安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关.doc
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安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关.doc
安钢6号高炉降低工序能耗的技术攻关发表时间:[2007-12-08]作者:牛卫军张晓亮王瑞玲(安阳钢铁集团有限责任公司)摘要对安钢6号高炉降低工序能耗技术攻关进行了总结。通过精料,优化高炉操作,加强上料和出铁管理,TNPM设备运作等,使6号高炉在2006年2月工序能耗达到442kg标煤/t,比去年同期降低67kg标煤/t。关键词高炉工序能耗操作管理安钢去年随着钢铁产品价格下跌,上游原燃料供给日趋紧张,利润空间越来越小。进入2006年,集团公司在铁前系统推行学习邯钢,降本增效。因此,作为钢铁联合企业消耗能源
降低高炉工序能耗实践.docx
降低高炉工序能耗实践摘要:主要通过某钢铁厂一号高炉的生产实践在维持高炉炉况稳定顺行的前提下通过增加高炉鼓风量和富氧量提高高炉鼓风动能提高BFG生成量来降低高炉工序能耗。关键词:炉腹煤气量;鼓风动能;工序能耗中图分类号:TB文献标识码:A文章编号:1672-3198(2013)15-0185-021概述高炉炼铁是高能耗、高资源消耗型的生产单元。随着炼铁原燃料价格的不断上涨高炉炼铁成本也在不断上涨;特别在受2008年
降低高炉炼铁工序能耗的措施.doc
毕业论文降低高炉炼铁工序能耗的措施1.1炼铁工业的发展20世纪50年代,人们对高炉冶炼提出了以原料为基础,采用大风量、高温等技术手段的操作方针,使炼铁技术有了新的进步。1959年我国太钢、本钢高炉突破中等冶炼强度的制约,把冶炼强度提高到1.1~1.3t焦/(m3.d),开创了世界高冶炼强度的先例,并在此基础上总结出高炉强化理论(吹透强化,上下部调剂),促进了高炉炼铁学的发展。20世纪70年代以来,高炉炼铁技术朝着大型、高产、优质、低耗、长寿、清洁的方向发展。各项经济技术指标有明显提高,入炉综合焦比510~
青钢炼铁降低工序能耗实践.doc
PAGE\*MERGEFORMAT246PAGE\*MERGEFORMAT247青钢炼铁降低工序能耗实践【摘要】针对当前钢铁市场形势,青钢炼铁通过采用精料、优化操作制度,提高煤比降低焦比等措施,使炼铁工序能耗从2005年的524.1kg标煤/t降到2010年的418.61kg标煤/t,其中2009年6月份达到最低411.49标煤/t。【关键词】高炉工序能耗降耗措施1.前言随着目前钢铁市场形势变化,钢铁企业如何节能降耗、降本增效显得尤为重要。炼铁工序能耗在钢铁联合企业能耗中占有举足轻重的地位,其
一种降低轧钢工序吨钢能耗的方法.pdf
本发明旨在提供一种降低轧钢工序吨钢能耗的方法:A、采集轧钢工序中涉及的关键参数的历史数据,构建出炉温度、吨钢能耗的数学模型;B、采集实时生产中的关键参数,作为关键参数初始值;C、将关键参数初始值分别导入出炉温度、吨钢能耗数学模型得到出炉温度与吨钢能耗预测值;D、将关键参数初始值进行随机优化后,得到关键参数临时优化值,并计算得到出炉温度临时优化值与吨钢能耗临时优化值,判断临时优化值的有效性;E、持续循环优化,直至得到关键参数调控目标值;F、将关键参数调控目标值输入轧钢工序控制系统对轧钢工序过程进行控制。该方