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自动埋弧焊质量缺陷原因分析报告致宁波监理咨询有限公司:由我公司制作加工的宁波商务楼工程连廊钢结构构件(h型钢梁)经检查发现,角焊缝部位产生气孔及焊缝表面不平整等质量缺陷现象。经我公司技术部门现场监测,相关责任人员发表意见,综合分析后认为,自动埋弧焊角焊缝产生上述质量缺陷的根本性原因为:1、焊剂烘干温度不符合要求。根据相关焊接规范要求,自动埋弧焊焊剂烘干温度应达到200℃~250℃,烘干时间为1h~2h。我公司在加工制作该批次钢构件时,未对前批次钢构件用焊剂进行调换,导致该批次钢梁在自动埋弧焊时采用了上批次可能返潮的焊剂(由于近期为梅雨季节,雨水较多,气候潮湿,致使焊剂返潮),焊剂黏结使埋弧未均匀形成,直接导致了气孔的产生。2、由于时下天气炎热,工人在操作过程中采用大功率电风扇进行降温,电风扇产生的气流吹散部分焊剂,导致自动埋弧焊埋弧深度不一,直接后果为焊缝表面不平整的发生。3、为了保证连廊钢构件的按时完成,我公司实行24小时工作制。夜班工人在操作过程中为加快进度,根据焊接情况自行调节焊接走丝速度,也是产生焊缝表面不平整的原因之一。针对本次自动埋弧焊焊缝质量缺陷,我公司领导非常重视,责成相关责任人员到岗到位,决心从源头上消除一切有损质量的客观及主观因素。在此次质量事故发生后,我公司及时分析、及时整改。在采取相关措施后,对同一批次其他钢构件进行检查,发现效果明显,自动埋弧焊角焊缝表面平整、焊缝高度饱满且无气孔。因此,我公司认为上述原因为此次质量事故的主要原因。本着认真负责的态度,我公司对该批钢构件进行检查返修处理,并进行必须质量的检测,以保证产品质量合格。对建设单位、监理单位提出的批评及指出的不足,我公司诚恳接受并表示衷心感谢。在以后的钢构件加工生产过程中,举一反三,坚决加强质量管理、人员管理、操作培训等工作,消除一切质量隐患,生产出质量合格的产品,确保宁波商务楼钢结构工程的施工质量。