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变压器油色谱异常分析及处理 (陕西延安) 摘要:介绍了延安发电厂3#主变压器油色谱分析数据超标后的检查、试验、分析判断及处理。 关键词:变压器;色谱;分析;处理 延安发电厂3#主变压器(型号SFSb-20000/110,额定容量20MW),在8月13日的油样色普分析结果中,发现乙炔含量为6.51ppm,超过注意值5.0ppm,引起注意,及时汇报加强监督,为了进一步判断分析,在8月17日,又取油样送检,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,由6.51ppm增长到7.26ppm,在8月18日,再次送检油样,分析结果仍然是油样不合格,且乙炔含量增长较快,增长到11.76ppm,根据三比值计算编码为102,判断设备内部存在裸金属放电故障,及时汇报,立即退出运行安排检查。 1设备修前测量试验情况 1.1变压器油气相色谱分析报告 采样时间气体组分(uL/L)H2COCO2CH4C2H6C2H4C3H8C2H2C3H6C1+C28.136.95166.322817.955.771.7741.3106.51055.368.1713.35221.872755.665.662.2242.8207.26057.968.1860.6225.753416.0111.571.8254.3011.76079.458.2064.82217.143591.9514.342.3165.67014.15096.47结论根据三比值计算编码为102,判断设备内部存在裸金属放电故障,建议立即停运检修。以8月20日的数据为依据,利用三比值法对其故障进行判断: (1)C2H2/C2H4=14.15/65.67=0.27,比值范围的编码为:1; (2)CH4/H2=14.34/64.28=0.22,比值范围的编码为:0; (3)C2H4/CC2H6=65.67/2.31=28.42,比值范围的编码为:2; 通过三比值计算编码为102,初步判断其故障性质为高能量放电。 1.2在西北电研院专家的指导下,对变压器进行了修前检测、试验。绕组绝缘测试合格;绕组直流泄漏电流测试合格;各绕组介质损耗测试合格;高压侧110kv套管介质损耗测试,B相合格,A、C相不能测出;绕组直流电阻测试,结论不合格,引起注意。 1.3在测试铁心绝缘时,有尖端放电声音,引起注意,又不能排除故障。 1.4在做局部放电试验时,发现高、中侧放电量都较大(放电量约在8000-10000PC),怀疑主绝缘或匝绝缘有问题。 2吊罩检查情况。 根据检测试验情况决定吊罩检查,吊罩检查发现以下问题: 2.1发现箱体底部散落绝缘垫块和破碎木块共17块,断裂的胶木螺丝一个; 2.2发现高压侧110KV侧A、B、C三相分接开关固定木夹件都破裂,35KV侧A、B相分接开关固定木夹件都破裂,B相夹件胶木螺丝断裂掉至箱体底部; 2.3发现B相线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘垫块破损移位脱落,造成钢压圈与压顶螺帽之间放电,有明显的放电痕迹,致使钢压圈形成“短路匝”。 2.4发现钢压圈与铁心夹件之间的紫铜连接线烧断。 2.5发现B相高、中压分接开关档位实际连接与外部指示不一致,调整一致。 3故障处理及采取的措施 3.1使用磁铁石小心仔细地吸附清理钢压圈上部的铁杂质。 3.2联系变压器厂制作更换110KV分接开关固定木夹件三个,帮扎35KV侧A、B相分接开关固定木夹件两个。 3.3联系变压器厂制作强度加强型的压顶螺帽绝缘碗12个,更换压圈开口侧绝缘碗6个,在压圈非开口侧增装绝缘碗6个。 3.4紧固所有螺丝,仔细清理干净芯体杂质。 3.5整理B相压圈下绝缘纸板,用压顶螺栓压紧。 3.6制作压顶螺帽一个,原B相一个压顶螺帽已经被放电电弧焊死,不能取下,暂时保留。 3.7变压器油处理,使用两台滤油机(5吨/小时)滤油,直到试验分析合格; 3.8使用变压器油(180kg×2桶)冲洗芯体; 4故障原因分析 4.1本次吊芯后,发现该变压器B相钢压环与压钉之间绝缘碗边沿被打碎,4根压钉出现了松动,有一个与压钉焊接,有一个与钢压板焊接,造成钢压板两点接地或者多点接地;同时发现钢压环绝缘垫脱落,失去绝缘性能,从而造成了钢压板两点或者多点接地(如下图所示)。当压环和压钉之间的绝缘破坏后,在主磁路上构成短路圈,产生很大的接触性循环电流,接触点产生持续性性放电现象。因此,这个过程是逐渐形成的,尽管色谱试验中气体的含量在逐渐增多,但气体均已溶于油中,未能使瓦斯保护动作。可见,变压器可能遭受外部较大短路电流冲击时,产生巨大的电动力,把线圈上部钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘碗挤碎,随着运行时的微振动使得绝缘碗和绝缘纸板移位脱落,钢压圈与压顶螺帽之间的绝缘失去后形成放电间隙(检查有明显的放电痕迹),最后使开口形的钢压环形成一个“短路匝”,产生持续性放电,使的变压器油中的