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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107574285A(43)申请公布日2018.01.12(21)申请号201710677306.4(22)申请日2017.08.09(71)申请人新疆八一钢铁股份有限公司地址830022新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一路1号(72)发明人李立民刘军威郭庆华徐栋秦军吾塔卜志胜孙利斌吴军孙学刚(74)专利代理机构乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司65107代理人白烨白志斌(51)Int.Cl.C21C7/04(2006.01)C21C7/064(2006.01)C21C7/06(2006.01)权利要求书1页说明书2页(54)发明名称LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法(57)摘要本发明公开了一种LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法,有如下步骤:(1)LF精炼炉中的钢液去除钢液及顶渣中的氧,调整氩气流量250-300L/min,搅拌脱硫时间在3-5min,吹开渣面直径400-500mm;(2)送电提温过程实际底吹氩气控制:吹开渣直径170mm≤D≤220mm;(3)送电提温和化渣过程,间隔2-3min加入0.2-0.3kg/t钢的钢水脱氧剂,钢水脱氧剂中含CaC2在60%以上;(4)减少钢中碳、硅、锰、铝成分,调整次数1-2次,使钢液大面积裸露次数减少到1次;(5)喂纯钙线前调整吹开顶渣面直径为0-50mm,喂线30S,停10S,再喂线30S,停10S,至到喂线结束。本发明采用强化钢液及顶渣脱氧,降低大氩气流量搅拌脱硫时间,减少氩气吨钢消耗量,降低钢液中的铝损,控制冶炼过程的增氮量,使钢水成品氮含量满足优质钢氮含量的要求。CN107574285ACN107574285A权利要求书1/1页1.一种LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法,其特征在于,有如下步骤:(1)LF精炼炉中的钢液通过快速脱氧法去除钢液及顶渣中的氧,保证顶渣颜色为黄白色,调整氩气流量250-300L/min,搅拌脱硫时间控制在3-5min,使氩气吹开渣面直径400-500mm;(2)送电提温过程实际底吹氩气控制:氩气吹开渣直径170mm≤D≤220mm;(3)送电提温和化渣过程,间隔2-3min加入0.2-0.3kg/t钢的钢水脱氧剂,其中钢水脱氧剂中含CaC2在60%以上,使顶渣泡沫化,强化埋弧效果;(4)减少钢中碳、硅、锰、铝成分,成分控制根据冶炼钢种的化学成分进行控制,调整次数1-2次,使钢液大面积裸露次数减少到1次;(5)喂纯钙线前调整吹开顶渣面直径为0-50mm,并保证渣面波动,喂纯钙线过程采用间断性喂线,喂线30S,停10S,再喂线30S,停10S,至到喂线结束。2CN107574285A说明书1/2页LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法技术领域[0001]本发明属于炼钢技术领域,特别是一种LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法。背景技术[0002]120t精炼钢液中氮控制一直以来是个难题,不但造成许多炉次因氮成分超标影响钢种降级改判,而且钢液中但成分过多也会导致钢材质量受到影响,因此如何有效的控制钢液中氮含量,使钢中的氮含量满足优质钢的氮含量的要求,必须找到一种有效方法。原来的控氮方法是:(1)顶渣脱氧不完全,进行大氩气流量脱硫;(2)送电提温过程实际底吹氩气控制:钢水裸露面直径300mm≤D≤450mm;(3)送电过程埋弧效果差;(4)成分调整次数较多3~5次;(5)喂丝过程氩气吹开渣面面积大,裸露面直径约200mm;按照原来的控氮方法,效果如下:(1)因为顶渣脱氧不完全,大氩气流量搅拌脱硫时间长,平均6分钟,虽然硫能够脱至要求内,但氩气消耗量较高,氩气单耗0.078Nm3/t,并且钢液中的铝成分损失严重,每分钟铝损0.008%,而且还提高了结瘤风险;(2)因送电提温过程氩气流量控制大,钢液与空气接触,导致钢液增氮幅度大;(3)因顶渣透气性差,埋弧效果差,加速空气中氮向钢液中的传送;(4)成分调整次数多,导致钢液裸露次数增多,增加了钢液吸氮的风险;(5)喂入纯钙线,喂丝过程氩气流量较大,导致喷溅加剧,加剧钢液增氮。据统计,以上2、3条增氮幅度为0.0020%,第5条增氮幅度为0.0010%~0.0015%。发明内容[0003]本发明的目的在于提供一种LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法,本发明采用强化钢液及顶渣脱氧,降低大氩气流量搅拌脱硫时间,减少氩气吨钢消耗量,降低钢液中的铝损,严格控制冶炼过程的增氮量,使钢水成品氮含量满足优质钢氮含量的要求,提高成品合格率,提高钢材质量,降低生产成本。[0004]本发明的目的是这样实现的:一种LF精炼炉冶炼过程控制氮含量的方法,有如下步骤:(1)LF精炼炉中的钢液通过快速脱氧法去除钢液及顶渣中的氧,保证顶渣颜色为黄白色,调整氩气流量250-3