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提升面点品质小组简介 于2016年12月成立了QC小组。从优化质量管理、加强现场过程控制着手,将改进意识深度融入到工作中,达到不断提升产品质量的目的。 活动计划厂部要求的油箱上壳一次合格率为98.8%,目前的一次合格率为98.1%。为了达到本厂的要求,所以选择“提高油箱上壳的一次合格率”作为本次活动的课题。针对以上油箱上壳的缺陷。我们在油箱压制车间选取五类产量高的油箱上壳,进行了数据统计和分析。(如下所示图表) 二、设定目标由排列图可看出开裂、起皱是最重要的问题因素。根据现状调查,这些因素导致了新风暴油箱上壳一次合格率低的主要因素。减少开裂、起皱的问题就能提高新风暴油箱的一次性合格率。四、原因分析图二:五、要因确认要因一:板材前后、左右定位不清晰要因二:模具压料板表面有明显凹槽要因三、换模具后压料板下面垫块混乱六、制定对策此对策有效实施二:建立模具保养规程(7.24-7.29)实施三:建立模具更换规程(7.29-8.2)对策后的油箱上壳表面无开裂八、效果检查九、巩固措施活动 前经济效益无形效果1、通过QC小组活动后,我们将把QC小组活动逐步开展到每一个部门、每一个车间、每一个工段中去。 2、根据7、8月整体油箱的质量情况及市场上反映的质量情况,7、8两个月质量问题最严重的是“油箱表面漆膜起泡”。所以,小组把“降低油箱表面漆膜起泡”作为QC的选题。 谢谢!