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第2期NO.2 矿产综合利用Apr.2010 2010年4月MultipurposeUtilizationofMineralResources 水钢混合型除尘灰造小球二次利用试验研究 彭志坚,张斌2,郑银珠,何瞻2,钱功明,敖万忠 (1.武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室。湖北武汉430081 2.首钢水城钢铁(集团)有限责任公司,贵州六盘水553028) 摘要:针对水钢烧结机机头机尾除尘灰、高炉瓦斯灰和出铁场除尘灰等二次资源直接配入混合料中不好烧结 的问题,进行了专题试验研究。通过造小球试验,考察了不同种类除尘灰造小球的成球性能、落下强度和爆裂粉化 温度,并取得了理想的试验结果。 关键词:除尘灰;造小球;烧结;二次利用 中图分类号:X757文献标识码:A文章编号:1000-6532{2010)02-0041-06 循环经济是我国当前发展的必然趋势,二次资禁止。 源综合利用是钢铁企业必须考虑和研究的问题。但为了科学合理的回收利用二次资源,探索一条 是,类似于烧结机机头机尾除尘灰、后序整粒和矿运二次资源利用的新途径,本研究提出将其造小球 系统回收的除尘灰、高炉瓦斯灰和出铁场除尘灰以(3—8mm)掺合烧结的试验方案,以解决除尘灰造 及炼钢红尘等,一直未能得到科学合理的回收利球成球性差、强度低、高温爆裂粉化、化学成分不稳 用⋯。由于其种类多,含铁品位高低有别,化学成定以及与烧结矿碱度相匹配等问题。 分各异,以及粉尘粒度粗细不均等问题,因此回收难 1原料的理化性能 度较大。目前,有些厂家将其回收冷压成型,作为炼 钢的造渣脱氧剂J,但大多数厂家将其送人烧结,试验所用除尘灰共计四种,分别为烧结机机头、 直接配人烧结混合料中⋯,造成烧结料层透气性严机尾、高炉瓦斯灰和出铁场除尘灰,由首钢水城钢铁 重恶化,导致生产难以稳定,成品矿物化性能波动较(集团)有限公司提供。 大,给生产带来了负面影响。据资料报道,几年前有1.1除尘灰的化学成分 些个体户或乡镇企业到钢铁企业将其低价收购,然水钢除尘灰的化学成分见表1。 后加入大量的膨润土或石灰造球,采用平地吹进行1.2除尘灰的粒度组成 土烧J,其产品类似混血球烧结矿,然后再出售给根据水钢各种除尘灰的极限回收量,进而合理 中小钢铁厂。由于这种矿的品位较低,FeO高,还原稳定地利用二次资源,试验分别对四种除尘灰进行 性差,导致高炉焦比升高,产品质量下降。更为严重了单一粒度组成测定,同时还对不同除尘灰按其回 的是这种“土烧工艺”在生产时造成的环境污染,使收量的多少,组成混合型配比,测定其粒度组成,结 周围区域烟雾缭绕,群众怨声载道,为此国家已严令果见表2。 表1除尘灰的化学成分/% 收稿日期:2009-08-03 作者简介:彭志坚(1949一),男,教授,主要从事烧结球团、资源综合利用等方面的教学和科研工作。 -42·矿产综合利用 表3除尘灰造小球试验方案/% 2试验 2.1试验流程 试验流程见图1。 表2除尘灰的粒度组成/% 0.0740.O900.1O60.125 粒级<0.074~~一一>0.150 /mm 0.09O0.1060.1250.150 程,矿物晶形发生了改变,其粘结性较差引,且具有 斥水性,不易成球。尤其不适宜作球团生产工艺的 含铁原料。为了探索除尘灰成球性能差异的内在因 素,分别对单一和组合型除尘灰进行了电镜扫描,结 添加剂 果见图2—7。 除尘灰 图1试验流程 2.2试验方法 每个造小球试样重6kg,添加剂为内配,一次混 合由人工初混,二次混合在锥形混料机中进行,混料 时间3rain,未进行润磨J。造小球在~800mm、转 速为25—35r/min、倾角5O一52。的圆盘造球机中进 行,成球时间lOmin,球径为q>3—8mm,生球水分 12%左右。生球落下试验高度为500mm,其动爆粉 化试验在~~550×970mm竖式管炉中进行,风温可 自控调节Hj,每个试样装入小球0.1kg(①3—图2机头除尘灰200X扫描电镜图 8mm),动爆时间5min,试验温度分别为350— 650℃,粉化率定义其通过2mm方孔筛的百分含量。 2.3试验方案 为了探索除尘灰造小球的可行性,试验分别对 烧结机机头、机尾、高炉瓦斯灰以及出铁场除尘灰进 行了单一矿种和四种灰混合后的造球试验,并研究 了各组合品种成球性能优劣、添加剂用量、碱度平衡 以及小球的湿强度等性能。试验方案见表3。 3试验结果与分析 3.1除尘灰的成球性能 众所周知,除尘灰的成球性能不好,究其原因, 表现在回收品种较杂,粒级粗细不均,化学成分差异 图3机尾除尘灰200X扫描电镜图 较大(见表1)。尤其是这些除尘灰都经历了高温过 第2期彭志坚等:水钢混合型除尘灰造小球二次利用试验研