大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化的开题报告.docx
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大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化的开题报告.docx
大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化的开题报告一、题目大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化的开题报告二、研究背景大型半自磨机是矿山、水泥等工业领域中广泛使用的设备,其使用寿命和性能直接影响到生产效率和产品质量。而该设备的主体部分是由超高锰钢衬板构成的,所以超高锰钢衬板的质量直接决定了设备的使用寿命和性能。目前,国内超高锰钢的生产工艺相对而言过于落后,无法满足超高锰钢衬板生产的需要,导致超高锰钢衬板的质量不稳定,随着生产周期的增加衬板的使用寿命呈现下降趋势。因此,研究改进超高锰钢的生产方
大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化.docx
大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化题目:大型半自磨机超高锰钢衬板生产方法改进与工艺优化摘要:大型半自磨机超高锰钢衬板在矿山工业中有着广泛的应用。然而,传统的生产方法存在一些问题,如生产效率低、产品质量不稳定等。为了改进这些问题,本文对大型半自磨机超高锰钢衬板的生产方法进行了研究,并进行了工艺优化。通过实验和数据统计分析,优化了生产工艺参数,提高了生产效率和产品质量,为大型半自磨机超高锰钢衬板的生产提供了科学的依据。关键词:大型半自磨机;超高锰钢;衬板;生产方法优化;工艺改进1.引言大型半自磨机
一种大型半自磨机衬板及其制造方法.pdf
本发明公开了一种大型半自磨机衬板及其制造方法。该衬板成分0.24?0.37%C、0.5?1.0%Si、0.5?1.0%Mn、1?1.25%Cr、0.3?0.4%Mo、1.0?1.4%Ni、≤0.015%P、≤0.015%S。其制造方法包括:1)中频炉纯净料和还原渣熔炼,出钢前,加入还原渣升温,高温钢渣混出。若钢水P≥0.015%,用海绵铁或氧化铁皮脱磷。2)采用包内变质和随流变质处理,变质剂为FeV、FeTi、稀土硼按1:1:1组成的复合变质剂。3)出钢静置包底吹入氩气精炼。4)铁砂壳型工艺,砂箱为空壁随
大型半自磨机筒体衬板及其制备方法.pdf
本发明一种大型半自磨机筒体衬板及其制备工艺。该筒体衬板的化学成分为C0.6~0.85%、Cr3.0~3.5%、Ni0.3~0.7%、Mo0.3~0.7%、Si0.2~1.0、Mn0.5~1.0%,熔化温度1600~1650℃,浇注温度1500~1550℃。清理后进行热处理,热处理加热温度800~950℃保温10小时后炉冷300℃左右出炉空冷至室温,然后在920~1000℃后出炉风冷至室温,再在550~700℃保温8小时出炉空冷至室温。本发明所制备的大型半自磨机筒体衬板,满足了大型半自磨机对筒体
半自磨机给矿料小车溜槽衬板的改进研究.docx
半自磨机给矿料小车溜槽衬板的改进研究引言半自磨机是矿山生产过程中常见的一种破碎设备,通常用于对矿石进行细碎。作为这一设备的一个重要组成部分,小车溜槽衬板的质量直接影响到设备的使用寿命和生产效率。本文旨在针对现有小车溜槽衬板存在的缺陷进行改进研究,提高其使用寿命和生产效率。一、现有问题分析1.1摩擦磨损严重当前,小车溜槽衬板材质采用的是低硬度、耐磨性较差的材质,如橡胶等。在半自磨机运行时,矿石多次在小车溜槽表面摩擦滑动,导致溜槽表面迅速磨损,降低了衬板的使用寿命。1.2容易损坏小车溜槽衬板在半自磨机运行过程