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PHC桩在粘性土中沉桩上浮问题探讨摘要:驻马店某工程场地地基土均为粘性土,在桩基原体试验中,PHC桩出现上浮,并导致部分PHC桩出现断桩、承载力不足等严重缺陷,造成很大安全隐患,处理起来不但需投入大量资金、人力、物力,而且又会延误工期。通过工程实例,分析出导致PHC桩上浮的原因,并提出有效的预防措施。关键词:PHC桩;粘性土;挤土效应;上浮;断桩1前言根据工程实例,本文对PHC桩上浮的原因进行了较深入的分析,并提出了有效的预防措施,可为今后工程桩基础的施工提供参考。2工程概况驻马店某工程考虑到经济、工期等原因,工程桩拟采用PHC桩,并进行桩基原体试验。为了模拟工程桩群桩施工状况,同时掌握沉桩过程中PHC桩是否存在上浮情况,设计专业提出试桩由5×5=25根PHC桩组成,各试桩成正交布置,桩间距1.75m。PHC桩桩身混凝土强度等级采用C80,桩径500mm,壁厚100mm,桩长30.0m,预估单桩竖向抗压极限承载力为4000kN。施工按照由里向外的施工顺序进行,采用锤击沉桩工艺,桩锤选择D62型,停锤标准采用以桩端设计标高为主、贯入度为辅的控制原则。PHC桩布置图见图1。图1PHC桩布置图根据原体试验报告,本工程场地属冲洪积平原地貌,地下水稳定水位埋深2.0~3.0m,地基土全部由第四系冲洪积成因的粘性土组成。3施工及检测情况经对该工程PHC桩原体试验施工、检测跟踪调查,25根PHC桩全部沉到了设计的深度,进入层⑨粘土的深度为3.0m左右,此时的贯入度在30~110mm之间(多数在60~100mm左右)。平均总锤击数为1321击,最大总击数为P210号桩1710击(由于机械故障,P210号桩施工至-26.0m时被迫停止,6个小时后恢复施工,造成击数偏大),最小总击数为P28号桩1195击。考虑到PHC桩在沉桩过程中的挤土效应,试桩施工过程中对12根具代表性的PHC桩上浮量测量(水准仪观测);在PHC桩达到休止期后,进行了低应变、高应变、竖向静载及水平静载等检测,具体施工、检测成果数据见表1。表1PHC桩施工及检测成果数据沉桩序号桩号最后1m锤击数总锤击数进入层⑨深度(m)上浮量(mm)单桩极限承载力(kN)备注1P2111721292约3.0142最大加载3960断桩2P2121681222约3.01103P2162311362约3.0993300承载力不足4P2151791430约3.0102桩头破裂5P281501195约3.01096P271511288约3.011216P2191571398约3.01817P2201711443约3.022桩头破碎19P2211501430约3.02220P2171711404约3.03021P2132121564约3.020浅部轻微损伤23P241411337约3.023495025P221541267约3.0/4950最后沉桩从检测数据可以看出,PHC桩普遍存在上浮情况,上浮量为18~142mm之间,具体表现为:中心P211号桩上浮量最大,达142mm,内环PHC桩上浮量稍小,为99~112mm,外环PHC桩上浮量最小,为18~30mm;PHC桩的上浮导致部分PHC桩出现断桩、承载力不足等严重缺陷,造成很大质量安全隐患。4桩体上浮影响因素分析通过对其他工程场地PHC桩施工情况的大量调查,并结合驻马店工程的原体试验结果,着重从该工程场地岩土条件及试验数据入手,对PHC桩上浮的影响因素进行分析。该工程场地岩土条件特点为地下水位埋深浅、地基土全部由粘性土组成(上部为软塑~可塑状态、下部为硬塑~坚硬状态);试验数据除对桩体上浮量进行分析,并选择具有代表性的P211及P22桩的竖向抗压静载试验Q-s曲线对比,对PHC桩上浮情况进行分析。_0_660_1320_1980_2640_3300_3960_Q(kN)_0.00_10.00_20.00_30.00_40.00_50.0060.0070.0080.00图2P211桩Q-s曲线s(mm)曲线Q-s_0_660_1320_1980_2640_3300_3960_4620_5280_Q(kN)_0.00_4.50_9.00_13.50_18.00_22.50_27.00_31.50_36.00_40.50_图3P22桩Q-s曲线_s(mm)曲线Q-s通过P211及P22桩的Q-s曲线可以看出,P211桩最大加载量较P22桩的最大加载量小得多,说明桩体上浮对单桩承载力存在影响;而P211桩的Q-s曲线本身说明桩体出现断桩(高应变证实从上下两节桩接头处断裂),从曲线上看,上下两节桩脱开近40mm,而P211桩桩顶上浮为142mm,说明下节桩上浮了100mm以上。通过调查其他工程PHC桩使用情况,发现粘性土在地基土中所占比例越高,PHC桩越容易出现上