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万方数据 安钢8号高炉炉况恶化后的处理群钦张庆东C船为56。32%。也就是说,10月中旬开始,烧结孙占国周红波12日到18日,高炉人炉原燃料发生变化,导致高炉炉况恶化,高炉不接受风压、风量,形成恶性悬料,在处理炉况期间共损失生铁14000t,造成了较大的损失。10月上旬,高炉炉况处于稳定顺行的良好状态,各项生产指标均保持了较高的水平,具体指标见表l。10月12日白班,由于受炉前出铁的影响,高炉的风压、风量出现曲线波动,开始有憋风现象。16:00因为风压瞬时超过450kPa,为了保护风机的安全,风机房做放风处理,减压2000m3/min。待联系正常后,高炉开始加风,但明显感到高炉接受风量的能力较差,料线一直不动,最终高炉悬料,被迫采取减风坐料措施。坐料后,缩小料批,由原来的60L/批,逐步恢复炉况。到13日00:00,高炉风压、风量基本恢复正常,料批也逐步加大到58L/批。10月14日夜班,高炉再次悬料,这次悬料后,料。这次悬料形成的原因,大致有以下因素。大型高炉对入炉原燃料有着相当严格的要求,当原燃料质量发生变化时,不可避免的会造成高炉日至9日,烧结矿粒度组成中<10mm的一直占20%左右,10耳和11日<10mm的却突然升高到47.02%和39.54%,说明当时的烧结矿粒度组成发生大幅度变化,粒度偏小。入炉焦炭方面:在一些欧洲国家提出了焦炭的反应性(CR/)和焦炭反应后强度(CSR)两个评价焦炭质量的指标。对它们的技术焦炭质量好,对料柱的支撑作用强⋯。安钢高炉入炉焦炭一般情况下灰分保持在12%一13%,CR/<30%,CSR>60%,能够满足高炉的稳定,如果焦炭强度发生变化,低于此值,高炉的顺行将受到破坏。表1的数据表明,9日开始,焦炭的灰分开始出现升高现象,达到14%以上。14Et对焦炭的抽查结果是CSR仅为52%,16日抽查焦炭,CR/为30.75%,矿、焦炭质量同时变差,表现在高炉风量上9、10、11高炉人炉料大幅发生变化时,高炉依然按照原来的操作方针进行调整,保持较高的喷煤比,高炉料柱的透气性变小,最终形成了恶性炉况。信息反馈滞后,高炉调整不及时时,高炉一直没有得到正确的指导高炉生产的信息,还一直按照原来的原料条件来组织生产。当12日发生高炉悬料时,当时判断为炉前出铁和风机房放风等因素的影响,所以,仅仅做了一些调整,高炉转顺后,就又恢复了原来的操作。14日夜班再次发生悬料,而且高炉状况明显恶化时,为了查找引起高炉波动的原因,对原燃料特别是焦炭质量进行了抽查,抽查结果表明,焦炭CSR仅为52%,在结合焦炭灰分和烧结矿粒度组成综合分析后,才找到引起高炉引言安钢8号高炉有效容积2200m3,2006年10月t,多消耗焦炭3002炉况恶化的原因∥批改为55炉况恢复困难,高炉不接受风压、风量,形成恶性悬原燃料条件变化炉况波动。人炉烧结矿方面:从表1可看出,10月1要求是:CRI<25%,CSR>60%。CRI低、CSR高的日的平均风量较前几日萎缩了50一60m3/min。在当原燃料条件变差,特别是焦炭质量下滑较大波动的因素。(安阳钢铁股份有限公司)摘要安钢8号高炉因入炉原燃料条件发生变化,高炉操作调节不及时,致使高炉严重悬料。通过调整布料制度和送风制度等措施,高炉炉况才逐步恢复正常。关键词大型高炉高炉操作悬料2.2第26卷第4期7年8月12.1·30·20IRONMAKINGV01.26.No.4August7 万方数据 c1渤。调整后,效果还是不明显,判断为焦炭太曼量罡温争天料批的通道,布料矩阵也由01;1要箸,c。,029228272461改为0103938272:t/批,布料矩阵改为。:9:8:7:65,,C9⋯87。65。:。送风怒580这次炉况处理过程大致分为3个阶段:第一阶段,一般处理阶段;第二阶段,集中处理阶段;第三阶段,逐步恢复阶段。通过3个阶段的调整恢复,炉况逐步走向正常。第一阶段,一般处理阶段由于原燃料条件变化后,高炉操作人员没有及时得到相关信息,所以在12Et高炉悬料后,只是采取了退矿批的措施,焦炭负荷未作大的调整,还保持了高煤比操作。由于高炉前一阶段一直稳定顺行,受高炉惯性的影响,基本上还能够维持顺行。第二阶段,集中处理阶段14日06:45高炉突然悬料,高炉坐料后恢复时只能在低风压状态下维持短暂的顺行,当风压加到一定程度后,吹出管道,接着又悬料,如此往复,一直处于恶性循环状态,而且透气性越来越小,料柱越来越死,炉况的恢复困难较大。通过查找原因,发现原燃料特别是焦炭质量变坏,影响了高炉料柱的透气性,于是大幅度缩小矿批,由原来的58L/批减到45L/批,并改为全焦冶炼,同时为了保证煤气流有一定差,料柱较死,煤气流分布紊乱,需要进行进一步的调整。20:18—20:49高炉休风,堵4个风口,风口面积由原来