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古巴GUANABO区块大位移水平井钻井技术五、技术推广一、项目简介古巴GUANABO区块位于古巴第七区块,属于从陆地向海底延伸的大位移定向水平井。一、项目简介GUANABO地区几年前先后由西方国家的几家石油公司进行钻井施工,最后留下的全部都是“干窟窿”,西方石油公司因此将其称为“钻井禁区”。 古巴GBO区块历史口井施工概况统计表 根据古巴石油市场实际,长城钻探以集团公司“发展、转变、和谐”的工作思路为指导思想,在该项目,以钻井专业作为“1+X”发展模式的驱动轴,以测录试、定向井、钻井液等业务作为“1+X”发展模式的完整链条,建立“综合技术服务”作业新模式。长城钻探古巴项目部距离海岸线约0.8公里本井2010年9月11日开钻,2011年3月20日完钻,钻井周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少,特别是钻进周期大幅度下降,赢得了甲方的称赞。 17-1/2”大井眼定向轨迹控制困难。 地层岩性复杂,泥页岩较多,井壁稳定性差,起下钻困难。 大位移水平井井眼净化困难,钻具尺寸限制钻井排量。 9-5/8”大尺寸套管深井下入及固井困难。 钻井施工周期较长,对设备要求比较严格。通过研究邻井钻井资料,结合以往施工的经验,采用比较先进实用的技术手段和方法,研制出了一套完整的施工技术,并在GBO-103井中得到应用,取得了满意的效果。钻进过程中,起钻遇阻严重,下钻划眼困难,垮、塌、缩、漏、卡频繁。 本井引入双向划眼工具,及时成功处理复杂井段,避免复杂事故发生。 地层岩性复杂,泥页岩较多,井壁稳定性差。 本井选用具有强抑制性的KCL钻井液体系,并在施工中保持KCL含量在10%左右,以强化钻井液抑制性。维护KCL泥浆体系,设计合理泥浆密度,及时监测泥浆性能,保证最小环空返速,优选钻井循环排量,并根据实际情况进行稀、重稠塞清扫井底,保证井眼净化效果,确保井下安全。进行科学合理投入,在钻井液中加入润滑剂,满足井下施工的需要。在起钻时进行必要的摩阻检测,控制摩阻小于20吨。 井身轨迹控制技术: 井身轨迹严格按照设计控制,高频率、高精度测量井斜方位,实时掌握井眼动态,合理控制滑动比率与转动比率,确保轨迹曲率不超标。井身轨迹控制技术: 复合钻进时,其转速可高达200r/min,可以使用小钻压达到预期的效果,同样可以减少钻具事故的发生频率,有效的提高了机械钻速。完钻井深9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施: 大排量洗井2周以上,以清除岩屑床,用清扫液将井内岩屑携带干净。调整好泥浆性能,并在井眼里泵入新胶液,有效的降粘、降切,保证套管在下入在过程中,井壁稳定,不粘不卡。9-5/8”大尺寸套管深井下入主要技术措施: 下套管前通井,加入一定量的油基润滑剂,减小摩阻。 加大水平井段弹性扶正器数量,每2根套管下1个扶正器。固井施工主要技术措施: 选择使用合理的冲洗液用量,一是可以有效降低施工压力,起到平衡压力固井的作用,二是能够充分清洗井眼,起到提高顶替效率。固井施工主要技术措施: 合理使用低密度水泥浆体系,降低固井施工中的液柱压力,为防止因高压造成的井漏而导致固井失败。 适当降低施工排量,达到降低施工压力的目的。20”套管×398m本井2010年9月11日开钻,2011年3月20日完钻,钻进周期190天;各类施工周期较同区块井位明显减少,特别是钻进周期大幅度下降,赢得了甲方的称赞。 可参考以下数据:GBO-102和GBO-103钻井周期对比表 四、效果比较以上数据表明:在同等地层深度,相同井眼直径前提下,GBO-103井较GBO-102井钻进速度明显加快,钻机月速度提高1.4~2.3倍,同时本井创造了该区块钻井周期最短,钻穿油层最长的记录。这是长城钻探在古巴作业的新模式--综合服务项目。本井的成功完井更好的显示了公司的技术能力和水平,为古巴市场的稳定发展做出了巨大的贡献!由GBO-103井成熟的、可用的钻井技术进行了整合、系统化,并有机的结合在一起,目前,已经成功地推广到古巴地区其他大位移水平施工,均取得了良好的效果。