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HYPERLINK"http://www.whhdgk.com"www.whhdgk.com导读:供电煤耗又称供电标准煤耗,是火力发电厂每向外提供1kWh电能平均耗用的标准煤量(单位:克/千瓦时、g/kWh)。它是按照电厂最终产品供电量计算的消耗指示,是国家对火电厂的重要考核指标之一。以下为影响供电煤耗因素汇总,以供参考。1、主汽压力上升1MPa影响供电煤耗下降1.65g/kW.h控制措施:主汽压升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超压。计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽压引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*[C1/(1+C1)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是主汽压对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。2、主汽压力下降1MPa影响供电煤耗上升1.89g/kW.h控制措施:运行时,对80%以上工况尽量向设计值靠近,80%以下工况目标值不一定是设计值,目标值的确定需要通过专门的滑参数优化试验确定。计算公式:估算公式与主汽压力上升相同。3、主汽温度每下降10℃影响供电煤耗上升1.26g/kW.h控制措施:主汽温偏低一般与过热器积灰、火焰中心偏低、给水温度偏高、燃烧过量空气系数低、饱和蒸汽带水、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比。计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对主汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*[C2/(1+C2)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C2——是主汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。4、主汽温度每上升10℃影响供电煤耗下降1.14g/kW.h控制措施:主汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。计算公式:估算公式与主汽温下降相同。5、再热器温度每上升10℃影响供电煤耗下降0.91g/kW.h控制措施:再热汽温升高会使汽机热耗下降,但一般情况下,运行时不宜超过设计值,以免控制不好,引起超温。计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热汽温引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*[C3/(1+C3)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C1——是再热汽温对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。6、再热器温度每下降10℃影响供电煤耗上升0.99g/kW.h控制措施:再热汽温偏低一般与再热器积灰、火焰中心偏低、冷再蒸汽温度低、燃烧过量空气系数低、减温水门内漏等因素有关。运行时,应按规程要求吹灰、根据煤种变化调整风量、一、二次风配比、低负荷时滑压运行提高冷再热蒸汽温度。计算公式:估算公式与再热汽温上升相同。7、再热器压力损失上升1%影响供电煤耗下降0.32g/kW.h控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控计算公式:详细的计算方法是对整个热力系统进行计算,先得到作功的变化和吸热量的变化,再得到煤耗的变化。或者由制造厂的修正曲线先得到热耗的变化,再得到煤耗的变化。并且还要考虑其他因素同时变化时,对再热压损引起变化的影响。粗略估算可采用下式:B*[C4/(1+C4)]/ηb/(1-ηe),B——是煤耗,C4——是再热压损对热耗的修正系数,ηb——是锅炉效率,ηe——是厂用电率。8、再热器压力损失下降1%影响供电煤耗上升0.28g/kW.h控制措施:再热压损与设计有关,运行中不可控。计算公式:估算公式与再热压损上升相同。9、凝汽器真空下降1kpa影响供电煤耗上升2.6g/kW.h控制措施:引起凝汽器真空低的原因很多,总的来讲,与凝汽器传热系数、凝汽器热负荷、冷却水流量及温度、凝汽器内不凝结气体多少有关。运行时可从以下几个方面入手进行调整:按规定投运胶球清洗装置;可根据循环水温度和机组真空情况决定循环水泵运行台数;定期检查冷却塔淋水填料、喷嘴、除水器等部件是否完好、淋水密度是否均匀;做好无泄漏工作,对无防进水保护的疏水可人工关紧手动门;定期进行真空严密性试验,对于采用真空泵的机组,严密性试验结果>0.8kpa/min时,会对机组真空有较大的影响。运行中重点检查轴加水封是否破坏;适当提高低压轴封供汽压力,观察凝汽器真空是否有所提高;必要时