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管桩上浮的原因综述及处理方法简介【摘要】通过对温州、福州等地的管桩上浮案例的分析对引起上浮的原因进行了总结同时研究了管桩上浮的规律及其加固措施最后对几种常用的预防管桩上浮的措施进行了简述。【关键字】管桩上浮;原因;加固措施前言预制管桩是一种工程常用的桩基形式它具有:质量稳定、桩身强度高、耐锤打、贯穿能力强、单桩承载力高、价格便宜、对不同地质条件和不同沉桩工艺适应性强等一系列优点。预制管桩也存在缺点即在特定的地质条件下布桩密集;压桩过程中挤土效应强烈即使设置应力释放孔后也会造成不少预制管桩因挤土而上浮致使桩端进入持力层深度达不到设计要求桩基承载力不能满足承载力设计要求;且因各桩上浮量不同将会造成不均匀沉降。所以应采取措施处理预制管桩上浮事故使其满足承载力设计要求。1工程案例:1、温州某广场由A、B、C、D、E五幢21~30层高层F、G两幢多层及整体相连的二层商用裙房组成总建筑面积约10万O。高层为框剪结构多层为框架结构地下室一层七幢楼房地下室底板连成整体形成地下车库对沉降要求比较严格其中高层采用PHC-AB600(130)管桩持力层为含粉质粘土砂砾层布桩710根;试桩静载荷试验合格试桩、静载荷试验结束、开始大面积工程桩施工后打桩过程中发现桩普遍有上浮现象上浮10~500px的桩达到总桩数的46.5%最大上浮达380mm。2、福州市某33层高层位处沿海地区原场地为耕地、林地、鱼塘及民房。由1幢27层高层住宅楼、9幢33层高层住宅楼、14幢5层多层住宅楼和相连的3层临街商业楼(裙楼)组成总用地面积为122426.27O分为A、B标段总建筑面积363035.12O其中地上建筑面积269338.67O地下建筑面积93696.45O。其中3号楼层数33层高99.9米结构类型为剪力墙结构基础为桩基础承台下桩间距绝大部分为1.75m属密集桩群。管桩桩径为500mm在施工过程监测中发现严重上浮现象。在之后的静载荷试验中前五级沉降值达63mm超过规范要求。3、长江沿岸地区某电厂工程桩为PHC600-130(AB)型管桩桩长为21~30m2~3节配桩监测桩检测超孔隙水压力监测点、深层土体位移监测点工程进行中发现孔隙水压力明显提高之后并未等孔隙水压力完全消散便重新开始打桩。工程结束后经过基坑开挖发现有50%的工程桩的桩顶存在不同程度的抬升现象最大抬升达到404mm。采用小应变进行检测发现有20%的桩因桩身抬升而把接桩部位的焊缝拔开为了验证脱开情况进行了水下摄像验证了脱开的事实。另外西安、南京、杭州、无锡、深圳等地都有过类似的管桩严重上浮的案例发生。2管桩上浮原因:1、挤土效应。打(压)桩时产生的挤土效应在对深层压实土挤密的同时。造成了周边桩的桩体上浮、移位和地面隆起等问题致使管桩出现了桩体上浮现象;压桩速度较快应力释放期较短在群桩沉桩过程中。产生的挤土效应在对深层压实土挤密的同时造成了周边桩的桩体上浮、移位和地面隆起等问题致使PHC管桩出现了桩体上浮现象;2、沉桩速度快。打桩时桩周土应力状态发生改变在桩土界面附近产生较大的超孔隙水压力使桩基承载力具有明显的时间效应;3、桩的回弹。桩身的卸压回弹是本工程形成“吊脚桩”的另一重要原因。在饱和粘性土中沉桩时桩侧土体受桩的挤压及向下摩擦作用会产生变形和超孔隙压力水此时桩侧土体变形包含弹性变形和塑性变形两部分表现为弹塑性变形。压桩完成后超孔隙压力水和土体变形未能充分消散桩侧土体卸压在超孔隙水压力作用下土体的弹性变形部分恢复恢复过程中桩身被抬起产生回弹桩尖脱离持力层。4、打(压)桩时桩周土体被扰动和重塑在施工结束后土体在自重作用下再固结对桩产生负摩阻力将导致桩承载力的下降;5、基坑开挖时尤其是在上部土层较软时由于支护不当或施工机械的影响极易出现偏位。3加固措施:对管桩产生的浮桩目前工程中一般采用以下几种技术措施:①注浆对浮桩进行桩底(侧)后注浆;②补桩补管桩、钻孔桩或者静压锚杆桩;③基础处理对底板进行加厚处理;④复打或者复压对浮桩进行复打或复压复打完毕后可采用以下做法:对于脱开的桩待复打复位后在接桩部位下设带托盘的钢筋笼笼长2m接口部位上下各1m钢筋笼吊放好后用C40微膨胀混凝土浇注;⑤复合地基处理一般补打散体材料桩等柔性桩;⑥采取超前引孔。严格按规范要求控制相邻成桩的最小距离大于3.5D(D为管桩直径)对于多桩承台区域采取超前引孔以便有效地减少挤土效应。每一种方法都有一定的适用性在具体工程中需在全面考察地层情况及管桩上浮程度的情况下对各方