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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107604125A(43)申请公布日2018.01.19(21)申请号201710996808.3(22)申请日2017.10.19(71)申请人四川企拓新材料有限公司地址610000四川省成都市高新区九兴大道10号1幢(72)发明人李建贺明军(74)专利代理机构成都正华专利代理事务所(普通合伙)51229代理人李蕊李林合(51)Int.Cl.C21C5/46(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图6页(54)发明名称一种转炉氧枪脱渣装置(57)摘要本发明公开了一种转炉氧枪脱渣装置,包括安装于氧枪下端用于氧枪脱离炼钢炉时,夹持、刮渣氧枪的刮渣器;在氧枪上设有与氮封座嵌入配合的氮封圈;氮封圈呈锥形;沿氮封圈的外圆开设有一呈环形的,与氮封座上的第二凹槽贴合形成密闭圆环的第一凹槽;沿氮封圈的内壁倾斜开设有若干斜槽,每个斜槽内通入带有喷头的三通管的一端。本发明将自动喷涂和刮渣器有效的结合,在涂料喷涂完成后,刮渣器再对氧枪实施刮渣作业,解决了氧化铁和氧枪融合导致氧化渣无法脱落的问题,加快了炼钢的冶炼效率,延长了氧枪和刮渣器的使用寿命,降低了生产成本,避免了维护氧枪时的安全隐患,具有很强的推广性和实用性。CN107604125ACN107604125A权利要求书1/1页1.一种转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:包括安装于氧枪下端用于氧枪脱离炼钢炉时,夹持、刮渣氧枪的刮渣器;在所述氧枪上设有与氮封座嵌入配合的氮封圈;所述氮封圈呈锥形;沿氮封圈的外圆开设有一呈环形,与氮封座上的第二凹槽贴合形成密闭圆环的第一凹槽;沿所述氮封圈的内壁倾斜开设有若干斜槽,每个斜槽内通入带有喷头的三通管的一端。2.根据权利要求1所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述喷头为扇形喷头,扇形喷头与氮封圈内壁位于同一直线上。3.根据权利要求2所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述扇形喷头的半径为2-5cm,扇形角度为30°-60°。4.根据权利要求1所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述斜槽倾斜向下设置,且倾斜角度为30°-60°。5.根据权利要求1所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述三通管的另两端分别通入存气池和涂料箱中。6.根据权利要求5所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述涂料箱中的三通管管口与泥浆泵连通。7.根据权利要求1所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述刮渣器通过支臂与活塞缸连接。8.根据权利要求1所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述氮封座设置于所述刮渣器的下方,且与烟道开口密封配合。9.根据权利要求8所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述氮封座外圆对称设有氮气进口,所述氮气进口与缓存槽连通,所述缓存槽通过若干通孔与密闭圆环连通。10.根据权利要求9所述的转炉氧枪脱渣装置,其特征在于:所述通孔均匀分布于密闭圆环上。2CN107604125A说明书1/4页一种转炉氧枪脱渣装置技术领域[0001]本发明属于转炉炼钢的技术领域,具体涉及一种转炉氧枪脱渣装置。背景技术[0002]随着我国经济的快速发展,社会的不断进步,粗钢产量已排世界第一,在钢铁的冶炼过程中绝大部分都采用氧气顶吹转炉炼钢,是从转炉顶部用氧枪把高压氧吹入炉内从而强化炼钢过程,在氧枪吹氧过程中钢渣四处飞溅,特别是在溅渣护炉的时候由于溅渣流动性较差,喷溅到氧枪上后不易脱落,造成粘枪,冶炼2-3炉后氧枪粘渣后的直径大于氧枪口的直径,导致氧枪无法提出氧枪口,氧枪升降系统张力过大,严重的将导致升降钢丝绳断裂,造成严重的生产事故和安全隐患。[0003]现有解决氧枪粘渣的问题存在以下几种情况:[0004]1、大多数钢厂采用刮渣器刮渣,由于氧枪外壳是钢制的,在吹炼过程中有部分氧化铁飞溅到氧枪上,氧化铁在高温的情况下和氧枪外壳发生融合现象,结合力极强,有时刮渣器也无法挂落,这时需要人工用手割枪在氧枪口将氧枪割断,采用备用枪继续生产,费时费力严重影响生产效率。[0005]2、有的钢厂采用锥体氧枪,所谓锥体氧枪就是上大下小,还是由于氧化铁和氧枪外壳的融合现象导致氧化渣无法脱落,从炼钢行业内看椎体氧枪同样存在粘渣问题。[0006]3、有的企业采用防粘涂料涂人工抹到氧枪上,由于炼钢是连续作业半个小时一炉钢,涂料寿命只有一次,每炉人工涂抹不仅工作量大且而安全事故频发,也有的企业改进为自动喷涂,但效果不理想,维修工作量大,喷头3-4小时后就堵死,原因是靠近氧枪,当氧枪完成吹炼工作提出氧枪口后表面有部分氧化渣,温度高达700-800度,喷头高温且有余料水分瞬间蒸发,余料堆积内部,造成内径变小,再者氧枪在单炉炼钢过程中需多次吹炼,在不开启刮渣器的情况下多次升降氧枪,当氧枪提出氧枪口后表面有部分氧化渣自然脱落,脱落的氧化渣直接砸到喷头上造