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偏铝酸钠水解分析总结 一、本月水解过程: 本月主要发生水解五次,其中低偏四次,高偏一次,严重的影响了NaY质量和生产连续性。 第一次发现低偏水解,是装置刚开工NaY合成时,发现低偏罐V204/1快用空时,发现水解严重,底部大量白色物料析出。 第二次发生低偏水解,是将V204/1回煮后,放料至洗罐后的V204/1,4天后切渣时发现有白色物料析出,开启搅拌后,发现低偏为白色物料,取样分析时,物料挂壁,但是物料化学成分变化很小。 第一次发现高偏水解,是低偏发生水解后,导向剂制备过程过滤器堵塞,开启搅拌,发现高偏发生水解,取样分析后,发现上层清液NaO2浓度变化不大,AL2O3变小,质量比为8.7,远高于原数据,底层水解分析NaO2浓度变化不大,AL2O3变高,回炉煮。 第三次发生低偏水解,是R202低偏制备过程中,发现反应压力持续下降,查找后发现安全阀跳闸,此批低偏在二天后使用时发现有水解现象。 第四次发现低偏水解,快停工时,V204/2低偏循环至V204/1,第二天使用时发现物料浑浊,通知质检取样分析,发现有挂壁现象,分析后数据变化不大。 二、水解原因分析: 第一次发生低偏水解,主要原因是停工约20天,高偏低偏切渣不及时,剩余罐存较多,开启搅拌取样时,上层为发现明显异常。 2NaALO2+CO2+3H2O=Na2CO3+2AL(0H)3 第一次发生水解的主要原因,我认为是长时间放置,使偏铝酸钠吸收空气中的CO2,发生反应,产生AL(OH)3晶种,进一步诱导了水解发生。 第二次水解,低偏罐清洗以后,输送管线停泵风扫,管线内水解物料未彻底清洗干净,作为晶种,诱导加速了新溶解回煮的低偏水解。 NaALO2+2H2O=AL(OH)3+NaOH 第二次发生水解的原因就是较早的AL(OH)3作为晶种,最为诱导因子,加速了低偏水解。 高偏水解的原因有两个,高偏罐很久未彻底清罐,切渣不彻底,长久积累,加上晶种诱导致使水解发生。 第四次发生水解,较早的AL(OH)3制备方法为铝酸盐分解法,和液碱较易反应,且形成的偏铝酸钠体系稳定,不易发生水解。现在AL(OH)3制备方法为结晶法,溶解难度增大,且更易发生水解,因此,此次水解主要原因,可能为溶解不充分。 第四次发生低偏水解,两罐低偏在倒灌前和倒灌后取样均为清澈溶液,且数据稳定,第二天使用时发现发生水解,将水解样稀释后,低偏变澄清。原因可以为,混合后温度(35度)较低,且NaO2浓度较高,靠近管壁的物料NaOH发生凝结,导致NaO析出减小。 三、预防措施和工作要求: 取样跟踪,继续查找水解原因。 加强切渣操作,加强液体原料取样观察。 修复安全阀,保证制备条件。 长时间停工,保障高低偏低液位,并转入R202中,开工时加强取样分析观察。 彻底清洗高低偏罐和输送管线。 控制高低偏的数量,保证生产的前提下,尽量减少罐存。 王鹏 2013.02.02