮气调节阀阀位;(6)所述高炉炉顶系统PLC下位程序计算机编制程序;(7)在高炉送风;(8)在高炉减风。CN112410488ACN112410488A权利要求书1/1页1.一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)通过高炉布料器氮气调节阀将阀位传送至高炉炉顶系统PLC柜;(2)通过高炉炉顶压力变送器将炉顶压力传送到高炉炉顶系统PLC柜;(3)通过高炉布料器氮气流量计将布料器氮气流量传送到高炉炉顶系统PLC柜;(4)通过高炉布料器温度将布料器温度值传送到高炉炉顶系统PLC柜;(5)所述高炉炉顶系统PLC柜将传送过来的氮气调节阀阀位、高炉炉顶压力值、布料器氮气流量值传送到高炉炉顶系统PLC下位程序计算机;(6)所述高炉炉顶系统PLC下位程序计算机编制程序,并将氮气自动调节控制选择按钮及布料器氮气调节阀阀位、高炉炉顶压力值、布料器氮气流量值、布料器温度值显示在高炉炉顶系统PLC上位机画面上;(7)在高炉送风后,高炉炉顶系统PLC柜对传送过来的布料器氮气调节阀阀位和高炉炉顶压力值进行识别后自动增加布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量,送风正常炉顶压力后,布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量达到正常值。随后识别布料器温度值,根据温度高低继续调节布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量,控制布料器温度在事宜范围;(8)在高炉减风后,高炉炉顶系统PLC柜对传送过来的布料器氮气调节阀阀位和高炉炉顶压力值进行识别后自动减小布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量。2.根据权利要求1所述的一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法,其特征在于:所述步骤(7)中高炉炉顶系统PLC柜增加布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量的方法具体为:高炉炉顶系统PLC柜根据高炉送风后采集到的布料器氮气调节阀阀位和高炉炉顶压力值输入下位机程序,在达到不同档位输出相应的指令,增加布料器氮气调节阀阀位开度。在高炉炉顶压力正常时随后识别布料器温度值,根据温度高低继续调节布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量,控制布料器温度在事宜范围。3.根据权利要求1所述的一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法,其特征在于:所述步骤(8)中高炉炉顶系统PLC柜减小布料器氮气调节阀阀位开度和布料器氮气流量的方法具体为:高炉炉顶系统PLC柜根据高炉减风后采集到的布料器氮气调节阀阀位和高炉炉顶压力值输入下位机程序,在达到不同档位输出相应的指令,减小布料器氮气调节阀阀位开度。2CN112410488A说明书1/4页一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法技术领域[0001]本发明涉及冶金设备技术领域,具体涉及一种氮气冷却式高炉布料器氮气自动调节控制方法。背景技术[0002]高炉布料器是高炉炉顶关键设备,布料器平稳运行的关键在于适宜的布料器温度及良好的布料器密封状态。氮气冷却式高炉布料器采用氮气为密封、冷却介质,布料器内充入氮气阻止荒煤气进入布料器腔体内,否则会造成酸性煤气和炉尘对齿轮、轴承腐蚀和磨损,缩短布料器设备寿命。另外通过氮气对高炉布料器进行冷却,保证布料器在适宜的运行温度,否则布料器温度超过60℃或低于20℃,将造成布料器内油脂性质明显变化,降低润滑效果,环缝间隙缩小,布料器易发生堵转事故。现有改造的高炉布料器密封冷却氮气控制方法单一、滞后,只能在现场调整,不能在高炉各状态和布料器温度变化时及时有效控制,多次发生氮气量不足,造成布料器进灰、布料器温度超过上限事故和氮气量超大,造