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2008年第1期柳钢科技57 头数量非常大,约有5000个以上。3.8质量检验 3.7施工中应注意的问题及处理(1)外观检验:检查是否混凝土表面有松 动、开裂、下坠滑移等现象,发现应及时重喷 (1)施工中有混凝土面层开裂和混凝土骨 料开裂2种。防止措施:保证喷射混凝土施工处理。 (2)密实程度检验:当混凝土强度达到一 后14天以内具有潮湿的养护条件,最好使用喷 定程度后,可用锤击听声来检测,对空鼓、脱 雾法;在满足喷射混凝土强度和工艺要求的情 壳及时进行处理。 况下,尽可能减少单位水泥用量;尽可能选用 (3)配比检验:根据测出的回弹率和混凝 普通硅酸盐水泥。 土标号,指导施工。 (2)应尽量减少回弹,回弹率应控制在 l5%以内。4结语 (3)控制粉尘:适当增加砂的含水率,加 柳钢欧阳岭水厂2个清水池顶板经清除腐 强通风,采用双水循环供水喷嘴。 蚀、脱落的砼和钢筋锈,在底面刷喷砼处理剂 (4)管路堵塞与排除:在加入混合料人喷 并铺双向钢筋网,然后采用喷射混凝土技术加 射机前,应严格过筛,筛网的孑L径应以选用石 厚补强加固后,效果明显。由于拆除新建水池 子的最大粒径而定;根据喷射机性能要求供给 工期长、造价高,影响柳钢职工饮水供应,通 足够风量和压力的压缩空气,同时保持风量和 过补强加固水池顶板,水池照常供水,达到了 风压的稳定;喷射中应尽量将输料胶管拉直, 预期效果。 需弯曲时,拐弯半径不能太小,更不能弯死。 (物业管理公司陈斌李萍) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 熄焦车轨道松动的修整 1轨道和基础现状了,轨道使用性能良好,稳固性佳,说明施工 方案行之有效。 柳钢焦化厂五焦车间有6、7座6m焦炉。 2座焦炉共用1台熄焦车。在生产过程中,因6#2大修方案及实施 炉靠近熄焦塔,故6#炉段熄焦车轨道的使用频(1)制作8=18mm,L=6000mm轨道钢垫 率比7炉段的多一倍以上,而且,残余于熄焦板,并穿孑L,焊接不锈钢螺栓。根据轨道专用 车内的熄焦水(含氨、酚等成分)在熄焦车返压板和轨道间的尺寸,我们在下好材料的轨道 回作业的过程中,滴落至轨道上,使轨道混凝垫板上确定两不锈钢地脚螺栓的距离,然后用 土基础、轨道胶垫板、轨道压块和炭钢螺栓等钻床在确定距离的轨道垫板上钻孑L。 受到了长期的腐蚀性浸泡。投产约一年后,(2)将钢垫板和原有的轨道混凝土基础钢 炉熄焦车轨道段的压块、螺栓均有了松动现象,梁焊接在一起(满焊),使两者成为一个整体, 尤其是从熄焦塔到凉焦台尾部,轨道松动最为从而保证了轨道基础整体性和稳固性。由于是 严重。同时,该轨道的钢轨接头鱼尾板螺栓受不锈钢螺栓和普通钢板的焊接,为了确保不锈 到了严重锈蚀,无法松动紧固。因此当熄焦车钢螺栓焊接质量,采用了垫板两面焊接的方法 在该轨道上运行时,摇摆、晃动明显,存在设来保证其焊接牢固性。根据以往的经验,我们 备和生产事故隐患。采用直径为24ram的不锈钢螺栓,而钻孑L的直 针对此,厂组织相关技术人员进行技术攻径为26ram,然后用钻床在钢垫板孑L的上下两边 关,制定了对熄焦车轨道、基础加固大修的方打坡口,由此焊接完全可以保证不锈钢地脚螺 案。根据方案进行了施工,大修至今约7个月栓焊接的牢固性。 58柳钢科技2008年第1期 (3)为了保证热胀冷缩钢板不受挤压,每时过接头底沉下弯,振动响声冲击大等问题。 隔l8m留出了一条伸缩缝。(6)防腐处理。①面板螺栓全部采用高强度 (4)在24mmx110ram不锈钢螺杆上使用弹不锈钢螺栓,材质:ICrl8Ni9Ti。②钢轨、钢垫 簧压块(铁路轨道专用)、A型弹条、挡板、不板、A型弹条、挡板、止退方钢、方向挡、方垫 锈钢圆垫(~=8mm)等来扣压钢轨,使之形成均刷沥青漆防腐油漆两遍,8=8的圆垫为不锈钢 一条稳定的轨道基础,基础下部是整体钢筋混垫。③安装完后全部螺栓做油封。 凝土,上部是通长钢垫板,轨道安装在弹性胶(7)全部完成后进行自检、互检、工程全 垫板(弹性胶垫板要和轨道两边的螺栓固定,部检查、检测,做好竣工调整,直至符合验收 这样就可以解决皮带胶跑偏的问题)上,加装规范要求为止。 弹条、挡板、扣压钢轨,使钢轨在载荷的情况 3改造效果 下,能产生一定弹性作用,减缓熄焦车对轨道 的冲击力,从而延长钢轨的使用寿命。经过改造后,该焦车轨道于2007年5月份 (5)部分更新50kg/in钢轨。同时,在焦炉投入使用,于2007年l1月份测量了全线轨道 检修时间,利用铝热焊接技术,逐一把所有的的水平高度、平行度、跨度偏差等,并于轨道 轨道接头焊接在一起,从而解决了熄焦车运行未拆开之前进行对比,测量结果见表1。 表l大修前后轨道状况测量数据记录(Inln) 从表l