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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103805925103805925A(43)申请公布日2014.05.21(21)申请号201210457880.6(22)申请日2012.11.15(71)申请人浙江正导光电股份有限公司地址313013浙江省湖州市南浔区练市经济开发区正导路8号(72)发明人罗英宝李源鸿李韦桦杨昆严炳发(74)专利代理机构湖州金卫知识产权代理事务所(普通合伙)33232代理人赵卫康(51)Int.Cl.C22F1/08(2006.01)C21D9/52(2006.01)C21D1/74(2006.01)权利要求书1页权利要求书1页说明书2页说明书2页(54)发明名称一种铜绞线的退火处理方法(57)摘要本发明涉及铜绞线生产工艺,特别涉及一种铜绞线的退火处理方法。本发明是通过以下技术方案得以实现的:一种铜绞线的退火处理方法,它依次包括以下步骤:(1)将铜绞线放入退火炉内,抽去炉中空气形成负压后再充入氮气,形成正压;(2)在压力下进行加热;(3)停止加热并卸压降温;(4)再次进行加热;(5)打开炉门,自然降温至室温。本发明不但能够有效消除铜线的应力,还使铜线表面较为光亮,美观,也有助于清除铜线表面污浊物,使铜线在长期贮存或使用中仍不易发生氧化。CN103805925ACN1038592ACN103805925A权利要求书1/1页1.一种铜绞线的退火处理方法,其特征在于,它依次包括以下步骤:(1)将铜绞线放入退火炉内,抽去炉中空气形成负压后再充入氮气,形成正压;(2)在压力下进行加热,使炉内温度在12内达到250℃-350℃后,并保温保压1.5h-3h;(3)停止加热并卸压降温;(4)再次进行加热,使炉内温度在10min内达到200℃-280℃后关闭加热设备保持0.5-1h;(5)打开炉门,自然降温至室温。2.根据权利要求1所述的一种铜绞线的退火处理方法,其特征在于,所述步骤(1)中形成的正压为0.7-0.8Mpa。3.根据权利要求1所述的一种铜绞线的退火处理方法,其特征在于,所述步骤(2)具体为在炉内压力为0.73-0.76Mpa的情况下进行加热,使炉内温度在12min内达到280-300℃后,保温保压2-2.5h。4.根据权利要求1所述的一种铜绞线的退火处理方法,其特征在于,所述步骤(3)中压力降至0.5-0.6Mpa。5.根据权利要求1所述的一种铜绞线的退火处理方法,其特征在于,所述步骤(4)具体为使炉内温度在10Min内达到250-260℃后关闭加热设备保持40-50min。2CN103805925A说明书1/2页一种铜绞线的退火处理方法技术领域[0001]本发明涉及铜绞线生产工艺,特别涉及一种铜绞线的退火处理方法。背景技术[0002]在铜绞线的加工过程中,由于受到拉伸牵引,扭曲卷绕等,因此,在铜线内部会产生应力,且易发硬易氧化,因此,需要进行退火处理。[0003]目前的处理方法往往是以氮气作为保护气体,在退火炉内进行退火处理;先将退火炉抽取空气形成负压,再充入氮气,并在炉内形成一定压力后加热到300℃左右时保温1-2小时,然后开炉自然冷却即可。[0004]上述退火处理方法,虽有助于消除铜线的应力,但铜线表面较为污浊,长久之后仍易发生氧化现象。发明内容[0005]本发明的目的是提供一种铜绞线的退火处理方法,它不但能够有效消除铜线的应力,还使铜线表面较为光亮,美观,也有助于清除铜线表面污浊物,使铜线在长期贮存或使用中仍不易发生氧化。[0006]本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种铜绞线的退火处理方法,它依次包括以下步骤:(1)将铜绞线放入退火炉内,抽去炉中空气形成负压后再充入氮气,形成正压;(2)在压力下进行加热,使炉内温度在12内达到250℃-350℃后,并保温保压1.5h-3h;(3)停止加热并卸压降温;(4)再次进行加热,使炉内温度在10min内达到200℃-280℃后关闭加热设备保持0.5-1h;(5)打开炉门,自然降温至室温。[0007]作为本发明的优选,所述步骤(1)中形成的正压为0.7-0.8Mpa。[0008]作为本发明的优选,所述步骤(2)具体为在炉内压力为0.73-0.76Mpa的情况下进行加热,使炉内温度在12min内达到280-300℃后,保温保压2-2.5h。[0009]作为本发明的优选,所述步骤(3)中压力降至0.5-0.6Mpa。[0010]作为本发明的优选,所述步骤(4)具体为使炉内温度在10Min内达到250-260℃后关闭加热设备保持40-50min。[0011]综上所述,本发明具有以下有益效果:由于本发明的综合效应,不但有效消除铜线内的应力,更使铜线不易发生氧化,特别是由于步骤(3)的设置