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安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关 发表时间:[2007-12-08]作者:牛卫军张晓亮王瑞玲(安阳钢铁集团有限责任公司) 摘要对安钢6号高炉降低工序能耗技术攻关进行了总结。通过精料,优化高炉操作,加强上料和出铁管理,TNPM设备运作等,使6号高炉在2006年2月工序能耗达到442kg标煤/t,比去年同期降低67kg标煤/t。 关键词高炉工序能耗操作管理 安钢去年随着钢铁产品价格下跌,上游原燃料供给日趋紧张,利润空间越来越小。进入2006年,集团公司在铁前系统推行学习邯钢,降本增效。因此,作为钢铁联合企业消耗能源大户的炼铁,如何全面优化高炉操作,降低工序能耗,显得十分必要和紧迫。安钢6号高炉结合自身特点和外围情况,经过不断摸索实践,使多项技术经济指标不断改善,其中在2006年2月工序能耗达到442kg标煤/t,比去年同期降低67kg标煤/t,节能降耗工作取得了较好的效果。笔者对6号高炉降低工序能耗技术攻关实践进行了总结分析。 1高炉生产状况 安钢6号高炉,有效容积380m3,1个铁口,1个渣口,14个风口,配置D1300—31离心鼓风机,液压双钟布料,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,取消了放上渣操作。1999年元月建成投产,2005年5月开始富氧喷煤强化冶炼,已经进入炉役后期,炉喉及及炉喉钢砖变形严重,炉底温度偏高,炉顶及干法除尘煤气管道多处跑煤气,热风炉由于种种原因风温不高,计划2006年停炉大修。高炉主要吃集团公司105m2或360m2烧结,焦炭主要来自焦化厂4m和6m焦炉。但是毗邻的安钢2200m3高炉2005年10月投产后,其煤比目前较低。为确保大高炉生产,6号高炉焦仓紧张,焦炭必须从原料场倒运,常常减风和限制富氧。 2精料工作 2.1改善入炉烧结质量 精料是高炉降低工序能耗的物质基础。6号高炉对烧结实行定时取样,每小时有一个烧结成分,对应所在的料仓,由工长输入计算机无熔剂配料入炉。为了减少粉末,使用了双面上15mm下5mm梳齿式集中振动筛,将料仓料嘴闸门改小,控制烧结给料料流,延长振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须检查和清理集中筛筛网,严防堵塞。此外,还在烧结矿上喷洒CaCl2溶液,降低烧结在炉内的低温还原粉化率。 2.2优化炉料结构 近几年来,6号高炉一直用烧结矿+生矿+酸性球团,综合入炉品位不高,渣量大。2006年2月,尝试使用价格合适的南非矿,固定5%配比,逐步减少使用品位较低的海南矿,后又采用高碱度烧结矿+酸性球团,全熟料入炉,综合品位达59%。渣量减少,热量消耗降低,改善大煤比条件下高炉料柱透气性。 2.3及时、准确判断焦炭质量 焦炭是6号高炉强化冶炼的限制性因素。一方面随着煤量的增加,矿焦比增大,料柱块状带透气性变差。另一方面由于种种原因,6号高炉焦仓经常不足1/2,每天还要从原料场倒运许多焦炭。除了焦化厂搞好进煤、配煤优化其工艺外,要求工长每班最多间隔1小时,必须看料仓,尤其在雨雪天气,根据定焦批后焦炭振动筛筛下碎焦量、焦炭在料罐内的体积、目测情况及时判断出焦炭质量变化,同时提高焦炭M40、M10、S、水分和固定碳分析的信息反馈速度,加强工长综合判断焦炭质量变化的准确性。 3高炉操作 3.1提高风温 6号高炉尽管有四座改进型霍戈文式热风炉,但交叉并联送风后,风温不高,一般在950℃左右。为了提高风温,2005年9月进行富化焦炉煤气,风温达到980℃。10月又选择机会,对风温水平较低的2#、3#热风炉进行了轮流抢修,并且在热风炉班组加强烧炉技术培训,提高烧炉水平,目前风温可达1050℃以上,具体情况见表1。对于工长则要求关闭混风大闸,全风温操作,十分必要撤风温时,严禁连续超过2个小时。 表16号高炉2005年6月~2006年4月风温、铁水含硅变化 日期/月67891011121234风温/℃94295594798198495993697599811001060[Si]/%0.620.640.650.660.660.600.620.610.560.550.533.2增加煤量和氧量,配加焦丁,降低焦比 高炉增加煤量后,风口理论燃烧温度降低,而富氧使风口理论燃烧温度升高,两者相结合许多方面相辅相成。6号高炉矿批加到13000kg后,逐渐减少焦批,提高煤量。煤量由8000kg/h加到10000kg/h,氧量具备条件时也随着加到2000~3500m3/h,煤粉燃烧充分,渣铁物理热充沛。增加氧量后,料速也比以前有所加快。为了进一步提高煤比,高炉在坚持全风口操作的同时,一直14个风口全部喷煤,实行广喷、匀喷。其煤比、焦比变化趋势见图1。另外,还在烧结矿中配加焦丁,一般控制在30~150kg/批,改善料柱透气性。 HYPERLINK"http://www.gtjia.com/uploadfile/jp