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控制回转窑结圈提高 链篦机-回转窑工艺生产作业率 球团车间控制结圈管理QC小组 一、概况 程潮铁矿球团工程于2002年6月18日开工兴建,2003年6月建成投产,2004年9月首次实现月度达产,具备年产120万吨球团矿生产能力,是省内唯一采用国际先进的链篦机-回转窖生产工艺的球团厂。 二、QC小组简介 我们车间QC小组由工程技术人员和具有丰富经验的管理人员、工人组成。自2003年建成投产以来,围绕新工艺、新设备进行了大量的技术攻关活动,取得了许多成绩,有效地促进了球团达产。(小组成员构成情况见下表)。 表1自主管理小组概况 >36n 39 工人 主控工 尹北平 >36n 41 工人 回转窑工 沈广生 >36n 38 工人 生产主管 谭继清 >26n 24 助理工程师 设备主管 尹斌 >26n 23 助理工程师 工艺技术员 阳诚平 >26n 24 助理工程师 工艺主管 戚岳刚 >42n 41 工程师 主任 裴肖君 >42n 34 硕士 副主任 张汉泉 >42n 41 工程师 党支部书记 肖金福 人均受TQC教育 年龄 职称 职务(工种) 姓名 三、选题理由 我们采用的链篦机-回转窖生产工艺最大优点是具有单机产量大,成品球质量稳定,对原料适应性强等优点。但通过一年来的试生产也曝露出该工艺存在的缺点,即在焙烧过程中容易在回转窑中产生结圈。 1、结圈的形成:在链篦机-回转窑氧化球团生产中,由于各种因素(粉末、煤的灰分、灰分熔点、工艺控制)相互作用在回转窑中焙烧时在窑壁上形成结块的现象。 2、结圈危害:(1)增加回转窑运行负荷;(2)降低系统的作业率;(3)降低产量;(4)影响回转窑中的热辐射,从而影响球团焙烧效果;(6)增加了扒块的投入的人力物力。 四、现状调查 为确定我们的攻关目标,我们自主管理小组决定进行流程跟踪考察活动,小组成员进行了明确分工,跟踪项目及责任人见表2 张汉泉 主控操作控制跟踪 4 张汉泉 链-回工艺跟踪 3 尹斌阳诚平 辊压、造球工艺 2 肖金福戚岳刚 原燃料(铁精矿、煤、皂土)质量控制 1 责任人 项目 表2流程考察分配 球团中含硅高6 煤灰分熔点低5 1、皂土质量调查情况 皂土是球团生产中造球的重要粘结剂,皂土的主要成份为SiO2,皂土的质量直接影响到其配入量及生球的质量,为此,我们对皂土进行了分析。 96.36 95.7 88.11 87.45 80.85 91.76 96.25 99.46 103.6 吸蓝量mmol/100g 91.78 90.6 89.67 90.26 85.98 79.34 84.18 89.88 84.1 粒度/% 9.88 10.2 8.98 9.78 10.14 8.58 11.07 11.65 11.56 水分/% 215 214 213 212 211 210 209 208 207 样号 表3皂土质量情况 2、皂土水分分析 从图2中我们可以看出,皂土的水分波动较大,达到生产要求(<10%)的比例较小。 3、皂土粒度分析 从图3中我们可以看出,皂土粒度波动较大,平均较低,-200目粒度平均只有87%,远远低于生产要求的99%以上。 4、皂土吸蓝量分析 从4图中我们可以看出,皂土的吸蓝量变化较大,达到生产指标要求的较少。 5、燃煤质量分析 表4煤质量情况 23.22 1360 11.15 20.54 0012 19.55 1343 12.49 32.24 0011 24.18 1369 10.67 17.93 0010 发热值/MJ/kg 灰熔点/℃ 灰分/% 水分/% 样号 6、煤质量分析图 从图5发现: (1)煤的水分过大(生产要求<8%),最高达到了35%,最低也有18%。 (2)灰分相对较高(生产要求<11%),最高达到了13%. (3)灰熔点温度特低(要求>1450度),实际最高只有1370度。 (4)发热值过低(要求>29MJ/kg)实际最高2429MJ/kg。 7、铁精矿部分指标波动情况 图6表明:铁精矿粒度过低,平均只有60%。(正常要求-200目>72%) 8、生球指标波动情况 从图7中我们可以看出,在皂土配加量为3%的条件下,生球落下强度波动较大,最低只有2次/球,最高也只达到了生产要求(要求>5次/球)。总体偏低,实际平均只有3.2次/球。 9、干球抗压指标情况 从图8我们可以看出,干球的抗压偏低(要求>450N/个),实际平均310N/个。 10、链篦机机头、回转窑窑头温度曲线‬ 从下图我们可以看出,我们的链篦机温度控制较稳定,但温度偏低,要求950~1050℃,实际只有920℃,;窑头温度波动较大(要求1150~12