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PAGE\*MERGEFORMAT246 PAGE\*MERGEFORMAT247 青钢炼铁降低工序能耗实践 【摘要】针对当前钢铁市场形势,青钢炼铁通过采用精料、优化操作制度,提高煤比降低焦比等措施,使炼铁工序能耗从2005年的524.1kg标煤/t降到2010年的418.61kg标煤/t,其中2009年6月份达到最低411.49标煤/t。 【关键词】高炉工序能耗降耗措施 1.前言 随着目前钢铁市场形势变化,钢铁企业如何节能降耗、降本增效显得尤为重要。 炼铁工序能耗在钢铁联合企业能耗中占有举足轻重的地位,其工序能耗约占钢铁总工序能耗的70%。由于能耗高,也必然带来环境污染严重(包括粉尘和CO、SO、NO等)。因此青钢炼铁公司通过学习先进企业,结合自身特点和外围情况,不断探索实践,使多项技术经济指标不断完善,其中2009年6月份工序能耗达411.49kg标煤/t,2010年全年累计到4月工序能耗达418.61kg标煤/t,比2008年降低30kg标煤/t,节能降耗工作取得了较好的效果。 2.青钢降低炼铁工序能耗措施 工序能耗是指钢铁生产过程中的某一基本工序中,生产单位产品所消耗的能源总量,是衡量各工序能耗高低的重要指标。2010年4月份工序能耗结构情况见表1。 表12010年4月份炼铁工序能耗结构情况 燃料消耗动力消耗能源回收工序能耗 焦炭 煤粉 焦丁 电 氧气 新水 煤气 TRT 单耗kg/t311.01118.5438.8416.083.640.15365.672.66419.93 比例% 74.06 28.23 9.253.83 0.87 0.03615.640.63100.00 从表1可以看出,燃料消耗在炼铁整个工序能耗中占绝大比例;所以,降低炼铁工序能耗,首先要想方设法降低燃料消耗,特别是要提高煤比降低焦比。青钢炼铁自2004年高炉喷煤工程建成投产以后,通过技术进步、改进设备和科学管理,并积极参加国内同行业的技术指标对标,取得了较好的成绩,2005年以来的青钢炼铁工序能耗情况见表2 表22005年以来青钢炼铁工序能耗情况 年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年★工序能耗kg/t524.1451.6448.8446.6416.9418.61备注:★2010年累计到4月份 表32009年06月炼铁工序能耗结构情况 燃料消耗动力消耗能源回收工序能耗 焦炭 煤粉 焦丁 电 氧气 新水 煤气 TRT 单耗kg/t308.55128.6224.7815.883.50.1767.622.39411.49 比例% 74.98 31.26 6.02 3.86 0.850.04 16.430.58100.00 由表2、表3可以看出,2010年工序能耗比2005年降低了105.5kg标煤/t,有效地降低了焦炭的消耗。 2.1降低燃料比 燃料比是指冶炼1t生铁消耗的焦炭和喷吹煤粉的总和。青钢高炉燃料消耗占吨铁能耗约112%,节能的重点在于节约燃料消耗。降低焦比和燃料比,不仅直接降低了高炉的燃料消耗,同时降低了高炉的鼓风电耗。 2.1.1高风温 通过热风带入高炉的热量大约占高温区热收入的16%,提高热风温度是降低燃料消耗的最直接,最廉价的技术措施。高风温的实现要解决三个问题:一是高风温的供给;二是避免热风炉炉壳出现晶间应力腐蚀;三是热风炉寿命要达到20~25年[1]。 自2005年以来,青钢通过新建高炉、大修高炉逐步将原来的内燃式热风炉改造为顶燃式热风炉,对隔墙短路、拱顶渣化的热风炉进行抢修,热风炉的蓄热室格子砖改原来的七孔格子砖为十九孔格子砖,等技术措施,提高热风温度降低焦比;解决热风温度提高后热风管道过热、膨胀节漏气、破裂等问题保障高风温的送出。同时高炉采用全关冷风大闸的方式将送出的热风能量全部利用,现平均热风温度达到1144℃,扣除即将大修的4#高炉,其余高炉平均热风温度可达到1158℃,燃料消耗占吨铁能耗从08年的112.35%降低到10年111.54%,工序总能耗降低约28kg标煤/t。 表4自2006年以来青钢热风温度情况(℃) 时间06年07年08年★09年10年风温10581095103611191130备注★:2008年4#高炉热风炉炉役后期,影响热风温度比较大,08年给4#新建一座热风炉。 2.1.2提高煤比 喷煤是高炉系统优化的核心。2004年11月青钢喷煤工程一期竣工投产,高炉开始喷煤之后,高炉焦比大幅下降,煤比迅速提高,但由于诸多方面的原因,2005年至2008年高炉煤比在130kg/t水平停滞不前。进入2009年后,由于原燃料质量改善,富氧率提高,高炉操作改进,煤比逐步提高,现基本达到170kg/t水平,燃料比同时降到525kg/t水平,迈入国内同类高炉先进行列。2010