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汽柴油加氢装置节能改造及效果分析总结基于用能的三环节理论[5],加氢装置的节能思路主要包括以下方面:①优化工艺流程和操作,降低装置能耗;②合理调整装置换热流程,减少装置能量输入;③整合公司公用工程管网,杜绝能源的高质低用;④做好設备和管道保温伴热管理,尽量避免不必要散热损失。结合加氢装置实际运行情况,170万t/a汽柴油加氢联合装置实施以下节能改造。3.1汽油加氢装置重沸器凝结水系统改造3.1.1改造背景换热器在石油化工生产中应用广泛,在降低能耗与生产成本中的作用也日益明显[6]。90万t/a汽油加氢装置有E0003选择性加氢进料加热器、E0005预分馏塔底重沸器和E00012稳定塔底重沸器三台重沸器,这三台重沸器均使用4.5MPa中压蒸汽作为热源,运行过程中因蒸汽在重沸器中停留时间较短造成热量浪费,外送凝结水温度最高达110℃,因汽水共存,造成凝结水外送管道“水击”现象,下游凝结水管道冲刷严重,多处出现穿孔、焊缝开裂等。在给装置的长周期安全平稳运行带来很大安全隐患的同时,因蒸汽热量不能得到充分利用,造成能源浪费。为解决以上问题,在每台重沸器后单独增设凝结水罐,通过调整凝结水罐液位控制重沸器加热温度,不含蒸汽的凝结水在凝结水罐底部流出,罐顶蒸汽返回至重沸器蒸汽进口管道,重新进入重沸器加热物料,从而间接延长蒸汽在重沸器中的停留时间,达到节约蒸汽目的,同时解决后路凝结水管道汽水共存冲刷问题。3.1.2改造方案利旧原重沸器凝结水出口管道及调节阀,在重沸器出口新安装凝结水罐并设置跨线,必要时可改回原流程操作。改造前重沸器凝结水系统流程见图1,改造后重沸器凝结水系统流程见图2。凝结水流程由“换热器→调节阀→凝结水管网”改为“换热器→凝结水罐→调节阀→凝结水管网”,凝结水罐设置液位控制联锁,不含蒸汽的凝结水在凝结水罐底部流出至装置凝结水储罐,顶部蒸汽通过调节阀送至重沸器蒸汽进口管道。3.1.3改造效果(1)改造效果。汽油加氢装置重沸器凝结水系统改造于2022年4月改造完成,通过一段时间的工艺调整,近一年来改造后的三套重沸器凝结水系统运行稳定,凝结水罐流出凝结水温度控制在90℃左右,凝结水外送管道“水击”现象消除,解决了管道水击冲刷问题,有助于装置的长周期安全稳定运行;同时,因蒸汽在重沸器中停留时间加长,蒸汽热量得到充分利用,装置蒸汽消耗量明显降低。(2)节约能量核算。装置4.5MPa中压蒸汽单耗由改造前的245kg/t降至161kg/t、1.0MPa低压蒸汽外送单耗由50kg/t降至29kg/t,按照装置年加工原料油能力90万t计,可实现年节约4.5MPa中压蒸汽75181t、减少1.0MPa蒸汽外送18448t,因节约的中压蒸汽消耗量远大于减少的低压蒸汽外送量,计算的年节约能量折合8264.32t标煤。改造前后蒸汽消耗/产出情况见表2,节约能量核算见表3。3.2柴油改质装置稳定系统改造3.2.1改造背景80万t/a柴油改质装置分馏系统,产品分馏塔塔顶油气经冷却后一部分作为回流调整分馏塔顶温度,一部分进入稳定塔调控;同时100万t/a加氢精制装置自以加工常压柴油为主以来,因轻组分减少,分馏系统回流较小,柴油闪点不易调整。考虑到100万t/a加氢精制装置分馏系统存有一定余量、柴油改质装置分馏塔塔顶油气中轻组分含量较高,计划通过现场局部改造,停用80万t/a柴油加氢改质装置稳定系统,将原来需稳定系统调控的石脑油引至100万t/a柴油加氢精制装置低分出口,由100万t/a柴油加氢精制装置分馏系统进行处理,这样既降低了80万t/a柴油加氢装置能耗,也使100万t/a柴油加氢精制装置分馏系统操作更易控制、方便柴油闪点调整。3.2.2改造方案80万t/a柴油改质装置现场增加稳定进料至石脑油外送跨线,原流程不变,特殊情况时,可投用原石脑油稳定塔流程,石脑油外送线经100万t/a加氢精制装置南侧外,增设新线,将石脑油引至100万t/a加氢精制装置低压分离器出口,进入分馏系统脱除H2S,同时用于调整柴油闪点,100万t/a加氢精制装置后路流程保持不变。3.2.3改造效果(1)改造效果。柴油改质装置稳定系统改造于2022年5月改造完成,改造后80万t/a柴油加氢改质装置稳定系统停用,包括停用机泵、空冷,降低装置电耗;停用换热器3台及稳定塔,降低装置蒸汽消耗;100万t/a加氢精制装置稳定系统增量后生产平稳运行,柴油闪点控制稳定。(2)节约能量核算。改造前,80万t/a柴油加氢改质装置稳定系统蒸汽消耗1.23t/h,用电设备功率79kW。改造后,稳定系统停用,节约原先稳定系统蒸汽和用电消耗。电机运行效率按0.8、年运行按8400h计,实现年节约用电55.31万kW·h、蒸汽10349t,折合1296.53t标煤。节约能量核算见表4。4结束语(1)汽油加氢装置通