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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114317850A(43)申请公布日2022.04.12(21)申请号202111598968.5(22)申请日2021.12.24(71)申请人天津铁厂有限公司地址056404河北省邯郸市涉县更乐镇(72)发明人李小伟汤学敏(74)专利代理机构天津市鼎和专利商标代理有限公司12101代理人蒙建军(51)Int.Cl.C21B5/00(2006.01)权利要求书1页说明书2页(54)发明名称一种大型高炉双控停炉方法(57)摘要本发明公开了一种大型高炉双控停炉方法,属于冶金技术领域,包括:一、在预休风炉顶装两套雾化打水系统,一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之一,另一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之二;二、装停炉料前一个焦仓装入饱和水量的湿焦,随着降料线的进行,当炉顶打水不能有效控制顶温后,用饱和湿焦压顶温;三、风量前期控制在全风,富氧率3.0%~4.0%,后期风量控制在全风的80%以上;四、零间隔出铁,保证铁口深度,全炉铁量最大程度从铁口流出;五、高炉煤气全并网回收。本发明能够克服空料线停炉向炉内大量打水,炉内发生水煤气爆震以及炉墙塌落的危险,填充法停炉炉内清除任务繁重,耗费大量人力、物力和时间的问题。CN114317850ACN114317850A权利要求书1/1页1.一种大型高炉双控停炉方法,其特征在于,至少包括:S1、在预休风炉顶装两套雾化打水系统,一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之一,另一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之二;S2、装停炉料前一个焦仓开始装饱和水量的湿焦,随着降料线开始,当打水不能有效控制顶温后,用湿焦压顶温;S3、风量前期控制在全风,富氧率3.0%~4.0%,后期风量控制在全风的80%以上;S4、零间隔出铁,保证铁口深度,全炉铁量最大程度从铁口流出;S5、高炉煤气全并网回收。2.根据权利要求1所述的大型高炉双控停炉方法,其特征在于,每套雾化打水系统在炉侯上部圆周均匀分布8支雾化水枪,初期一套雾化打水系统持续雾化打水,中期两套雾化打水系统持续雾化打水。3.根据权利要求1所述的大型高炉双控停炉方法,其特征在于,装停炉料前焦仓开始装含水量7%的饱和湿焦。4.根据权利要求1所述的大型高炉双控停炉方法,其特征在于,在S3中,当煤气中H2含量达到4.5%时,停止富氧。5.根据权利要求1所述的大型高炉双控停炉方法,其特征在于,在S4中,铁口深度大于3.0m。6.根据权利要求1所述的大型高炉双控停炉方法,其特征在于,在S3中,富氧率为3.5%。2CN114317850A说明书1/2页一种大型高炉双控停炉方法技术领域[0001]本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种大型高炉双控停炉方法。背景技术[0002]众所周知,高炉生产到一定年限,就需要进行中修或者大修。高炉停炉是个比较危险的作业,其重点是抓好停炉准备和安全措施,做到安全、顺利停炉。空料线法即在停炉过程中不向炉内装料,采用炉顶打水控制炉顶温度,当料面降至风口附近进行休风。其优点是停炉后炉内清除量减少,停炉进程加快,为大中修争取时间,缺点是停炉过程中容易发生煤气爆震和炉墙塌落。填充法即在停炉过程中用碎焦或石灰石来代替正常料向炉内填充,当填充料到达风口附近进行休风。优点是停炉过程比较安全,炉墙不易塌落。缺点是停炉后炉内清除任务繁重,耗费大量人力、物力和时间。发明内容[0003]本发明为解决公知技术中存在的技术问题,提供一种大型高炉双控停炉方法,克服现有方法中空料线停炉向炉内大量打水,炉内发生水煤气爆震以及炉墙塌落的危险,以及填充法停炉炉内清除任务繁重,耗费大量人力、物力和时间的问题。[0004]本发明的目的是提供一种大型高炉双控停炉方法,包括:[0005](1)预休风炉顶装两套雾化打水系统,一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之一,另一套雾化打水系统占小时所需打水量的三分之二;[0006](2)装停炉料前焦仓开始装含水量6.5%~7.5%的饱和湿焦,随着降料线开始,在不减风量的情况下,当炉顶打水不能有效控制顶温后,用饱和湿焦压顶温;[0007](3)风量前期控制在全风,大富氧,后期风量控制在全风的80%以上;[0008](4)零间隔出铁,保证铁口深度,全炉铁量最大程度从铁口流出;[0009](5)高炉煤气全并网回收。[0010]优选地,每套雾化打水系统在炉侯上部圆周均匀分布8支雾化水枪。[0011]风量前期按全风控制,富氧率为3.0%~4.0%,后期风量控制在全风的80%以上,煤气中H2含量达到4.5%停止富氧。[0012]降料线过程中全回收煤气。[0013]本发明具有的优点和积极效果是:[0014]本发明能够在全回收煤气的情况下,将料面降至炉腰位置,停炉后炉内清除量减