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湿式脱硫除尘器的使用说明开启循环水泵,将脱硫液打入脱硫塔中,通过喷头向塔内喷为雾状,与上升的烟气逆流充分接触,使烟气中的二氧化硫被吸收:SO2+NaOHNaHSO3反应后的脱硫液由塔底流入沉淀池,烟气和脱硫产物(固废)适时清除,废水重复使用。在脱硫过程中,消耗了脱硫液中的碱性物质,pH值降低,为保证脱硫液碱性,必须加入碱性物质以保持平衡,为节能降耗,将锅炉冲渣水、软水制备的碱性水及车间的弱碱性水用作脱硫液。当上述废水不能保证脱硫液的碱性时,向溶碱罐加入适量NaOH溶液补充,并根据溶液的情况,在塔底出水处加入适量的熟石灰乳浊液,使含硫物质进一步被沉淀除去,并产生一定量的碱性物质。NaHSO3+Ca(OH)2CaSO3+NaOH此过程后液体循环使用。该装置因烟气从塔底切线方向高速进入,螺旋式上升与脱硫液充分接触,烟尘被湿润、靠离心力的作用甩于塔壁而随水膜流向塔底,在沉淀池内沉淀。该装置为脱硫除尘一体化装置,正常操作时,可保证脱硫效率在70%以上,烟尘去除率95%以上,达到工业锅炉的烟气排放标准。湿式水膜脱硫除尘一体化工艺废气防治措施可行性如下:一、该项目脱硫除尘采用湿式脱硫除尘一体化工艺,本工艺的主要设施由圆柱形水膜除尘塔(麻石)、风机、循环水泵、环形喷嘴、沉淀池、碱液罐等组成。二、脱硫原理:使锅炉烟气在水膜除尘塔中与脱硫液充分接触,SO2被吸收:SO2+NaOHNaHSO3,烟气得以净化。三、脱硫液:锅炉房自排碱性水、企业自排碱性水、如脱硫液碱度不够时需加钙碱或钠碱补充。四、工艺说明:在引风机的作用下,烟气从脱硫塔下部切线方向进入,旋流上升,脱硫液自上而下由喷头以雾状喷出,由于塔高在10米以上,烟气与脱硫液充分逆向接触,SO2与脱硫液反应,生成NaHSO3而溶解于脱硫液中;必要时加入Ca(OH)2除去SO32-和SO42-,同时烟尘被湿润,由于烟气的旋转靠离心力的作用被甩于塔壁,随水膜流入塔底,被脱硫液带入沉淀池,经沉淀除去;脱硫液循环使用。即脱硫与除尘是在脱硫塔中同时进行的。该湿式脱硫除尘一体化工艺,在正常操作下脱硫效率高达70%以上,除尘效率可达95%以上,完全能达到锅炉大气污染物排放标准。根据国家环保局科技标准司编制的《大气环境标准工作手册》,该工艺设备属于我国现阶段燃煤锅炉废气治理适用技术,具有结构简单、造价低、性能稳定的特点,已得到广泛应用。因此项目选用湿式脱硫除尘一体化工艺是可行的。工程分析中废气的产生、治理及排放:7200×2.94×1067780×1047200×1.25×15×1067780×1047200×16×1×1067780×104(技改前)现有工程:废气来源于锅炉产生的燃煤烟气,现有工程按装1台6t/h的燃煤锅炉,用于生产供热和冬季采暖,年耗煤量7200t,全部采用山西煤,平均含硫量1%、灰分15%。煤烧过程中会产生烟气,主要污染物为烟尘、SO2、NOx,根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(下册)》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃煤工业锅炉”可知:燃煤工业锅炉烟气排放系数为10804.95Nm3/t煤,烟气中烟尘、SO2、NOx产污系数分别为:烟尘1.25A(1)kg/t煤、SO216S(2)kg/t煤、NOx2.94kg/t煤。经计算得,烟气排放量为7780万m3/a(10804.95×7200),主要污染物SO2产生浓度为1481mg/m3,烟尘产生浓度为1735mg/m3,NOx产生浓度为272.1mg/m3。污染物产生量SO2:115.2t/a、烟尘:135t/a、NOx:21.17t/a,锅炉烟气采用水浴除尘脱硫工艺,对SO2和烟尘去除率分别为35%和95%,则SO2排放浓度为926.7mg/m3,烟尘排放浓度为86.75mg/m3,NOx排放浓度为272.1mg/m3,经20m烟囱排入大气,不能达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准,这是现有工程存在的重大问题,年排放量SO272.1t/a,烟尘6.75t/a,NOx21.17t/a。(注:(1)煤中灰分含量;(2)煤中含硫量。)技改后,生产规模不变,仍使用6t/a燃煤锅炉,煤种不变,由于锅炉安装了预热回收装置,纸机安装了蒸汽回收装置,节煤12%左右,年可节约煤炭864t,技改后燃煤量降低为6336t/a,烟气排放量为6846万m3,SO2、烟尘、NOx的生产浓度分别为1481mg/m3、1735mg/m3、272.1mg/m3,产生量分别为101.4t/a、135t/a、18.63t/a。本次技改中,拆除了水浴除尘脱硫装置,新上湿式脱硫除尘一体化设备,脱硫效率70%,除尘效率95%,故SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为444.3mg/m3、86.75mg/m3、