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一次风机电机引线烧毁原因分析及处理方法报告显示“B分支零序过流I段”,“B分支零序过流II段”。在#2机6KV配电室对A一次风机进行绝缘测试,发现对地绝缘为零,在就地对一次风机电机本体进行绝缘测试,对地绝缘为零。三、检查情况:开盖检查#2炉一次风机电机内部引线,发现电机轴瓦处渗油严重,电机引线有不同程度的鼓泡,B相引线开裂裸露,导致接地。随即决定更换电机引线。四、一次风机电机引线烧损的原因分析:1、根本原因根据现场实际及咨询电机厂家得出如下结论:由于#2炉一次风机电机轴瓦密封不好,间隙过大,导致润滑油流入电机内部,在高温〔运行中电机绕组的温度大约90℃〕的作用下,进入电机的润滑油形成油气混合物,上升到电机上端腐蚀电机引线外层硅胶绝缘护套,最后导致引线绝缘损坏,造成电机引线接地。2、保护动作情况事故后检查现场,由于#1、#2机6KV系统都是中性点不接地系统,故风机本身的零序接地保护未动作。电机B相接地,目前电机互感器都是A、C相接线,故风机差动保护未动作。打印发变组保护故障波形发现高厂变B分支零序电流为1.51A,已经远超B分支零序过流II段保护定值1.01A,后检查高厂变的零序互感器接线,发现A段和B段接反,实际应为#2机6KVA段有接地点。首先发变组保护判断B分支零序过流I段保护动作,出口跳高厂变B分支,但由于实际是A段有故障,B分支动作闭锁后,故障点仍然存在,最后导致B分支零序过流II段动作,机组全停。本来应跳A分支,机组能甩负荷继续运行,因为高厂变零序互感器接反,导致了事故扩大。五、处理情况:将电动机引出线全部更换,将引线焊接完毕后用高压绝缘材料〔云母〕精细包扎,对损伤的定子绕组进行高压绝缘处理,新绝缘烘干后进行耐压试验合格。六、防范措施:在平时停机检修中,通过清理电机冷却器,测量电机绝缘,均未发现异常,该质量问题有一定的隐秘性,在本次事件发生后提出以下几点控制措施:2、安排检查其余风机电机引线,对发现的问题及时处理,防止出现类似情况。3、在以后的检修工作中,应将高压电机内部检查做为必检工程。七、结论:现代平安管理理论认为,生产事故的发生虽然有其突发性和偶然性,但事故是可以预测、预防并加以控制的。我们必须要树立可控的平安指导思想,加强设备检查工作组织和监管力度,强化职工业务技术和平安责任教育,严格执行设备检查验收标准,杜绝检查漏项,提高设备管理水平,保證设备的科学、合理运行,让其为公司的开展做出更大的貢献。