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客户投诉8D品质异常改善报告 广州市鸿利光电股份有限公司 客户天津高光受理日期2014-9-5回复日期2014-9-12 单号510D-14080121出货总数1.5K报告编号NKP14090503 型号LT005F33W-50B5C10(Ra1)抽检数量*发生场所客户测试过程 发生时间2014-9不良数*不良率* 1、小组成员 组长:陈华云 成员:石超、周志勇、周金红、曾梅兰、刘莲花、李宗坤、覃亮、蒋满娇 2、问题描述 客户投诉漏电。 3、原因分析 1、样品信息:客户将我司LED组装成成品,全检时发现有4pcsLED存在漏电不良,将4pcsLED提供给我司分析, 样品如下图: 2、外观检验:将客户样品进行外观检验,外观未发现异常,如下图: LED外观未发现异常 3、通电点亮观察:采用小电流1mA对客户样品进行通电观察,发现1#与3#LED有一路芯片点不亮,2#LED可以 点亮,4#LED有部分芯片暗亮,未测试有漏电。如下图: 1#2#3#4# 4、X-Ray拍摄:采用X-Ray仪器对客户样品进行透视拍摄,观察内部结构,发现1#与3#样品绑定线变形且断裂, 2#样品与4#样品绑定线线弧良好,如下图: 客户投诉8D品质异常改善报告 广州市鸿利光电股份有限公司 1#2# 3#4# 5、将暗亮的4#样品采用有机溶液将外封胶融去,观察LED内部芯片外观,暗亮芯片外观未发现异常,如下图: 客户投诉8D品质异常改善报告 广州市鸿利光电股份有限公司 6、采用小电流对解剖的样品通电: 如上小电流下点亮观察有明显亮度偏差,约15mA下亮度较为均匀。 7、采用我司测试机台测试芯片光电参数: 如上测试可知:在电流1mA下NG芯片亮度均值为1.39mW,OK芯片亮度均值为2.45mW,差异为43.3%;但350mA 下芯片亮度就基本一致,另电流1mA下其电压有微小差异。则半成品小电流下亮暗不均原因为芯片本身在小 电流测试,未完全激发的状态下存在的差异导致。 8、内部资料核查:对此单进行生产制程资料核查,未发现异常,出货前实验亦未出现异常。 综上分析,经过对客户样品的外观检验、通电观察、X-Ray拍摄以及解剖观察观察,初步判定如下: A、1#/3#LED死灯的原因为LED内部连接芯片的绑定线受到外力挤压,导致绑定线受损断开,造成整串芯片开 路失效。此LED为采用硅胶封装,硅胶本身材质较软,在外力的作用下极易使其产生形变而拉扯内部 绑定线,致使LED失效。因此客户在加工、使用过程中均需要避免较大外力的挤压或尖锐器具的刮划 现象。 B、4#LED小电流点亮时亮度不一致原因:在电流1mA下NG芯片亮度均值为1.39mW,OK芯片亮度均值为2.45mW, 差异为43.3%;但350mA下芯片亮度就基本一致,另电流1mA下其电压有微小差异。则半成品小电流 下亮暗不均为芯片未完全激发的状态下存在的差异导致,并非漏电所致。 客户投诉8D品质异常改善报告 广州市鸿利光电股份有限公司 另:客户提供的2#样品经检测,未发现异常,请客户再次核实不良原因。 4、临时处理 处理方式点检标识 客户成品请客户对不良LED换灯处理 客户库存品排除外力作用后正常使用 我司在线制作品正常使用 我司库存正常作业 物流中产品/ 5、纠正措施责任单位完成时间 1、客户制程作业时,应避免外力作用于LED胶体表面。客户持续 2、对于4#样品为芯片小电流激发程度不一致导致,不会影响LED额定电流下光电性能, 请客户放心使用。 6、预防措施责任单位完成时间 请客户参照我司《鸿利光电.LED使用手册V3.0》作业 7、资料修改 □更改控制计划□更改工装检具□更改检验规范□更改FMEA □经验教训□更改设计图/零件图□更改SOP□其他 8、效果确认 □1、上述对策行动经以下批次验证不良已改善,给予结案;共()批次。 □2、上述对策行动经以下批次验证不良未改善,纳入再追踪;共()批次。 核准审核承办 陈华云李宗坤覃亮 客户回签 请在收到报告后回签,如七个工作日内未有回签,视为已签收。 表单编号/版本:HL-QM-4-099-B1