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中深孔爆破试验在煤矿掘进中的研究应用 0引言在煤矿开采过程中,局部巷道的效劳年限较长巷道受矿压的影响较大。这些巷道大局部布置在岩石中,施工工艺的合理选择,对掘进施工质量及施工进度影响较大。采纳中深孔光面爆破施工技术,可削减帮助作业时间,提高单循环进尺,在保证安全及施工质量的前提下,能有效地提高施工速度。为提高岩巷掘进施工质量及施工速度,在不转变掘进方法、不增加新设备、不增加施工人员的前提下,通过分析其对爆破效果的影响,提出了合理的爆破参数和施工技术措施,在岩巷施工的应用中取得了明显的效果。1试验的改良措施岩巷快速掘进是一项系统工程,牵涉到施工的各个方面,其中如何开展好中深空爆破技术,提高循环单进,是能否实现岩巷快速掘进的关键。1.1加强技术指导在中深空爆破技术的实施开头阶段,我们组织技术人员现场跟班,把握第一手资料,依据现场跟班调查出的问题。1.1.1加强对施工作业人员的技术培训,特地举办迎头工的技术培训班,培训打眼学问,加强岗位责任制的学习,提高操作人员的责任意识。1.1.2强化现场施工监视治理,每小班打眼前跟班技术员点眼位,打眼时做到“三定”,即定人、定位、定职责.炮后验炮检查眼深、眼数、眼的角度,并由安检员将当班打眼状况汇报调度,使打眼做到了动态治理。1.1.3在技术上主要做了以下改良:①依据地质状况准时调整爆破参数。②掏槽眼由水平楔形改为水平楔形加辅掏,从而扩大了自由面,增加了掏槽效果,此次试验采纳复式掏槽,使掏槽眼底与旁边帮助眼底的距离由原来的1050mm减小到650mm,这使得两眼间距不再过大,掏槽的效果更加明显;帮助眼眼位与眼位的间距变大,在肯定的程度上削减了眼数。③使用了大直径钻头配大直径炸药,即使用了¢42钻头配¢38直径炸药,增加了爆破强度,全部眼位(除周边眼外,)均采纳¢42钻头打眼,让眼位的自由面空间增大,爆破的效果得到提高。④炮眼深度:掏槽眼2.8米,其它眼深2.4米,爆破的有效长度得到提高;⑤增加风锤和锚杆机数量,缩短打眼时间。1.2试验结果通过这段时间的试验,在提高单进上取得了明显的成效,局部队伍单进都在85米以上,大局部队伍都在90米以上,其中某队在7月份单进到达176米,创公司记录。这与前期中深空爆破技术的试验离不开,在某队进展,另一队协作,在两队岩性和断面都根本一样的状况下,一队采纳小直径钻头配小直径炸药,结果某队循环单进到达1.8米左右,另一队采纳大直径钻头配大直径炸药施工后,循环单进到达2.2米以上。为了解决由于炸药量本身的提高和装药量的增加,在爆破效果提高的同时使爆破的轮廓松动圈增大,周边成型不及原来,超挖量比原来增加,使得出矸量增加;另外,周边松动圈的增大也使顶板方面存在肯定的安全隐患。1.3对试验的调整鉴于以上存在的问题,我们对周边眼的孔径和装药量进展调整,削减了装药量,这样就使周边成型方面得到改善,也使得顶板安全系数方面得到提高。此次试验主要在以下几个方面进展了调整:1.3.1采纳新的爆破图表:此次试验采纳复式掏槽,使掏槽眼位与旁边帮助眼位的距离由原来的1050mm减小到650mm,这使得两眼间距不再过大,掏槽的效果更加明显;眼位与眼位的间距变大,在肯定的程度上削减了眼位数。1.3.2打眼方面的转变:打眼的工器具发生了转变,不再使用原2.3m的钎子打眼,掏槽眼采纳3m钎子,其余帮助眼等均用2.6m钎子。这使掏槽的有效长度可以到达2.8m左右,而其他的帮助眼的有效长度也能到达2.4m左右,爆破的有效长度得到提高;全部眼位均采纳¢42钻头打眼,让眼位的自由面空间增大,爆破的效果得到提高,这两个方面的转变也就让进尺得到了很大的提高。1.3.3炸药、炸药量及装药方式的转变:炸药量提高;正向装药方式,考虑残炮,处理难度大,断面最下面两排眼依旧采纳加装彩带,很大程度上也使进尺得到提高。2结论在岩巷中深孔爆破施工中,结合光面爆破施工技术,不但能提高施工速度,还能降低材料消耗,降低施工本钱,提高经济效益。所以,中深孔爆破和光面爆破并举,是既能保证质量又能提高速度的关键。实践证明,只有采纳岩巷中深孔爆破技术,设计合理的炮眼深度,选用相宜的掏槽形式,装药构造和毫秒延期间隔时间及光爆参数,才能到达提高岩巷的施工质量及提高掘进速度的目的。