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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111172337A(43)申请公布日2020.05.19(21)申请号202010047499.7(22)申请日2020.01.16(71)申请人新兴铸管股份有限公司地址056300河北省邯郸市武安市上洛阳村北(72)发明人杨广洲(74)专利代理机构石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙)13123代理人张明月(51)Int.Cl.C21B5/00(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种高炉填充式停炉方法(57)摘要本发明涉及一种高炉填充式停炉方法,属于高炉检修技术领域。该方法采用采用重负荷停炉;在停炉过程中不停煤并且多富氧。主要包括以下步骤,(1)计算高炉的炉喉、炉身、炉腰和炉腹的容积,并计算填充料的量;(2)、确定高炉负荷,并计算高炉理论出铁量,根据出铁量确定休风开始时间;(3)、降料线。本发明的停炉方法,便于进行炉温控制,停炉过程快速,料线可以降至8.0m。停炉清理炉内料减少30%-50%。CN111172337ACN111172337A权利要求书1/1页1.一种高炉填充式停炉方法,其特征在于:该方法采用采用重负荷停炉;在停炉过程中不停煤并且多富氧。2.根据权利要求1所述的一种高炉填充式停炉方法,其特征在于:包括以下步骤,(1)、计算高炉的炉喉、炉身、炉腰和炉腹的容积,并计算填充料的量;(2)、确定高炉负荷,并计算高炉理论出铁量,根据出铁量确定休风开始时间;(3)、降料线。3.根据权利要求2所述的一种高炉填充式停炉方法,其特征在于:步骤3的降料线操作过程如下,1)、核对高炉负荷所对应的煤比;2)、从开始下填充料开始,控制料线下料,炉顶温度控制在350~400℃;3)、降料线过程中,进行氧气控制为富氧水平,富氧量控制在4000-5000m3/h;4)、按正常炉次组织出铁。4.根据权利要求3所述的一种高炉填充式停炉方法,其特征在于:降料线过程中,当炉顶温度控制不了时,开始控制高炉风量来控制顶温,后期通过控制热风温控制炉顶温度。5.根据权利要求2所述的一种高炉填充式停炉方法,其特征在于:出铁量的计算过程如下,1)、计算批料铁量,批料铁量=矿批×高炉综合入炉品位×1.038;计算每批料压缩后体积,每批料压缩后体积=(批料铁量/堆比重)×压缩率;2)、计算需要置换的高炉内含铁料体积,需要置换的高炉内含铁料体积=炉腹实际体积+炉腰实际体积+炉身实际体积;3)、计算含铁料批数,含铁料批数=要置换的高炉内含铁料体积/每批料压缩后体积;4)、计算出铁量,出铁量=含铁料批数×批料铁量。2CN111172337A说明书1/4页一种高炉填充式停炉方法技术领域[0001]本发明涉及一种高炉填充式停炉方法,属于高炉检修技术领域。背景技术[0002]高炉停炉的方法一般分为填充法和空料线两种方法。空料线方法采用在停炉过程中不向炉内装料,采用炉顶打水控制炉顶温度,当料线降至风口附近进行休风。此种方法优点是:停炉后炉内清理工作量少,停炉进程加快,为大中修赢得了时间,缺点是停炉过程中安全性不好保证,容易出现炉墙渣皮脱落,产生爆震的系列事故。填充法停炉适用于炉体强度差,冷却设备破损多的中小高炉,安全性较高,尤其是目前环保压力比较大的情况下,大多数高炉停炉采用这种可以规避环保风险、相对安全的填充停炉方法。[0003]填充法停炉采用的填充料一般为焦炭居多,开始操作及陆续将湿度较高的焦炭代替正常炉料,当含铁料降至风口上沿后休风。然后卸下吹管,密封风口凉炉,清理炉内炉料。[0004]传统的停炉方法,在开始装填充料之前一般将符合由4.0负荷退至全焦冶炼负荷2.80左右,因负荷轻,进程很慢,而且炉顶温度也不好控制。并且传统方法是停煤、停氧停炉,也不利于控制炉顶温度。发明内容[0005]本发明的目的是提供一种高炉填充式停炉方法,来更有利于填充法停炉的实施。[0006]为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:[0007]一种高炉填充式停炉方法,该方法采用采用重负荷停炉;在停炉过程中不停煤并且多富氧。[0008]本发明上述技术方案的进一步改进在于:包括以下步骤,[0009](1)、计算高炉的炉喉、炉身、炉腰和炉腹的容积,并计算填充料的量;[0010](2)、确定高炉负荷,并计算高炉理论出铁量,根据出铁量确定休风开始时间;[0011](3)、降料线。[0012]本发明上述技术方案的进一步改进在于:步骤3的降料线操作过程如下,[0013]1)、核对高炉负荷所对应的煤比;[0014]2)、从开始下填充料开始,控制料线下料,炉顶温度控制在350~400℃;[0015]3)、降料线过程中,进行氧气控制为富氧水平,富氧量控制在4000-5000m3/h;[0016]4)、按正常炉次组