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20(D年8月炼钢Aug.20(D ·6·第l6卷第4期SteelnlakingVoI.16No.4 61 小型转炉使用改渣剂进行溅渣护炉的工艺实践 王剑刘志强 (新疆八_’—‘一。‘。。钢。‘‘一铁有●●限。___责_-。’任。一公司)iF7Z争5 摘要总结了新疆八钢使用改渣剂溅渣护炉的操作经验,探讨了有关小型转炉溅渣护炉的几个 基本工艺问题及影响溅渣效果的主要因素,介绍了使用改渣剂进行溅渣护炉的操作方法。 关键词转炉三童旦氅!型户..1j、啦P Practiceof瓯agSplashingWithAgentfor OI1MiniatureConverter WangJimUuZhiqiang (xmjiangBEIron&SteelCo.Ltd) Ahsh'aetThispapersulnnlaiizestheoperationexperienceof她splashingwithagentforim. provingslag,anddiscussesseveralproblemsOnslag,plaskingonminiatureeOIlVerter且swell且ssome mainfactorsinfluencingslag,plashing.TheoperationalmethodsofsIagsplashingtlltheagentfor improvingslagisintroducedindetailinthispaper. Keywordsc~nvcrtcragentforimprovingsIag她splashing 500~5500lh。 1前言 冶炼周期:20—26mln。 溅渣护炉是美国【v钢公司于1991年在大氮气工作压力:0.9~1.0MPa;氮气流量:4 型转炉上开发出的一项转炉炉衬维护新技术。这700~49OONm~/h 项技术应用到国内大型转炉钢厂,取得了良好的浇铸工艺-,J、方坯全连铸 效果。但是,对于我国众多小型转炉厂,直接使用生产钢种:普碳钢、低合金钢 此项技术,效果并不理想。新疆八一钢铁有限责 任公司(简称八钢)炼钢厂转炉车间把大型转炉上3小型氧气顶吹转炉溅渣护炉的难点 应用的溅渣护炉技术通过改进、消化移植到小转小型氧气顶吹转炉溅渣护炉的难点是终渣氧 炉上,在小型氧气顶吹转炉使用改渣剂进行溅渣化铁含量高、出钢温度高、终渣过热度大、炉渣熔 护炉,取得了明显的成效。文中总结了我厂使用点低、终渣粘度小,终渣M含量控制不稳而且 改渣剂溅渣护炉的操作经验,探讨有关小型转炉普遍过低。这样的钢渣溅到炉壁上,不但容易流 溅渣护炉的几个基本工艺问题。并可供同类型转下来,而且会对炉衬形成侵蚀。 炉钢厂参考。3.1终渣FeO含量 2主要工艺条件及参数终渣FeO含量高,则炉渣的溶点低,渣稀,挂 不上炉衬,即使溅到炉壁上,也易熔流下来。首钢 公称容量:2X12t氧气顶吹转炉的经验是:当渣中FeO大于18.2%时,终渣不适 出钢量:平均出钢量为20t/炉 用于溅渣护炉操作⋯。太钢为了解炉渣氧化性对 氧枪:四孔喷头 溅渣护炉的影响也作过调查,调查结果表明,终渣 氧气工作压力:0.8—1.0MPa;氧气流量:4FeO含量越高,溅渣护炉的效果越差,见表1】。 联系人:王剑.工程师,新疆乌鲁木齐市(83oa22)新疆八一钢铁有限责任公司炼钢厂 王剑等小型转炉使用改渣剂进行溅渣护炉的工艺实践·7· 表1终渣FeO对覆盖层的影响低。 ’对溅渣覆盖层的影响 1%’表4八钢转炉终渣中的Mgo【")% ≤10基本不侵蚀 髓居驯 一s 耳轴、炉帽以上均无覆盖层(出镑温度> 15l8 1650℃) 3.4终渣的熔化温度 而八钢转炉终渣FeO含量范围很大,首钢转炉终渣成份为"(s)一l5%17 (wo)在7.78%一25.9l%之间。据统计,八钢转%;(caO)一37%一55%;"(M)一8.5%~ 炉一次拉碳的炉次其终渣"(FeO)在778%13.5%;/o(1Fe)一8.8%~27.5%。溅渣后炉渣 14.9%之间;二次拉碳的炉次其终渣(Feo)在的碱度升高,(M)平均达12.6%,炉渣的熔 12.41%一25.91%之间。见表2化温度在1519—1568oC,溅渣效果较好。 为了解八钢转炉终渣的熔化温度,我们在已 表2儿钢转炉终渣FeO含量范围(】%取的45炉中取17炉炉渣测定其熔化温度,测定 结果在1270—1320oC之间。仅有一炉炉渣的熔 化温度达到1450oC,其"(M)含量高达15.49 %,其余大多数炉次的炉渣(M)-5.0%。 显然,与首钢、太钢转炉炉渣相比,八钢转炉终渣 3.2出钢温度熔点低的主要原因是渣中的M含量低,其次是 太钢在运用溅渣护炉技术过程中发现,出钢FeO含量高。