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富蕴蒙库球团厂节能降低煤耗的途径探讨【摘要】富蕴蒙库球团厂通过近三年的努力,选用优质煤及一系列的工艺、质量控制的措施,煤耗由2022年的72kg/吨降至42.4kg/吨,降低煤耗取得了显著的成效,目前球团生产线生产顺畅,产能及煤耗十分稳定。【关键词】原煤质量磨煤工艺优化热工控制环冷机余热重复利用一、选用优质原煤——严把原煤质量关,降低煤耗公司球团分厂主要能源消耗品种有:电、煤、油。近几年使用数量及产品单耗情况如下表:球团厂2022年7月28日点火,单从煤耗可以看出2022年其消耗指标远远高于同行企业,造成这一结果除生产操作存在一定的问题外,更重要的是不能忽视原煤质量的控制;球团分厂使用两种原煤关键指标情况,如表:由表看出,2022年进厂原煤质量与实际生产要求相差较大,直接导致用煤量的增加和一些不良影响,主要影响有:(1)固定碳、热值成分低,产生热能少,导致用煤量加大。(2)灰分过高,焙烧过程中燃烧杂质多,回转窑结圈严重,在2022年的生产过程中,处理结圈共计用时415小时。(3)挥发份低,导致在焙烧过程中沫煤不易燃烧,煤粉量消耗过大。二、加强煤粉制备工艺控制——稳定沫煤质量1.煤粉制备工艺改进(1)对使用原煤认真进行筛分,减少过多杂物进入磨煤机。(2)对磨机填充率进行调整,有2022年生产过程中的7吨增加到2022年7.3吨,加大了磨机的产能。(3)热风炉入磨温度调整,由2022年300℃调整为2022年350℃,加大了原煤的脱水能力,确保了磨煤产能及质量。2.质量指标控制(1)煤粉粒度,针对煤粉粒度严格控制,确保细度在-200目控制在90%——94%之间。(2)煤粉水份控制,提高煤粉烘干炉的温度从300℃提高至350℃,由此煤粉水分控制得到进一步的降低,到目前为止,煤粉水分以能够控制到6.5%以内,满足正常生产需求。三、热工控制——充分发挥热能的循环利用,降低煤耗能够合理利用好链蓖机回转窑生产过程中的循环热能,对降低煤粉消耗有着重要的意义,通过2022年至2022年的生产实践,就以下几点进行分析:1.回转窑填充率控制稳定的填充率是稳定回转窑温度的前提,其蕴涵的热能在料流的移动过程中,变化范围较小,对焙烧温度控制起着关键的作用,极大程度杜绝了温度过大波动现象。2.环冷机余热的充分利用在实际的操作过程中,要善于利用一段的风量,在确保窑头负压的情况下,尽可能提高环冷一段的鼓风量,以确保环冷一段的热能能够顺利进入回转窑,以取代部分煤粉作为补充热能满足焙烧需求,在实践生产过程得到充分的证实,如下表:3.球团氧化过程控制Fe3O4在向Fe2O3转变过程中,伴随着大量热能的产生。Fe3O4+O2=3Fe2O3+Q如何更好利用这一热能,减少煤耗其中控制的关键就是如何确保氧化的正常进行。(1)空气流通速度a确保在焙烧过程中所需要的氧份;b确保在球团干燥预热过程中氧化所需要的氧份。(2)温度阶梯控制在氧化过程的进程中其氧化的速度和程度也不同,必须认真加以控制,如下图:(3)氧化时间的控制在球团氧化过程中,通常氧化时间越长,其过程中释放的热能相对就高,因此一方面要认真控制好生产负荷,同时控制好球团在生产过程中的氧化时间,在这两者之间寻求一个临界值,根据实际的生产实践,就氧化时间控制确定如下参数,如表:四、结语通过近三年的努力富蕴蒙库球团厂采取选一系列控制措施,煤耗由2022年的72kg/吨降至42.4kg/吨,节能降低煤耗工作成效显著;目前球团厂生产顺畅,产能及煤耗十分稳定。今后公司仍将继续做好节能降耗工作,重点是充分发挥产能,进一步降低能源消耗,同时虚心同行业先进的节能经验,为企业为社会创造更大的效益。