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古巴GUANABO区块大位移水平井钻井技术五、技术推广一、项目简介古巴GUANABO区块位于古巴第七区块属于从陆地向海底延伸的大位移定向水平井。一、项目简介GUANABO地区几年前先后由西方国家的几家石油公司进行钻井施工最后留下的全部都是“干窟窿”西方石油公司因此将其称为“钻井禁区”。古巴GBO区块历史口井施工概况统计表根据古巴石油市场实际长城钻探以集团公司“发展、转变、和谐”的工作思路为指导思想在该项目以钻井专业作为“1+X”发展模式的驱动轴以测录试、定向井、钻井液等业务作为“1+X”发展模式的完整链条建立“综合技术服务”作业新模式。长城钻探古巴项目部距离海岸线约0.8公里本井2010年9月11日开钻2011年3月20日完钻钻井周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少特别是钻进周期大幅度下降赢得了甲方的称赞。17-1/2”大井眼定向轨迹控制困难。地层岩性复杂泥页岩较多井壁稳定性差起下钻困难。大位移水平井井眼净化困难钻具尺寸限制钻井排量。9-5/8”大尺寸套管深井下入及固井困难。钻井施工周期较长对设备要求比较严格。通过研究邻井钻井资料结合以往施工的经验采用比较先进实用的技术手段和方法研制出了一套完整的施工技术并在GBO-103井中得到应用取得了满意的效果。钻进过程中起钻遇阻严重下钻划眼困难垮、塌、缩、漏、卡频繁。本井引入双向划眼工具及时成功处理复杂井段避免复杂事故发生。地层岩性复杂泥页岩较多井壁稳定性差。本井选用具有强抑制性的KCL钻井液体系并在施工中保持KCL含量在10%左右以强化钻井液抑制性。维护KCL泥浆体系设计合理泥浆密度及时监测泥浆性能保证最小环空返速优选钻井循环排量并根据实际情况进行稀、重稠塞清扫井底保证井眼净化效果确保井下安全。进行科学合理投入在钻井液中加入润滑剂满足井下施工的需要。在起钻时进行必要的摩阻检测控制摩阻小于20吨。井身轨迹控制技术:井身轨迹严格按照设计控制高频率、高精度测量井斜方位实时掌握井眼动态合理控制滑动比率与转动比率确保轨迹曲率不超标。井身轨迹控制技术:复合钻进时其转速可高达200r/min可以使用小钻压达到预期的效果同样可以减少钻具事故的发生频率有效的提高了机械钻速。完钻井深9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施:大排量洗井2周以上以清除岩屑床用清扫液将井内岩屑携带干净。调整好泥浆性能并在井眼里泵入新胶液有效的降粘、降切保证套管在下入在过程中井壁稳定不粘不卡。9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施:下套管前通井加入一定量的油基润滑剂减小摩阻。加大水平井段弹性扶正器数量每2根套管下1个扶正器。固井施工主要技术措施:选择使用合理的冲洗液用量一是可以有效降低施工压力起到平衡压力固井的作用二是能够充分清洗井眼起到提高顶替效率。固井施工主要技术措施:合理使用低密度水泥浆体系降低固井施工中的液柱压力为防止因高压造成的井漏而导致固井失败。适当降低施工排量达到降低施工压力的目的。20”套管×398m本井2010年9月11日开钻2011年3月20日完钻钻进周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少特别是钻进周期大幅度下降赢得了甲方的称赞。可参考以下数据:GBO-102和GBO-103钻井周期对比表四、效果比较以上数据表明:在同等地层深度相同井眼直径前提下GBO-103井较GBO-102井钻进速度明显加快钻机月速度提高1.4~2.3倍同时本井创造了该区块钻井周期最短钻穿油层最长的记录。这是长城钻探在古巴作业的新模式--综合服务项目。本井的成功完井更好的显示了公司的技术能力和水平为古巴市场的稳定发展做出了巨大的贡献!由GBO-103井成熟的、可用的钻井技术进行了整合、系统化并有机的结合在一起目前已经成功地推广到古巴地区其他大位移水平施工均取得了良好的效果。