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朔膏翻牺i袭i桕 qsc『 首钢高炉的富氧强化冶炼 由文泉苏少雄1F厂 (首钢总公司)(首钢炼铁厂) 文摘本文简逑了首钢高炉的冶炼特点和富氧教果;制度调整和高氧操作等情况。作者认为富氧虽可强 化冶炼但须结台本厂具体情况不断摸索规律和提高操作水平,只有这样才能充分发挥富氧的增产教果。 关键词高炉富氧冶炼分析. ~(毡“豸李 1。悚难以肯定,但富氧后煤粉燃烧和煤气利用均有 1前商不同程度的改善,燃耗降低。从长期稳定顺行的 1988年3月中旬,公司3万制氧向炼铁厂1988年6月4日,4号高炉更换了富氧闰 供氧20000m3/h,富氧率3%。其中2号炉二季组,校正了压力,故以后富氧率较准确。为便于 度富氧率3.18%,4号高炉四季度为3.37%。比较,选取无停风的稳定期进行统计,其结果见 原本厂虽用过富氧,如1966年1O月1号炉近表2。对统计数据进行回归计算。产量y与富 4%,1979年达2.49%,但对如此的大面积和大氧率x的关系: 量的稳定用氧还缺乏经验,国内也少见。现以4Y=2872+769X 炉为例简介如下:n=6 =0.9355 2冶炼特点和富氧效果X=1-80 Y=3010 1988年4号高炉富氧前后的操作指标见表1由此推出:富氧1%,增产2.55%,与理论 (附2号高炉指标)。由表1可见:(1)富氧前已值富氧1%可增产4.72%有差距,但与鞍钢2号 处于高冶强重负荷和大喷吹状态。富氧后,喷吹高炉富氧大喷吹冶炼试验中每1%氧可增产2~ 率基本不变(4号高炉)或稍有下降(2号高3%的结果相一致。产生差距的原因在于理论值 炉)。基本特点是冶炼强度进一步提高;(2)由提供的是富氧“增产可能性”,它仅考虑了富氧 于喷吹量未增加,富氧后风口前理论燃烧温度升的有利方面,而未考虑富氧所产生的不利因素, 高。按富氧1%,风口前理论燃烧温度升高35~特别是在喷吹率基本不变的情况下尤为突出。 45℃计,则富氧3%可升高105~135"C,这样就 导致炉缸径向温度梯度增加,风口前煤气体积膨3制度的调整和富氧操作 胀,下部压差增高。为保持顺行,则维持风压不 大于富氧前水平,风量略有下降;(3)虽节焦效一富氧强化冶炼后,由于喷吹率基本不变和风 的。白1979年以来,取得了显著经济效益。今 4结语后,本炉要抓住“顺行”这一主要矛盾,并认真 解决炉况顺行中遇到的问题,以得到高炉冶炼的 炉况和炉温的稳定对炉缸工作的影响,如果高效益。 没有好的炉缸工作是难以保持高炉长期顺行局面 ·49 1999年第2期 量只略微下降,没有出现边缘发展的明显趋势。本不变情况下,采取扩大风口的措施(4月16日 各炉根据具体情况,按一般规律凋整基本制度。中16、27、3号风口由D130rrm~增至0l50mm共 3.12号高炉3个~)150mm风口),炉况顺行,各项指标较好。 1988年4月,富氧率增到2.34%,在风量基5月又进一步扩大风口(4月30日中21号风口和 1988年4号高炉富氧前后的操作指标表1 4 ;j; 35●胡3 曲“ 一 5 弭拍鹅 0;L ∞ }L 略% % 玎巧 蛐∞㈣ I ∞舛 o2904 0.299~0 0.3094 ·50 首锕科--技炉生产实践j— 5月1日22号风口由0130ram增至0150ram共吨铁风量减少3.6~6.1%。富氧率为27.5%时, 5个(0150ram风口),结果边缘变轻顺行变坏,吨铁风量减少28.08%。为了保持鼓风动能(或 风量减少(5月1-20日平均边沿为l8.855%),标准风速)且不破坏顺行,须缩小风口。尽管其 指标反不如4月5月21日将8、22号风口缩手段与酋钢不同,但道理和结果是一致的。关键 小,6月1日又将9号风口扩大,保持4个在于根据具体情况采取相应的措施。本厂采用的 o150ram风口,虽6月产量破历史水平,但低手段正是为了适应自己的原燃料条件及固有的技 于4月13-30日的生产水平(表3)。术特长,即高冶炼强度、大喷吹、重负荷、重边 1988年12月初,风口面积缩回到0.290m缘。对此应有充分信心。 后,煤气中心不开,高炉频繁塌料,风量加不上324号高炉 去,氧气用不上。12月8日风口面积扩大到从1988年5月14日开始,氧气由2000m/h 0.2991112后,改善了压量关系,增加了富氧量,逐步用到4000n1]/h后,因未能及时打开中心, 减少了塌料,提高了产量(表4)。则使顺行变差、风量下降 2号高炉的实践表明,富氧后风量和喷煤量最初采取了“小风量、大富氧”的措施,结 基本不变,提高了产量,增加了单位时间的煤气果动能降低过多,炉缸工作欠佳,渣口大量破损 量,加上风口前理论燃烧温度升高,炉缸煤气体(6,