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有机氟中毒事件 1、冷冻工段操作人员有机氟物料气体吸入 事发经过: 20XX12月6日,国内某公司四氟乙烯分馏塔塔顶冷凝器发现泄漏,随即修 复;12月9日,冷冻工段当班员工在操作室发生呕吐、发热、头晕、乏力现象, 立即送医观察治疗。同时组织查找缘由,取样分析得知:冷盐水箱与冷冻工段操 作室内四氟乙烯含量超标。 原因分析: 1〕因四氟乙烯分馏塔塔顶冷凝器列管损坏,四氟乙烯单体随着冷盐水进入 盐水箱,顺着风向吹入冷冻工段操作室,且盐水箱内温度低,四氟乙烯挥发缓慢, 操作室通风差,造成操作室内四氟乙烯长时间含量超标,员工接触四氟乙烯单体 时间长。 2〕对塔顶冷凝器泄漏造成冷冻工段员工吸入事件认识不足,缺少防范措施。 3〕冷冻操作室与盐水箱距离很近,一旦有物料气体漏入盐水箱,即会进入 操作室。 整改措施: 1〕废止原操作室,建立新的操作室,远离盐水箱,且通风良好。 2〕在冷冻操作室、盐水箱安装四氟乙烯报警仪。 3〕建立生产装置与公用工程装置的联动机制,保持紧密联系。 2、有机氟残液中毒 事发经过: 1974年,某厂停车检修期间,四氟乙烯单体精馏工段的残液槽有一阀门被 焊工用气割割除,大量有毒气体聚集在排气烟囱内,通过与烟囱相连的排风管的 支管倒流入车间分析室,引起多人中毒。由于缺乏经验,中毒者误以为感冒症状 未加注意,结果其中3人病情恶化,发生肺间质纤维化而死亡。 原因分析: 1〕动火前,未进行严格检查、分析就直接割断管道,致使残液大量冲出。 2〕压力指示失灵误断为槽内已无残液。 3〕未采取置换清洗措施。 事故教训: 1)加强对剧毒残液槽的严格管理,并且强化设备管线的检修程序。 1/5 2)停车检修时,生产装置内仍有剧毒物料,此时排风机不能停止工作。 3)对全氟异丁烯等高沸残液急性中毒症状认识不足。 3、六氟丙烯残液中毒 事发经过: 1987年1月7日,国内某厂六氟丙烯工段检修分馏塔,计划将塔内残液装 入钢瓶,送去焚烧。用真空泵对钢瓶进行抽空处理时,真空泵的出口直接接入排 凤管中,启用真空泵,但没有开启排风管排风风机。残液钢瓶内剩余六氟丙烯残 液通过排风管排放在车间二楼的工作室内,加上门窗禁闭,自然通风不良,造成 2人中毒,其中1人死亡。 原因分析: 1〕违反操作规程,在开启真空泵前,未先开启排风风机,导致六氟丙烯残 液中剧毒物外溢引起本次事故。 2〕钢瓶管理混乱,对该钢瓶的状况不清楚。 3〕现场管理混乱,剧毒残液钢瓶抽空处理应有专门的处理系统。 整改措施: 1〕剧毒残液装钢瓶前进行低毒〔无毒〕化处理,将其转化为低毒或无毒物 质,提高本质安全度。 2〕修订、完善各类检修操作规程。 3〕加强教育培训,提高各级管理人员、员工安全意识,强化责任心。 4、制冷剂F气柜内窒息 22 事发经过: 1980年,国内某厂制冷剂F22工段气柜发生泄漏,只用水简单冲洗后,班长 进内检查,不久即晕倒,监护人员组织入内抢救,只戴活性炭过滤式防毒口罩, 结果2人死亡、9人中毒。事后经分析,气柜内F22浓度仍有40%。 原因分析: 1〕违章作业,没有按照罐内作业规定进行入罐作业。 2〕劳动防护用品不符合使用要求。 3〕临场指挥混乱,救护措施不当。 事故教训: 1〕进入受限容器检修,必须先对此设备隔离、置换,取样分析合格后方可 进入,其间须每隔一段时间取样复验。 2/5 2〕使用增压式防护面具。 3〕入罐作业人员与地面保持连接,必要时可以拉回地面。 5、污水池清淤中毒 事发经过: 20XX,国内某氟化学工厂污水池大修,清理淤泥并修补池壁的环氧树脂防腐 层。作业过程中,民工没有按规定佩戴隔离式空气呼吸器或氧气呼吸器,且修补 时用电吹风烘烤池壁,使吸附在池壁上的有机氟毒物挥发出来,导致多人吸入中 毒。 原因分析: 1)违章作业,没有对污水池进行毒物监测。 2)没有按规定佩戴隔离式空气呼吸器或氧气呼吸器。 3)监护工作不到位。 事故教训: 1)进入污水池这样的危险场所,必须佩戴隔离式防毒面具; 2)污水池壁用电吹风烘烤致使含浸的高毒物质析出; 3)须加强对民工的安全知识、技能教育和作业监护。 6、含氟有机物质高温分解中毒 事发经过: 某年国内某厂TFE装置进行年度检修,对TFE分馏塔部分难以拆除的螺栓、 支架、管道委托外来施工队伍用气割的形式进行拆除,三人下午开始施工,至 18:00左右完工,21:00时三名作业人员感到胸闷,到普通医院打点滴,病症 没有消除,三人继续到普通医院救治,病况越来越糟。后业主单位了解此事后, 与时将三人送往劳动防护定点医院进行治疗,制止了事态的进一步恶化。 原因分析: 1〕对检修设备抽空、置换处理不彻底 单体TFE分馏塔内含有有机氟物料,检修作业前应当对其抽空、置换处理, 并取样分析合格后方可交出进行检修。 2〕违