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—PAGE\*MERGEFORMAT19— 制药废水处理厌氧膜反应器 制药工业废水成分较为简单,是一种高SS、高浓度有机物废水,有的含有对微生物产生毒性的物质,使得废水处理难度大、工艺流程简单,传统的制药工业废水处理方法有絮凝沉降、酸化调整、厌氧、好氧生化等。某制药厂废水处理工艺采纳絮凝剂沉淀+水解酸化+厌氧(UASB)+好氧生物处理(ABR+A-O)+二沉池,工艺流程简单,絮凝剂用量较大,药剂费用高。本次试验废水采纳较为简洁的处理工艺:沉淀+水解酸化+厌氧+膜处理工艺,取消投加絮凝剂和二沉池,节约了药剂费用,与MBR工艺不同的是:用自身产生大量的沼气和混合液快速上升,对膜表面进行冲刷,不需要增加曝气方式对膜表面冲刷,是一种低能耗处理工艺。本次试验数据为制药厂废水处理工程供应理论指导。1、试验装置与方法1.1试验材料试验废水:该废水来自某制药厂废水,该厂产品主要是小诺霉素,生产工艺采纳发酵法,废水属高SS、高浓度有机废水,废水中含有发酵过程中微生物产生的其他代谢产物,其废水性质见表1。制药厂废水CODcr浓度随生产批次不同而发生变化,CODcr浓度范围在5000~15000mg/L,本试验制药厂废水CODcr浓度为13510mg/L。厌氧微生物:采纳制药厂废水处理站厌氧反应器底部的污泥,初始接种污泥量为8L,浓度为10000mg/L。膜组件:膜材料为PVDF,中空纤维帘式,孔径0.1~0.3μm,膜面积2.1364m2。1.2试验装置试验装置分为如下2个部分。预处理装置:预处理试验装置为沉淀+酸化池,采纳温控加热容积,温度掌握34~37℃。厌氧膜反应装置:自主设计的厌氧膜反应器试验装置,有效容积47L,材料为有机玻璃,并对装置保温措施,其试验装置如图1所示。该装置包括反应筒体、膜组件、出水箱、冲洗箱、进料泵、反冲洗泵、抽吸泵、进水管、出水管、排气管、水封装置、沼气流量计。料液经酸化后用计量泵打入膜厌氧反应器内,产生的沼气量由湿式沼气流量计计量。1.3试验工况与运行参数1.3.1预处理试验把肯定量的污泥和废水加入预处理酸化池内,加温达到37℃,废水在酸化池内停留肯定的时间(3h),废水用蠕动泵泵入厌氧膜反应器内。1.3.2厌氧膜处理试验试验采纳废水与厌氧污泥按肯定比例混合进行培育,投加肯定量的厌氧微生物,污泥浓度为10g/L,为改善污泥性能,投加弹性填料,在污泥培育期,加入少量稀释的试验废水,调试24d后,待运行稳定后渐渐加大废水浓度和废水量,稀释的废水浓度在900~4330mg/L范围,加入的废水量从2~20L。试验分为3个阶段:调试、低浓度、高浓度运行阶段,共运行164d,每天记录反应器内的pH、观测真空压力、进料量、产沼气量、并检测进水和出水的COD,运行过程中对膜进行反冲洗,依据反应器内的pH,进行调整进料量和进料的pH。运行初期:调试运行时间为2月28日至3月23日,共24d,调试和运行,2月开头用清水试验,并测试膜通量,膜运行初始通量设定为11.51L·m2·h-1。运行中期:低浓度运行时间3月24至5月27日,共65d,加入污泥8L,废水COD为1210mg/L,稀释比例为1:(6~20),进料加温至37℃,加料从300mL逐步增加到6000mL,进料完后进行回流6h,运行10d后有气泡产生,第15天后日产生190mL沼气,产气量渐渐增加,最多日产6000mL沼气,平均产沼气2000~3000mL。运行稳定期:高浓度运行时间5月28至8月10日,共75d,废水稀释比例为1:3~1:1(COD为4430~13510mg/L),进料加温至37℃,酸化4-24h,加料从7L逐步增加到24L,产气量渐渐增加,最多日产90L沼气。2、结果与争论2.1废水CODcr去除率效果分析依据运行阶段,本试验分别在运行初期、中期、稳定期,第19天、第39天、第70天、第81天、第89天、第109天、第162天对厌氧膜反应器的进料和出料的COD监测,进料和出料的COD检测及COD去除率计算结果如表2。从表2检测结果看出,废液进料浓度依据运行初期、中期、稳定期不断提高,进料的CODcr由900mg/L提高到13510mg/L,经处理后的出水CODcr由860mg/L降低到26mg/L,随着反应过程不断进行,反应器里微生物大量增长,CODcr去除率增加,COD去除率由27%提高到99.4%,当进料COD为4330mg/L时,出水CODcr为26mg/L。试验结果表明,自主设计的厌氧膜反应装置具有较好的有机物去除率,其主要缘由是:一方面是膜能够截留污泥及大分子的有机物等,从而降低出水的COD浓度,另一方面,膜能够截留大量微生物,因而提高了微生物对制药废水及中间代谢产物的降解效率,使出水水质得到大幅度提高,明显好于传统工艺的处理出水水质