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青霉素-87菌种的优化选育概述小组简介表1.小组成员一览表理由一图1.我车间与其他厂家发酵单位对比图调查 结果目标值确定依据:通过小组成员共同努力,小组活动目标是可以实现的针对系统图的7条末端因素,小组成员逐项进行了验证。验证二:诱变方法选择不适验证三:诱变对象不适验证四:操作误差大验证人:王群康自力验证五:摇瓶筛选周期不适验证六:培养基成分不适由上图可知,试验菌种的氮源利用全程快于对照菌种。可见,试验菌种的碳、氮源利用都全程快于对照菌种。所以培养基中碳、氮源的不足,是造成试验菌种发酵后期单位增长缓慢的直接原因。 验证七:样品检测精度不高经调查论证,最终确定优化选育效率低的主要原因是: 针对影响优化选育效率的主要原因,制定了相应的对策。实施一:确定适宜的优化育种方法为了使优化选育后的生产菌种具有代谢快、生长周期长、耐低通气量等优良性状,决定延长初筛摇瓶发酵周期(从原有的6-7天延长到7-8天);将原有的摇瓶装量从50ml/瓶增加到60ml/瓶。实施三:优化选育培养基配方由上表正交试验结果可得 1、直观最佳组合A1B2C2D1为配方1 2、通过计算所得的最佳组合A2B3C2D1为配方2 3、各因素间的主次顺序由其极差R可知为C>A>D>B1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。2005年7月-12月G-87菌种共放罐256批,滤液产量36808亿单位/罐批,提炼收率80.17%,结晶收率91.41% 1-6月单位成本:43.729元/十亿,成果期成本:43.340元/十亿。 经济效益=(活动前成本-活动后成本)☓工业盐产量 =(43.729-43.340)☓690538.31=26.86万元 本课题系数为0.7,则经济效益为: 26.86☓0.7=18.8万元 利润=18.8万元 项目通过开展QC小组活动,使我们深深体会到它是提高企业竞争力的一个有效途径。通过全员参加,激发了员工掌握科学技术的积极性,灵活运用数理统计工具解决生产中一个又一个问题,实现了高质量,低成本,同时提高了小组成员的质量意识、参与意识、改进意识。QC小组下一个课题是《优化单菌落的挑选,提高生产水平》,进一步降低成本,增加效益。谢谢大家通过小组成员共同努力,小组活动目标是可以实现的验证人:王群康自力由上图可知,试验菌种的氮源利用全程快于对照菌种。1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。1.菌种的生产能力提高,完成小组目标。项目