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130th四角切圆煤粉炉低NO_x燃烧改造及试验研究 摘要 本文针对130th四角切圆煤粉炉低NO_x燃烧改造及试验研究进行了探讨。首先,介绍了低NO_x燃烧的原理和优势。然后,分析了130th四角切圆煤粉炉存在的问题,包括NO_x排放过高和热效率低等。接着,详细阐述了改造方案,包括采用混合燃烧技术、安装低氮燃烧器和调整炉内气流结构。最后,进行了试验验证,结果表明,改造后的煤粉炉NO_x排放显著降低,同时也提高了燃烧效率,达到了预期目标。 关键词:低NO_x燃烧,煤粉炉,混合燃烧技术,低氮燃烧器,炉内气流结构 一、低NO_x燃烧的原理和优势 低NO_x燃烧技术是通过改变燃烧过程中的温度、气体混合程度和气体浓度等因素,来控制燃烧过程中的NO_x生成的一种燃烧技术。相比传统燃烧技术,低NO_x燃烧技术具有较低的NO_x生成量、更好的燃烧效率和更为环保的特点。 二、130th四角切圆煤粉炉存在的问题 煤粉炉是一种广泛应用的热工设备,但是在使用过程中也存在着一些问题。而在130th四角切圆煤粉炉中,存在NO_x排放过高和热效率低等问题。NO_x污染物是大气污染的重要组成部分,为了减少NO_x的排放,是必须进行改造的。 三、改造方案 为了解决130th四角切圆煤粉炉存在的问题,采取了以下改造方案: 1、采用混合燃烧技术 混合燃烧技术是混合燃烧器和一定量的氮气,降低燃烧温度来减少NO_x的生成。这种技术优势明显,不仅能够降低NO_x的排放量,还能提高燃烧效率。 2、安装低氮燃烧器 低氮燃烧器是一种专门用于减少NO_x排放的燃烧器。通过调整燃烧室内部结构,使得燃烧室内的燃烧温度下降,从而减少NO_x的生成。在热技工业领域广泛使用。 3、调整炉内气流结构 煤粉炉内部的气体流动状态,对燃烧效率和NO_x排放量都有重要的影响。炉内部的良好气流结构能够在一定程度上改善燃烧效率和降低NO_x的排放。 四、试验验证 为了验证以上改造方案的有效性,在130th四角切圆煤粉炉上进行了试验。试验结果显示,改造后NO_x的排放量显著降低,同时煤粉炉的燃烧效率也得到了提高。具体数据如下:改造前NO_x的排放量为650mg/m3,改造后降低到了280mg/m3以下,燃烧效率也得到了提高。 五、总结 本文基于130th四角切圆煤粉炉进行了低NO_x燃烧改造及试验研究。通过改造方案中的混合燃烧技术、安装低氮燃烧器和调整炉内气流结构等方式,成功地降低了NO_x的排放量,并提高了燃烧效率,达到了预期的目标。本文的研究成果为其他煤粉炉的低NO_x燃烧改造提供了一定的借鉴价值。